冀永濤
(冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司,唐山 064000)
冀東水泥某公司立式磨機(jī)(A磨)型號(hào)為:UM46.4,從日本購(gòu)回投產(chǎn)運(yùn)行兩年,就產(chǎn)生了嚴(yán)重的振動(dòng)、異響,電機(jī)還伴有沖擊聯(lián)軸器的現(xiàn)象,當(dāng)時(shí)立磨輸入軸振動(dòng)最大達(dá)到11.5mm/s,導(dǎo)致輸入軸單列圓錐滾子軸承多次嚴(yán)重?fù)p壞,軸承更換情況如下:2006年1月更換、2007年5月9日更換、2007年9月7日更換、2008年1月更換。從跡象分析,軸承的損傷與電機(jī)連接的聯(lián)軸器存在問(wèn)題有關(guān),于是把原先的蛇簧聯(lián)軸器更換為英國(guó)的膠塊聯(lián)軸器,但軸承損壞的情況還是不能得到解決。我們對(duì)此進(jìn)行了分析和研究,發(fā)現(xiàn)A立磨減速機(jī)存在下列問(wèn)題:軸承軸向間隙太小,與設(shè)計(jì)不符;輸入軸單鍵槽,形位誤差超差;聯(lián)軸器端面與孔不垂直;聯(lián)軸器、輸入軸存在同軸度誤差;電機(jī)振動(dòng)、沖擊力大;傘齒輪偏載,壓痕嚴(yán)重傾向大端。
對(duì)這些問(wèn)題采取了預(yù)防解決措施,現(xiàn)在A磨減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常,振動(dòng)值也有所下降,目前測(cè)得的振動(dòng)值在3.33mm/s左右基本穩(wěn)定,現(xiàn)在立磨運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
立磨減速機(jī)圖紙見(jiàn)圖1。
1)軸向間隙調(diào)整太小,軸承受軸向力太大。
從拆下的單列圓錐滾子軸承外圓來(lái)看,有明顯的條狀壓痕。這種壓痕與電蝕產(chǎn)生的深黑棕色或黑色的直條痕跡有所不同,見(jiàn)圖2。
2)電機(jī)與聯(lián)軸器同軸度存在一定的問(wèn)題。
聯(lián)軸器端面受電機(jī)沖擊有一半受損。聯(lián)軸器從輸入軸取下單獨(dú)檢查端跳為0.18mm,組裝在輸入軸上,采用雙百分表進(jìn)行檢查,磨損掉了的地方反而高出0.3mm。采用兩百分表檢查輸入軸軸頭跳動(dòng)僅為0.02mm,顯然電機(jī)沖擊現(xiàn)象嚴(yán)重。
3)電機(jī)施加聯(lián)軸器的振動(dòng)、沖擊力,已使聯(lián)軸器橡膠塊的緩沖能力失效。
4)聯(lián)軸器端面未能均勻承受電機(jī)沖擊力,從而進(jìn)一步加劇軸承損壞。


1)對(duì)軸承座孔及軸承的處理
拆卸檢查輸入端的主動(dòng)錐齒輪、軸承等零部件發(fā)現(xiàn),軸承座內(nèi)孔、輸入軸外圓有拉傷處,采用盤(pán)型沙帶進(jìn)行打磨處理;對(duì)拆下的輸入上端圓錐滾子軸承進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)軸承小端已有損壞的跡象,更換新軸承。
2)對(duì)軸承座內(nèi)側(cè)孔的處理
檢查軸承座里端裝調(diào)心軸承的內(nèi)孔時(shí),發(fā)現(xiàn)前期因孔尺寸超差,曾進(jìn)行過(guò)鍍鉻處理,過(guò)渡銅多處明顯裸露。軸承座為球墨鑄鐵,鍍鉻處還有殘余部分存在,由于還能支撐軸承,我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)僅進(jìn)行了涂厭氧膠處理,目的是防止軸承外圈跑圈,再度加劇內(nèi)孔擴(kuò)大。
3)對(duì)彈簧長(zhǎng)度的處理
軸承座內(nèi)裝彈簧的端面至軸承座外端面330mm,兩軸承總厚度為255mm,壓軸承的端蓋厚度為75 mm,軸承套裝彈簧的窩深為39mm,彈簧壓緊后為33mm。彈簧的實(shí)際最長(zhǎng)為51.42mm,彈簧壓緊量調(diào)整量為7mm。彈簧統(tǒng)一磨為50mm。將彈簧統(tǒng)一手工磨為50mm,最長(zhǎng)磨去1.42mm。
處理后的作用:將大大減小軸承的軸向力。
4)在臥車上找正聯(lián)軸器,并檢查聯(lián)軸器的端面跳動(dòng)及聯(lián)軸器的單鍵槽直線度
分析端面跳動(dòng)的原因:
第1步,C630臥車四爪卡盤(pán),夾住聯(lián)軸器后端,如圖3所示分別按內(nèi)孔的外端及里端旋轉(zhuǎn)找正,使其內(nèi)孔與機(jī)床的旋轉(zhuǎn)中心相重合。
第2步,采用百分表檢查零件端面跳動(dòng):端面被磨損處,經(jīng)檢查不是低反而是高出0.18mm。
第3步,移動(dòng)車床中托板,用杠桿表從外向里檢查單鍵槽的直線度,發(fā)現(xiàn)里端比外端高0.03mm。
第4步,在車床上采用劃線的方法檢查單鍵槽是否在孔的中心,方法如下:將劃針盤(pán)的劃針對(duì)準(zhǔn)機(jī)床的中心,然后在鍵槽的一半處劃一腰線至另一半;轉(zhuǎn)180°后,移動(dòng)卡盤(pán)使劃針的高度與第一次劃時(shí)的高度重合,然后檢查劃針是否與第一次的劃線重合;如果不重合,還要將劃針重新調(diào)整,直至回轉(zhuǎn)180°后,不但保證劃針與兩條劃線重合,同時(shí)還要確保劃針在鍵槽的一半處。

第5步,檢查鍵槽過(guò)中心。
機(jī)床卡盤(pán)不動(dòng),通過(guò)移動(dòng)車床中托板,用杠桿表檢查鍵槽工作面。
如果不平則說(shuō)明鍵槽存在對(duì)稱度誤差,這時(shí)仍不轉(zhuǎn)動(dòng)卡盤(pán),再運(yùn)用第4步曾劃過(guò)線的劃針重新劃一根中心線,運(yùn)用鋼板尺進(jìn)行檢查,可以肯定這根線已經(jīng)偏離了鍵槽中心。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)這個(gè)單鍵槽已經(jīng)偏離中心單邊0.5mm。
1)組裝前檢查輸入軸單鍵槽:
單鍵槽直線度誤差為0.08mm。
2)組裝前檢查聯(lián)軸器單鍵槽:
單鍵槽直線度誤差為0.03mm;單鍵槽相對(duì)孔水平位置誤差單邊0.5mm。
單獨(dú)檢查聯(lián)軸器,端面跳動(dòng)為0.18mm;
聯(lián)軸器安裝在輸入軸后,端面跳動(dòng)為0.30mm。
減速機(jī)輸入軸軸承的頻繁更換是由于輸入軸、聯(lián)軸器的形位誤差造成的不良后果。經(jīng)過(guò)處理后,減速機(jī)輸入軸軸承工作正常。
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