李 皎,陳小明
(1.天津工業大學管理學院,天津 300387;2.天津工業大學機械工程學院,天津 300387)
目前,國內鋰錳扣式電池生產線的自動化程度已有很大的提高,但生產線上的部分工序還是手工或半機械化操作,如人工裝配正極片工序,生產效率較低、工人勞動強度大,研制鋰錳扣式電池正極片自動上料機很有必要[1]。
本文作者結合觸摸屏、可編程邏輯控制器(PLC)和伺服及步進驅動系統的特點,提出鋰錳扣式電池正極片自動上料機(簡稱上料機)控制系統的概念,研究了伺服及步進驅動在自動上料過程中的關鍵問題,開發設計了上料機控制系統。
上料機的工作原理是:伺服電機和步進電機聯動,將正極片從正極片的儲料盒頂出,通過氣缸水平推到固定位置,氣動機械手抓取,放到正極片傳送帶上(見圖1)。

圖1 控制系統構成圖Fig.1 Composition chart of the control system
PLC 能適應生產現場的惡劣環境,用于上料機的控制系統,能滿足生產的需要。根據鋰錳扣式電池正極片自動上料機的具體情況,選用CP1E 可編程控制器(日本產)作為核心控制部分,采用PWS6600 觸摸屏(臺灣省產),觸摸屏與PLC通過串行二進制數據交換接口技術標準(RS-232C)進行通訊。觸摸屏用于按鍵輸入、參數設置、監控畫面顯示及故障原因顯示等。PLC 控制系統中,主要的檢測元件有E2E 系列接近開關(上海產)、CS1 系列磁性開關(臺灣省產)等,執行部件主要有MINASA5 系列伺服電機(日本產)、86 系列步進電機(北京產)、CDJ2 系列氣缸(日本產)等。為確保生產過程的安全,系統設有急停按鈕。控制系統的硬件接線圖見圖2。

圖2 控制系統硬件接線圖 Fig.2 Hardware wiring diagram of the control system
系統的關鍵技術環節是伺服電機與步進電機的聯動控制,以及氣動機械手的快速抓取和放置。控制系統的流程圖如圖3 所示。

圖3 控制系統的流程圖Fig.3 Process chart of the control system
采用模塊化的思路,用梯形圖設計控制系統的軟件,根據所處的位置,將控制程序分成出料模塊和送料模塊,兩個模塊彼此協調。觸摸屏程序用ADP 軟件編寫,根據實際工況可能出現的各種故障,設定報警頁面,并在相應的位置顯示報警燈。在顯示故障的同時,在頁面的下方顯示解除方法、發生時間和次數。為解決生產現場發生的問題,在觸摸屏頁面中,加入幫助頁面,包括上料機使用和參數設置等。
該上料機已在深圳某鋰錳扣式電池公司投入使用,效果對比見表1。

表1 人工上料與自動上料的應用效果對比Table 1 Application effect contrast of artificial feeding and automatic feeding
本文作者結合觸摸屏、PLC 和伺服及步進驅動系統的特點,進行控制系統硬件和軟件的設計,包括硬件選型、布局和電氣原理圖的設計,還有運動控制程序的編寫。自動上料機已在國內推廣使用,工作穩定。與人工上料相比,可大幅提高工作效率。
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