那 馥 仲明堯
(瓦房店軸承集團限責任公司,遼寧瓦房店 116300)
法國ROPC200N 2 m數控立磨是上世紀90年代從法國貝蒂公司引進的高精度雙磨架的立式磨床,其用于特大型高精度軸承的全工序加工。國內只引進2臺,其中1臺已在筆者公司使用近20年,很多機械和電氣元件已損壞,如西門子3G數控系統備件已無法購置,機床因數控系統損壞而無法開動。多次與廠家聯系進行改造,貝蒂公司曾派專家來筆者公司對設備進行測繪和鑒定,報出改造價格800萬元,而且工期無法保證。2008年,筆者公司與北京鼎信合力公司共同對該設備進行改造。
根據以往的維修工作經驗,認為歐洲數控系統功能強,但伺服驅動系統對電網要求極高,在國內使用中故障率比較高,維修成本高,所以采用開放性較強、磨削性能較好的法國NUM1040數控系統為主機,采用安川伺服系統及電動機和安川主軸伺服和電動機,組成一套七軸聯動的數控系統對機床進行控制。因原法國2 m電磁吸盤和控制器已損壞,如引進電磁吸盤需50萬元,采用山東臨清電磁吸盤和西安銘士控制器(20萬元),進行國產化替代。采用國產的油制冷和電器柜制冷系統。
采用國產潤滑系統和液壓系統元件進行國產化替代,購置瓦軸集團公司與日本THK合資企業大連工廠生產的THK-ZWZ滾珠絲杠副,替代原機床4軸滾珠絲杠副,安裝國產2.5 m電磁吸盤替換已損壞的法國2 m電磁吸盤,更換機床平衡系統,將所有的防護系統、電纜拖鏈和冷卻部位國產化替代,恢復機床的機械精度。
在設備改造中,應用NUM1040數控系統,實現機床的邏輯動作和進給控制。機床有4個伺服軸,X軸用于左砂輪徑向進給;Z軸用于左砂輪架上下往復;U軸用于右砂輪徑向進給;W軸用于右砂輪架上下往復。X軸、Z軸在第一通道,U軸、W軸在第二通道。兩個通道中4個進給軸可以聯動,均采用全閉環控制,海德漢光柵尺。左右砂輪電動機均由安川主軸伺服和主軸電動機控制,與數控系統組成穩定可靠的電氣控制系統,砂輪恒線速控制,以滿足本機床需要。
原機床磁盤及控制器已損壞,購置國產山東臨清磁盤替換原磁盤。對其磁盤控制器電路進行測繪,原理分析,如圖1所示。
磁盤主回路可控硅的反饋信號由模/數轉換口送入單片機,單片機軟件指令由PB0~PB7接口,向可控硅發出充磁、斷磁、退磁控制。

該電路主要原理:以MC68705單片機為控制核心,其PC0-PC7腳輸入正磁、反磁、停磁控制指令,PD0/AN0腳輸入磁盤充磁大小信號;PD1/AN1是磁盤工作電流檢測信號,當磁盤供電發生故障時,磁盤電源檢測傳感器向檢測板JC發出斷磁信號;信號經JC處理后,從J4-16、J4-20向MC68705 PD1/AN1發出斷磁信號,MC68705接收到斷磁信號后從PA3經過KA1向數控系統發出斷磁信號,使數控系統停止磨削進給,完成失磁保護。采用了西安鳴士充退磁控制器對其進行了替換。

原機床退磁采用檢測磁盤電流的原理,控制電流正反向退磁,改造后退磁原理是應用時鐘來控制電流正反向退磁。時鐘控制相比磁盤電流控制,退磁時間略長,但在大型數控立磨加工中,退磁時間略長對磨削效率影響不大,完全可以替代。

原機床采用西門子3G數控系統,程序只能是每加工一種產品編制一套程序,人工將編制好的程序逐條送入數控系統,再逐條進行試磨削,經常因編程和寫入程序錯誤,造成撞車事故和廢品。由于軸承產品的種類比較多,加工形狀復雜,每類產品編程人員需根據工件的圖紙,編制好加工程序,由機床操作者送入機床數控系統,調試程序、加工產品浪費大量時間,工作效率低,而且操作者極難掌握,學徒就得一年多時間。
利用NUM數控系統軟件開放性強的特點,編輯了界面化加工軟件。
新開發的數控磨削軟件,操作者在加工產品時,人機界面直觀簡單,人性化,容易掌握,效率高,出錯少,操作者不用涉及到繁瑣的加工程序,只需選擇所需要加工的圖形及程序號,根據圖形送入產品尺寸,即可自動完成各種軸承產品的磨削加工,操作者只需學徒2個月即可獨立加工產品,容易掌握。
國產化應用勢在必行。近年來我國工業發展速度很快,就其數控系統發展來看,有自主開發的數控系統,也有合資企業,和外資本土化生產的系統,工業控制方面發展也是日新月異,而且就硬件角度來看,因為很多元器件都采用了國產化,所以降低了設備改造成本、日后設備的維修成本和維修時間,所以國產化應用具有很好的發展前景。