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淺談FX2n—1PG的定位控制

2013-04-29 00:00:00周日祥
職業(yè)·中旬 2013年7期

摘 要:在定位控制系統(tǒng)中,常常需要采用大量的傳感器作定位控制,使得在工程中安裝的位置控制器較多,而且在較遠(yuǎn)程的位置安裝更不方便,容易受外界的影響出現(xiàn)信號誤差,造成位置偏差。本文主要介紹三菱PLC定位模塊1PG在定位控制中的應(yīng)用,并通過實例介紹了與PLC的硬件聯(lián)接與軟件編程方法。

關(guān)鍵詞:定位模塊 控制 運行方式

位置控制在自動化控制工業(yè)領(lǐng)域中,一直是人們關(guān)注的問題。位置控制從初始的機械開關(guān)再到現(xiàn)在的傳感器,定位控制從以前通過編碼器反饋信號到現(xiàn)在的1PG、20GM等定位模塊,人們一直在想辦法讓位置控制變得更可靠、更便捷。

對于定位控制,PLC無疑是被首先選擇的,它可靠性高,程序編輯、修改和調(diào)試便捷。另外,在PLC擴展一個定位模塊無需在硬件處理上花太多的精力,而且它可以采用積木式結(jié)構(gòu)不斷擴展,從而有效地控制1臺到8臺的定位模塊可實現(xiàn)多軸聯(lián)動的控制方式。

一、FX2n-1PG簡介

FX2n-1PG脈沖輸出模塊相當(dāng)于一種脈沖發(fā)生器單元。1PG脈沖輸出模塊是一種根據(jù)PLC功能指令FROM/TO指令進行與FX系列PLC進行數(shù)據(jù)交換的特殊功能模塊。用一臺FX-1PG脈沖模塊可以獨立進行軸定位控制,而一臺PLC則最多可連接8臺1PG,也就是說可以實現(xiàn)8個獨立的操作。

FX-1PG脈沖輸出模塊的主要技術(shù)指標(biāo)如下:①可輸出最高頻率為100kbit/s的脈沖;②定位目標(biāo)的追蹤、運轉(zhuǎn)速度及各種參數(shù)通過PLC用FROM/TO指令設(shè)定;③除脈沖序列輸出外,還備有各種高速響應(yīng)的輸出端子,而其他的I/O通常需要通過PLC進行控制;④編制定位用程序不需專用程序設(shè)計工具,用PLC的程序就可以控制。定位數(shù)據(jù)的設(shè)定和瞬時位置的顯示均可通過PLC實現(xiàn)。

二、系統(tǒng)的組成及控制方式

FX2n-1PG系統(tǒng)的組成要觀察現(xiàn)場實際需要而定。例如,只用1PG控制獨軸,即設(shè)備在單軌道上左右運行時,系統(tǒng)就較為簡單,如圖1所示。用一臺觸摸底屏、PLC、1PG模塊伺服電動機等就可以組成了。若要多軸控制時,1PG定位控制系統(tǒng)可以采用積木式結(jié)構(gòu)便可以快速實現(xiàn)。所以1PG的控制系統(tǒng)在設(shè)計、組合方面非常的便捷。

圖1

而且,1PG定位模塊的控制方式多樣,能適應(yīng)工作場所的不同工作要求,使定位控制更方便快捷。1PG有以下多種不同的控制方式。

1.手動控制

它的控制方式只要有輸入運行信號,電動機就按照當(dāng)前設(shè)定的運行方式運轉(zhuǎn)。若輸入信號停止,則電動機也停止運行。

2.回原點控制

當(dāng)1PG收到回原點信號,就按照設(shè)定的速度和方向運轉(zhuǎn),當(dāng)DOG端接收到停止信號,電動機按照程序的設(shè)定停止在原點位置。

3.單速定位控制

1PG收到啟動信號后,電動機按照設(shè)定的速度和方向運轉(zhuǎn)并停止在設(shè)定的位置。

4.中斷單速定位控制

1PG收到中斷信號后,電動機按照設(shè)定的速度和方向運轉(zhuǎn)返回原點位置。

5.雙速定位控制

電動機啟動后,首先以V1的速度向參考點方向運動,停止在位置P1,再以V2的速度運轉(zhuǎn),并自動停止在設(shè)定的位置P2。

6.不同速度控制

1PG可以在運行過程中隨意地通過改變數(shù)據(jù)緩沖寄存器的值來改變電動機的速度。

三、應(yīng)用實例

筆者將1PG應(yīng)用于柔性加工系統(tǒng)中的步進電動機控制。它的主要作用是利用搬運機器人,將流水線上的物件搬運至加工平臺并進行夾緊,若定位不準(zhǔn),工件容易出現(xiàn)夾緊時變歪或裝夾不穩(wěn)。設(shè)備是通過PLC、1PG控制步進驅(qū)動器控制步進電動機的運動,直線距離400mm,回原點爬行距離50mm。機器人在原點位置先將分揀流水線上的工件利用液壓設(shè)備夾緊,抬高再向右移動400mm的距離,再將工件放至夾具中進行夾緊。此時,要求機器人行走電動機根據(jù)控制要求手動運行。手動運行要求:觸發(fā)一次右移信號,啟動電動機正轉(zhuǎn),機器人沿導(dǎo)軌右移,觸發(fā)結(jié)束即停止運行;觸發(fā)一次左移信號,則機器人沿導(dǎo)軌左移,觸發(fā)結(jié)束即停止運行;回原點,按下回原點啟動按鈕后,機器人左移,當(dāng)?shù)竭_(dá)爬行傳送點時,機器人進入爬行狀態(tài),自動返回原點然后停止。按以上的要求,與步進電動機控制有關(guān)的硬件聯(lián)接線路如圖2所示。

操作方法:在使用前,我們先把各參數(shù)點通過EV5300觸摸屏設(shè)置到PLC內(nèi)。

觸摸屏寄存器輸入 觸摸屏按鍵輸入

D0:最高速度

(脈沖個數(shù)可設(shè)為9900) M0:向左點動運行按鍵

D1:最低速度

(脈沖個數(shù)可設(shè)為300) M1:向右點動運行按鍵

D2:點動速度

(脈沖個數(shù)可設(shè)為6000) M3:返回原點啟動按鍵

D3:返回原點速度

(脈沖個數(shù)可設(shè)為6000) M4:單速度定位控制輸入按鍵

D4:爬行速度

(脈沖個數(shù)可設(shè)為1000) M5:啟動按鍵

D10:定位控制所需距離

(注意:因受導(dǎo)軌長度限制最大不能超過99000)

與此有關(guān)的程序梯形圖如圖3所示。

圖2 硬件接線圖

圖3 程序梯形圖

利用PLC定位模塊可充分體現(xiàn)控制系統(tǒng)靈活、可靠性高的特點,與數(shù)字式直流步進驅(qū)動系統(tǒng)可組成高精度的位置控制系統(tǒng)。在給出的PLC程序基礎(chǔ)上,根據(jù)不同的工藝要求,將每一個定位點上所要完成的任務(wù)嵌套在定位程序中,充分發(fā)揮PLC順序控制的功能。該位置控制裝置在某精密加工企業(yè)投入使用已近一年,運行可靠,定位正確,設(shè)備調(diào)試現(xiàn)場感強。另外,本裝置若采用二軸定位模塊,可實現(xiàn)平面定位的功能,以滿足平面定位的控制要求。

參考文獻(xiàn):

[1]岳慶來.變頻器、可編程序控制器及觸摸屏綜合應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.

(作者單位:廣東省國防科技技師學(xué)院)

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