■ 胡明忠
黃萬線10 kV電力貫通線的主要功能是為黃驊東、羊三木、竇莊子、郭莊子、北港農場、大港水庫6個車站提供Ⅰ路信號電源,是信號主電源。如何有效預防線路跳閘,或及時恢復供電、縮短停電時間,確保運行安全穩定顯得尤為重要。
黃萬線10 kV電力貫通線電源由黃驊南配電所324開關供出,2006年8月3日投入運行,線路總長度68.385 km(按公里標計)。其中,架空線路約49 km,其余為電纜線路。截至2012年5月25日,運行將近70個月,共發生跳閘30起,計60次(“起”的含義:同一時間段內,因同一故障原因導致的跳閘,稱為1起。在1起復雜故障中,可能會引起多次跳閘)。其中有明確跳閘原因的3起,其余均原因不明。與相同等級線路相比,此線路的跳閘次數偏多,對運輸造成了一定干擾。
黃萬線自2006年投運以來,繼電保護中電流元件出口跳閘的分類統計見表1。
通過以上統計數據可以發現,30起跳閘中,有20起發生在天氣不良的情況,而且均為相間短路故障,故障電流在80 A以下的為20起。按年度統計,跳閘起數除2009年、2010年呈下降趨勢外,其余均呈逐年遞增趨勢。跳閘月份集中在3—5月,每年基本一致,占總跳閘起數的50%,且逐月遞增;6—10呈逐月遞減之勢,11月份有所增多,12月、1月和2月這3個月份從未發生過跳閘。

表1 黃萬線10 kV電力貫通線跳閘分類統計
(1)GB T 19519—2004《標稱電壓高于1 000 V的交流架空線路用復合絕緣子—定義、試驗方法及驗收準則》。
(2)GB 311.1—1997《高壓輸變電設備的絕緣配合》。
(1)電力線路:采用工頻耐壓試驗,電壓等級分別為6 kV、10 kV、12 kV、15 kV,最高為15 kV,是額定電壓的2.5倍。試驗前、后分別測試單相絕緣電阻,2 500 V檔位,不應低于400 MΩ。
(2)電力電纜:采用直流泄露試驗,試驗電壓10 kV,試驗1 min,每公里不應超過20μA,試驗前、后分別測試 A、B、C三相對地絕緣及鋼鎧引出線對地絕緣。
(3)分段器:檢測兩側1.2 kVA單相變壓器繞組絕緣,具體包括:高壓繞組—低壓繞組及地(絕緣表2 500 V檔);低壓繞組—高壓繞組及地(絕緣表1 000 V檔);高壓繞組—低壓繞組(絕緣表2 500 V檔)。
(4)避雷器:進行特性試驗,即直流泄露1 mA下的電壓及75%該電壓下的泄漏電流,單只避雷器不應大于50μA,試驗前、后分別進行絕緣測試,10 kV避雷器絕緣電阻不應該小于10 000 MΩ。
3.3.1 002#—242#桿線路試驗情況
晴好天氣(濕度42%、溫度36℃),線路絕緣子、避雷器、電纜絕緣各試驗指標合格。試驗077#—129#區段架空線路時,因空氣濕度達94%、溫度16 ℃,線路絕緣電阻值降至3.8 MΩ(標準≥400 MΩ),避雷器絕緣電阻值降至1 220 MΩ(標準≥10 000 MΩ)。可見,環境濕度對線路絕緣影響較大。
3.3.2 242#—687#桿線路試驗情況
郭莊子站395#分段器,兩側單相變壓器繞組絕緣偏低:395-1#變壓器高壓—低壓及地82 MΩ;395-2#變壓器高壓—低壓及地132 MΩ。
將395#分段器相關設備接入線路,394#—396#區段模擬工況運行條件單獨進行測試,線路A相對地絕緣39.3 MΩ;B相1970 MΩ;C相36.3 MΩ(標準≥400 MΩ)。15 kV工頻耐壓下泄漏分別為A相5.62 mA、B相1.24 mA、C相5.91 mA。測試時環境溫度20.6 ℃、濕度55%。
其余電力架空線路絕緣、工頻耐壓均合格;電力電纜直流泄漏及各相絕緣均合格;避雷器特性試驗結果均合格。
3.3.3 避雷器和針式絕緣子抽樣試驗情況
根據GB 311.1—1997《高壓輸變電設備的絕緣配合》標準,各類設備的短時(1 min)工頻耐受電壓(有效值)規定:系統標稱電壓(有效值)10 kV的母線支柱絕緣子,干試電壓標準為42 kV、濕試電壓標準為30 kV。
對17只絕緣子進行試驗。干試時,所有絕緣子短時(1 min)耐受電壓均超過42 kV,試驗過程中有輕微的放電聲,但無破壞性放電出現。在噴灑海水15 min后進行濕試試驗時,有3只在“噴灑海水”后耐壓達到30 kV時出現間斷性閃絡,未引起試驗儀器跳閘。按照GB 311.1—1997絕緣子合格標準判定為全部合格。
對16只避雷器進行試驗,干試、濕試過程中,所有避雷器工頻耐受電壓都在32 kV時,因避雷器泄露電流過大,引起試驗儀器跳閘,避雷器表面無放電出現。按照GB 311.1—1997絕緣子合格標準判定為全部合格。
