王耀龍 翟溪
摘 要: 本文以蒙西發電廠一號機組二次風機變頻改造為例,闡述了變頻改造方案,分析比較了二次風機采用變頻控制后的節能效果,事實證明該變頻技術在節能降耗、提高自動化控制水平等方面具有優勢。
關鍵詞: 蒙西發電 變頻 二次風機 節能
引言
蒙西發電廠使用2臺300MW國產循環流化床機組,年運行小時數為5240.8h,長期處于較低負荷運行,平均發電功率為190MW。運行效率低,導致廠用電率較高,經濟效益差。若進行變頻改造,則可降低廠用電率0.6左右。實際統計循環流化床鍋爐主要輔機:一次風機,二次風機,引風機,凝結水泵,循環水泵,在水泵原設計中約占廠用電率比例30%。為充分挖掘機組潛力,降低廠用電率和提高電網供電能力,電廠計劃對2臺引風機、2臺一次風機、2臺二次風機電機采用一拖一方式加裝變頻裝置,即每臺電機加裝一臺變頻器;對2臺凝結水泵電機采用一拖二方式加裝變頻裝置,即每臺變頻器輪流帶兩臺凝結水泵運行,提高電廠的經濟收益。本文以蒙西發電廠一號機組二次風機變頻改造項目為例,討論變頻調速技術在二次風機中的應用。
1.改造方案
蒙西發電廠#1、2爐型號為:SG-1057/17.4-M803型鍋爐,鍋爐為亞臨界壓力中間一次再熱、單汽包自然循環、循環流化床鍋爐。首次采用引進法國ALSTOM技術、由上海電器電站集團制造的300MW循環流化床鍋爐,并配套上海汽輪機廠制造的直接空冷凝汽發電機組。于2007年年底兩臺機組相繼投產。
該廠一號機組二次風機變頻改造為:#1爐1A、1B二次風機變頻器采用西門子(上海)電氣傳動設備有限公司生產的空冷型完美無諧波高壓變頻器,是控制交流電機速度調節的控制裝置。#1爐1A、1B二次風機采用的是一對一的變頻器,即每臺電機擁有自己的變頻器,可實現兩臺風機的變頻運行方式。
完美無諧波變頻器的硬件主要有干式變壓器(絕緣等級H級)和功率單元及控制柜、旁路柜等。
干式變壓器的主要作用是把6kV進線降壓為630V,每相有6個抽頭,其中每個抽頭接一個功率單元,每相的6個功率單元采用串聯方式連接。干式變壓器共有18個抽頭。
旁路柜內有三只隔離開關,分別是QS1(連接6kV進線至變頻器)、QS2(變頻器出口)、QS3(工頻)。主要是用于工頻、變頻方式的倒換。QS1和QS2全部合入、QS3斷開實現變頻方式。將QS1和QS2斷開,再合上QS3就可以實現工頻方式。但是使用工頻方式時(也就是QS3合閘狀態)絕對不允許將QS1和QS2合入,否則上電時會對變頻器造成損壞,而且QS2和QS3之間也帶有機械閉鎖功能。
圖1 二次風機變頻器一次圖
Fig.1Electricalcircuitoffrequencyinverter
2.完美無諧波NBH系列高壓變頻器
完美無諧波高壓變頻器采用若干個低壓PWM變頻功率單元串聯的方式實現直接高壓輸出。完美無諧波變頻器系統具有如下優點:提供純凈的輸入特性,提供高功率因數,提供幾近完美的正弦波輸出。完美無諧波變頻器符合最嚴格的電壓、電流諧波畸變標準的要求,即使在輸入容量不大于變頻器額定容量的情況下也能滿足。該變頻器能保護其他在線設備(如計算機、電話、電子鎮流器等)免受諧波干擾,同時能防止與其他調速裝置發生串擾。功率因數是有功功率占總視在功率的比值,完美無諧波系列變頻器獲取幾近完美的正弦波輸入電流,使得其功率因數在整個調速范圍內,無須使用外部功率因數補償電容即可超過95%。完美無諧波變頻器的設計使得變頻器本身提供正弦波輸出,無須使用外部輸出濾波器。這意味著變頻器只產生極少的失真電壓波形,其產生的電機噪聲根本感覺不到。事實上,完美無諧波變頻器消除了變頻器引發的使電機發熱的有害諧波。同時,變頻器引發的轉矩脈動也被消除(即使在低速范圍),因此降低了機械設備的應力,共模電壓和dV/dt產生的應力也減至最小。
