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YB系列防爆電機抱軸故障原因分析

2013-05-03 10:44:00馬本紅
設備管理與維修 2013年4期
關鍵詞:振動故障

馬本紅

1.故障

電機型號YB400S1-2,軸功率200kW,2011年1月后軸承端燒毀故障,累計運行時間只有400天。電機型號YB2315M-2,軸功率132kW,2011年7月后軸承端燒毀,累計運行129天。電機型號YB2400M1-2,軸功率250kW,2011年8月前后軸承壓蓋與軸燒結在一起,累計運行時間170天。

2.原因分析

(1)軸承潤滑。電機制造公司在設計上考慮了運行中軸承潤滑問題,因此電機潤滑脂加注非常方便,通過查詢電機設備維護單位潤滑脂加注記錄可知,在電機投入運行的2009年10月開始,至電機發生抱軸故障,運行的400天內,電機通過油槍加注潤滑脂10次,潤滑脂為中石化長城3#鋰基潤滑脂。潤滑脂更換時間、潤滑脂生產廠家及牌號、潤滑脂的耐溫(-10~130℃),都能滿足電機軸承潤滑要求。

(2)軸承本身故障。電機發生故障的后端軸承型號為6218(電機銘牌資料),由于受發熱影響無法觀察到軸承生產廠家,但從該電機生產商同期生產的電機選用軸承,以及電機另一端選用軸承來看,軸承選用的是NSK進口名牌優質軸承,軸承在良好的潤滑狀態下僅運行了約9600h,而且電機軸承未直接整體損壞(保持架未散)。因此,可以排除由于軸承質量原因造成的故障。

(3)軸承壓蓋與軸頸徑向磨損。從防爆電機軸承壓蓋與軸頸徑向間隙分析,防爆電機根據國家標準(GB 3836.2—2010)的要求,必須保證電機在內部發生電氣火花情況下,通過止口密封、運動部分通往外部的間隙冷卻作用,確保不引燃電機外部易燃易爆介質。為此,電機生產商在電機軸承壓蓋與軸頸配合選配上相當嚴格,間隙過小易造成電機運行中出現刮蹭,間隙過大不能滿足國標電機防爆要求,標準要求為K>0.05mm(電機轉子與軸頸配合單邊最小間隙)、m≤0.26mm(電機轉子與軸頸配合單邊最大間隙)。以上述抱軸的YB400S1-2型電機為例,修理時測量,該防爆電機未損壞的另一端軸承壓蓋與軸頸徑向配合間隙(直徑方向)0.32mm,理想狀態下單邊間隙也不過0.16mm。

再從軸承座孔與壓蓋座孔同軸度原因分析,電機軸承壓蓋在加工時,為保證壓蓋止口與軸孔的同軸度,要求在一次裝夾工序中完成。端蓋座孔與壓蓋止口采用過渡配合,當相互配合時存在間隙時(座孔尺寸為Φ160.05mm,標準值Φ160mm),會帶來圖1中K的間隙進一步減小。

(4)軸承配合。電機采用6218軸承支撐,軸承徑向游隙為 0.01~0.03mm, 軸 頸 為Φ80.015mm(軸頸另一端實測值),座孔尺寸為Φ160.05mm(實測值),直徑方向累計間隙為0.045~0.065mm。

(5)轉子振動。電機軸彎曲會造成軸承壓蓋與配合軸頸間隙發生變化,而且轉子彎曲及不動平衡造成電機轉子在運行中振動加大,轉子彎曲造成的間隙減小與振動位移,對配合間隙失效的作用是相互的。電機設備檢維修中電機轉子最大彎曲<0.04mm,軸頸橢圓度一般<0.005mm,該電機軸嚴重變形,原始數據無法得到,查閱電機發生故障前的技術資料,日常檢測電機位移值為0.023mm(標準值<0.06mm),雖然在標準范圍內,但因泵流量瞬時不穩定等原因造成的短時間振動加大,仍可能帶來軸承壓蓋與配合軸頸發生刮蹭摩擦的風險增大。應嚴格控制電機振動值。

3.電機抱軸故障結論

對故障電機進行拆檢及參照類似故障檢修技術資料分析得出,該電機軸承抱軸故障是由壓蓋與轉子軸頸相互摩擦發熱,帶來軸承潤滑脂高溫失效,軸承在潤滑不良的狀態下運行,軸承磨損造成壓蓋與轉子軸頸相互摩擦變得更加嚴重,最終導致了軸承壓蓋與軸頸高溫粘結在一起,造成電機過載保護跳車。

查閱相關數據,因該電機軸承配合原因造成剩余游隙0.045~0.065mm,使單邊間隙減小0.013~0.028mm;運行中轉子彎曲及剩余不平衡量造成的振動位移0.023mm,運行中單邊間隙可減小0.036~0.041mm,還有軸承座孔與壓蓋孔配合同軸度差引起的單邊間隙減小。累積誤差已接近電機軸承壓蓋與軸頸單邊最小間隙0.05mm的標準值,運行中就會發生軸頸與軸承壓蓋徑向摩擦,造成電機抱軸故障。

4.如何避免電機抱軸故障

(1)嚴格控制端蓋座孔、軸承配合軸頸的尺寸公差,對于磨損超差的配件進行修理時,嚴格控制尺寸及形位公差。

(2)嚴格控制軸承座孔與壓蓋孔的同軸度。

(3)測量電機轉子的彎曲度,必要時做動平衡,確保轉子運行中振動控制在標準內。

(4)保證設備對中標準,避免因外力造成電機轉子運行中振動。與生產單位結合,確保機泵運行不抽空也很有必要。

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