通過檢測,避雷器在工頻耐受電壓32 kV時泄露突然增大,17個被抽查的針式絕緣子中,有3個在“噴灑海水”耐壓達到30 kV時出現閃絡,小于避雷器32 kV的動作電壓,如果遇到雷電沖擊,則絕緣子的表面先出現閃絡。即:如果遇到過電壓情況,絕緣子先于避雷器閃絡,造成開關跳閘,未能使避雷器發揮應有的維持線路電壓水平的目的。
通過分析黃萬線10 kV電力貫通線跳閘統計數據,結合試驗結果,可初步判斷引起跳閘的原因有4個方面。
累計發生在4—5月的故障有14起(占故障總起數46.7%),跳閘35次(占跳閘總次數58.3%)。由于季節特點,大風天氣會將異物刮上線路。另外,鳥窩、鳥患也在此時間段密集發生,造成線路跳閘。措施:工隊需增加巡視次數,縮短巡視周期,及時發現并清理線路上的鳥窩和異物。
6—9月發生故障11起(占故障總起數36.7%),跳閘15次(占跳閘總次數25%)。雷雨季節,如果同時有兩相線路被雷電擊中,避雷器若不及時釋放雷擊電流,就會造成線路過電壓,超過絕緣子的濕閃電壓,造成絕緣子閃絡,引起線路跳閘。措施:與避雷器配套安裝放電計數器,對雷擊線路區段有效監控;同時,檢修避雷器接地裝置,使接地電阻不大于4 Ω(標準為不大于10 Ω)。
3月和11月發生故障4起(占故障總起數13.3%),跳閘9次(占跳閘總次數15%)。冬季前后的天氣特點是低溫、多霧、濕度大。在平推測試過程中,測試黃驊南管內077#—129#架空線路時,當日濕度達94%、溫度16 ℃,線路絕緣電阻值降至3.8 MΩ(標準≥400 MΩ),避雷器絕緣電阻值降至1 220 MΩ(標準≥10 000 MΩ),可見低溫潮濕天氣會使線路絕緣嚴重下降,絕緣薄弱處就會發生污閃、濕閃。措施:可采取增大絕緣子爬距和清掃絕緣子的方法,提高線路絕緣。在冬季前后的大霧天氣來臨之前,完成清掃工作,減少由于低溫冷霧天氣造成的線路跳閘。
按照TB 10008—1999《鐵路電力設計規范》規定,“電力貫通線路10 kV配電所之間距離為40~60 km。”肅寧—黃驊港段兩配電所距離最長為49.271 km,黃萬主線路架空和電纜總長達到73.790 km,遠大于設計規范。由于線路過長,電容電流也會成為線路跳閘的原因之一。措施:可采取分段供電的方式,在線路中間增加200 kVA調壓器作為隔離,增強線路阻抗,改變線路參數,避免由于線路參數不當引起跳閘。
(1)修改黃驊南配電所324斷路器微保裝置過流和速斷定值。經設計院對線路定值和短路電流的初步計算,結合幾年來的跳閘分析,采取增大過流和速斷定值的措施,使其躲過電容電流波動的變化,避免因電容沖擊電流過大造成跳閘。已將黃驊南配電所324斷路器微保裝置保護定值過流Ⅰ段由原來的60 A調整為90 A,過流Ⅱ段由原來的21.6 A調整為36 A。
(2)更換部分可疑設備。將測試絕緣電阻較低的395-1#、395-2#兩臺1.2 kVA變壓器和部分有閃絡放電痕跡的絕緣子、避雷器進行了更換。
(3)分段器控制箱內安裝過電流繼電器及掉牌繼電器。目前,已在黃萬線6架分段的控制箱內安裝了電流繼電器,用于監測故障產生的位置,為故障區段的準確區分奠定了基礎。黃萬線10 kV貫通線由于線路太長,跳閘電流數據變化范圍較大,而且按照設計院的短路計算值,許多短路跳閘電流均超過線路末端的短路電流,致使線路的故障范圍擴大到整條線路。不能準確定位故障區段時,盲目采取大范圍措施,勢必增加不必要的成本支出。加裝電流繼電器以便準確判斷故障區段。
(4)安裝短路接地故障指示器。在黃萬線可能引起跳閘原因的區段安裝短路接地故障指示器,當重合失敗時,故障指示器會翻牌保持至送電成功。短路接地故障指示器與第(3)條措施配套使用,以便在線路跳閘時,確認故障產生的區段,找出準確部位,然后結合電流繼電器動作情況,對確認為重點區段的絕緣子、避雷器進行專項整修,避免全線更換絕緣子、避雷器,做到合理使用維修成本。
(5)黃驊南—黃驊東區間的避雷器更換為甩脫式避雷器。安裝甩脫式避雷器的目的是為了當避雷器發生故障時,通過壓力釋放脫落體的自動脫落,使地線與避雷器脫離,可確保線路在避雷器發生故障后仍能安全運行。已將黃驊南—黃驊東區間的6組避雷器更換為甩脫式避雷器。
通過以上整治措施,2012年7月25日—2013年3月25日,黃萬線10 kV電力貫通線路未發生不明原因造成的跳閘事件,克服了線路運行不穩定狀況,保障了運輸安全。
[1] GB T 19519—2004 標稱電壓高于1 000 V的交流架空線路用復合絕緣子—定義、試驗方法及驗收準則[S]
[2] GB 311.1—1997高壓輸變電設備的絕緣配合[S]
[3] TB 10008—1999 鐵路電力設計規范[S]