對于6kV電壓等級完美無諧波變頻器而言,每單元個數6,線電(VAC)6600V,變頻器總單元數18,分立的功率單元安裝在單元部分。所有功率單元的機械和電氣參數均相同,所以它們可以方便地進行互換。每個單元包含自己的控制板用來與主控系統通過光纖進行通訊,該通訊是單元與控制柜內的主控部分之間的唯一連接,因而每個單元與主控系統完全電氣隔離。
圖2 功率單元結構
Fig.2Structurediagramofpowerunit
功率單元旁路(選件)作為選件,系統內的每個功率單元配備一只旁路接觸器。如果功率單元發生故障,則變頻器主控板自動接通對應的接觸器。一旦該接觸器得電,損壞的功率單元就不再作為系統電氣的一部分,因而變頻器可繼續工作。一旦功率單元發生故障并被旁路,系統控制自動進行補償(中心點漂移)以保持電機電壓平衡。為了補償跌落的電壓,每相最多為5個功率單元的系統可為每相配備一個額外的功率單元(選件)。該3個備用功率單元用來補償跌落的電壓。如果沒有配備備用功率單元,則變頻器將工作在稍低的輸出電壓,但是仍然提供全部額定電流。功率單元旁路系統包括每個功率單元一個旁路接觸器,一個接觸器控制板(安裝在功率單元柜內)及主控系統與接觸器控制板之間的光纖連接。
因為完美無諧波變頻器每相中的單元是串聯的,所以將故障單元旁路不影響變頻器的電流容量,但電壓容量將下降。通常所要求的電機電壓大致與速度成比例,所以變頻器能滿足應用要求的最大速度也將下降。在一個或多個單元發生故障后使電機有效電壓最大是十分重要的。
(A) (B)
圖3 電壓疊加原理
Fig.3Voltagesuperpositionprinciple
如上圖(A)每相5個功率單元串聯,正常運行。為15單元變頻器中沒有單元被旁路,100%的單元在使用,提供100%的電壓。A相電壓指令相對B相電壓指令有120°的位移,相對C相的位移為120°。
在上圖(B)中,通過調整相位角(中性點漂移)使變頻器輸出恢復平衡,15單元變頻器僅A相旁路2個單元,余下87%的正常單元在使用,可提供80%的輸出電壓。單元電壓的相位角被調整,因而,A相與B相及C相的相位差為132.5°,而不是通常120°這種方法等效于在單元電壓指令矢量中引進零序成分。
3.節能分析
變頻器節能分析理論計算
根據蒙西電網的實際運行情況,蒙西發電廠其年平均利用小時數約為5240.8小時,電價按0.35元/KWh計算,變頻系統效率不低于95%。
二次風機電機參數:功率:1800kW,電壓:6kV,電流:206A,功率因素:0.88,轉速:1490rpm,電機類型:三相異步電動機,型號:YFKK630-4W。
當#1機組負荷為150MW時,風門開度為50%,電動機電流為110A。
工頻運行時的耗電功率P=UIcosφ/η
=1.732×6000×110×0.88/0.95
=1058890W=1058.89kW
變頻運行時的耗電功率P=P(Q%)/η式中,P為變頻調速后的電動機功率,P為電動機的額定功率,Q%為機組固定負荷時風機運行功率與額定功率的比值轉差率,η為變頻系統效率。
則當#1機組負荷為150MW時,風門開度為50%,變頻運行時的耗電功率為
P=P(Q%)/η
=1800×0.5/0.95
≈236.84kW
加裝變頻裝置后,每年節省費用計算
D=(P-P)×H×A
=(1058.89-236.84)×5240.8×0.35
=1507869.874元≈150萬元
結語
根據節能分析,二次風機在兩年內可收回成本。蒙西發電廠1號鍋爐二次風機改為變頻調速控制后,取得了明顯的經濟效益,也提高了機組運行的安全可靠性。另外,采用變頻調速后,二次風機不僅可以實現軟啟動,延長電機的使用壽命,改善電機的運行條件,而且二次風機轉速下降,可減少阻力,降低噪音,可見變頻調速技術在節能降耗、提高自動化控制水平方面具有很大的優勢,值得推廣應用。
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