蘭希園
(咸寧職業技術學院,湖北咸寧 437100)
為適應高等職業教育“產學結合”發展需要,我院機電工程系實訓中心積極響應,承接企業產品加工業務,2008年主要承接有箱體和液壓閥體。產品加工過程中有較大量的攻絲需求,手工攻絲已難以滿足生產要求。為節約生產成本和充分利用現有設備,同時也為提高專業教師技能水平,技術研發小組決定將實訓車間一臺小型臺鉆Z4016改裝成簡易自動往返攻絲機,自2008年投人使用以來,攻絲質量可靠,效率大幅度提高,比手工攻絲提高效率20倍以上,收到了較為滿意的效果,該機改裝后仍可鉆孔、鉸孔。
Z4016采用塔輪結構增、減速,從電動機輸出的動力,通過三角帶直接傳輸到主軸,具有5種轉速。

臺鉆主要是為鉆孔設計制造的,其最大鉆孔直徑16 mm,轉速范圍480~4 080 r/min,這樣高的轉速,用于攻絲是不合適的。根據有關資料,考慮攻絲機及工件裝夾的穩定性及人工的可操作性,攻4 0 Cr、20CrMnTi、A3等鋼件螺孔80~407 r/min為宜,攻鑄鐵件螺孔80~233 r/min,80~130 r/min適宜于維修和工具制造時鉸孔。閥體類產品材質一般為球墨鑄鐵,實踐表明,在鑄鋼鑄鐵等材料上攻M16以下螺紋,轉速一般應取80~100 r/min為宜。
臺鉆Z4016由電動機輸出動力到主動軸,主動軸帶動第一個塔輪,由三角皮帶傳動到第二個塔輪,第二個塔輪裝在鉆桿上,通過內花鍵帶動。目前比較廣泛的降速傳動方案有串電阻調速、改變傳動結構及增加傳動裝置等幾種,通過方案討論,技術小組最終確定通過改變傳動結構這一方案實現傳動降速。
具體實施做法:在兩根軸上分別空套皮帶輪,實現三級降速,達到所需轉速,傳動路線及裝配結構[1]見圖1。其傳動路線為:

其中:第一個V帶輪的基準直徑為56 mm的皮帶輪為主動輪,直接與電動機軸聯接,通過V帶將動力傳到第一個150 mm帶輪,由圖可知,第一個150 mm帶輪與第二個56 mm帶輪組合成一個二聯輪(參照傳動齒輪是雙聯滑移齒輪結構),稱其為第一過渡輪,過渡輪通過軸承套在從動輪上;第二個150 mm帶輪與第三個56 mm帶輪組合成一個二聯輪,稱第二過渡輪,空套在主動輪上;140 mm帶輪為從動輪,通過內花鍵傳動至鉆桿軸,靠軸承實現在機身上的定位,考慮到攻絲過程中扭矩較大,故設計成雙槽結構。

由于鉆夾頭為三瓣瓦卡箍結構,當攻絲螺紋直徑較大時,承受不了攻絲扭矩,經常造卡不牢、打滑。查閱了鉆床攻絲夾具等相關資料后,選用了一個簡便實用的夾具[2]見圖 2,實踐證明,此夾具設計合理、方便實用,可大大提高生產效率。
(1)找一廢舊鉆頭,將刀刃部分切除,留用鉆柄部分,將留下的刀刃端加工成方榫形,用于和方榫套配套。
(2)找一合適材料做方榫套,在方榫套上加工出二個方孔,上端方孔與鉆頭上方榫相配,下端方孔與絲錐方榫相配。
此方榫套方便實用,采用螺釘夾緊,通用性強,可以針對不同規格的絲錐。在加工方榫套時,加工出與絲錐配套的方孔,無需更換鉆頭柄,方榫套可以采用廢料(圓鋼或者鋼板)加工,加工簡單方便。
(1)把攻絲夾具裝在鉆床主軸上,調到攻絲所需轉速,調節絲錐行程。
(2)將工件裝夾到相應工作臺夾具上,調整絲錐位置,開啟電動機,將其對準工件孔,轉動進給手柄使絲錐輕輕壓在工件上,待攻進幾扣絲后,可不必加力,絲錐自動進給。
(3)攻絲到行程設定位置,壓下反向開關,接通電動機反轉電路,絲錐反轉,退出絲攻。
為了達到自動攻絲要求,最好的方法是讓絲錐工作時正轉,加工絲孔,退出時絲錐可以反轉。通過分析得出,參照銑床工作臺自動往返工作原理[3],研制出攻絲行程控制機構和相應的控制電路。
圖3a是攻絲行程機械結構安裝圖,采用約100 mm×400 mm鋼板,厚度在10~15 mm為宜,中心部位割開一個鍵槽形狀孔槽,長度約為300 mm,槽寬50 mm,用于安裝行程開關和做導桿的導向槽。鋼板兩端焊接兩塊小壓板并鉆孔,用于將板安裝在臺鉆機身上,再自制一根導桿,導桿下端固連在臺鉆進給裝置中,用來實現與絲錐同步做上下運動,上端用來推動行程開關(行程開關位置可以依據加工需要進行調節),以接通相應的電路。
結合攻絲行程機構,設計出相應的電氣控制線路圖,如圖3b所示。分主、輔控制電路,主電路中,K1控制電動機正轉,用于絲錐攻絲,K2控制電動機反轉,用于當攻絲完成,帶著絲錐反轉??刂齐娐分?,SE0為組合開關,控制輔助電路的通斷,SB1為起動控制按鈕,SQ1為上限位開關,SQ2為下限位開關。攻絲進,首先接通組合開關SE0,按下SB1絲錐正轉,攻絲到達指定位置,導桿接通SQ2,接通反轉電路,當退回到安全位置,導桿接通SQ1,絲錐正轉,準備下一次攻絲,若工作完成,斷開SE0組合開關即可。

為安全起見,在電路設計過程中,采用了機械和電氣雙重互鎖控制。我們采用木板自制了一個電氣控制箱,進臺鉆插頭線引入K1接觸器入端,K1接觸器出端與電動機入端相連,K2接觸器與K1接觸器并聯聯接,并固定安裝在控制箱內,分別在正、反轉控制電路上串接了熱保護繼電器,實現過載保護。
通過多年的實踐操作證明,本項目改造后,達到了以下效果:(1)節約生產成本,充分利用閑置機床。(2)降低了工人勞動強度,實現了生產自動化,提高了加工效率。(3)技術改造簡單可行,改造成本低廉,生產操作方便,機床運行平穩可靠。
因此,項目方案切實可行。
[1]周建清.臺鉆巧改攻絲機[J].鐵道機車車輛工人,1996(5).
[2]吳承彪.簡單實用的鉆床攻絲夾具[J].機床與液壓,1998(2).
[3]夏燕蘭.數控機床電氣控制[M].北京:機械工業出版社,2006.
[4]成大先.機械設計手冊[M].4版.北京:化學工業出版社,2002.
[5]胡建新.機床夾具[M].2版.北京:中國勞動社會保障出版社,2001.
[6]蘭希園.Z3040鉆床控制電路PLC控制方法的研究[J].微計算機信息,2010(5).