張利東, 金勇, 孫艷吉, 付麗秋
(齊齊哈爾北方機器有限責任公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
某產品大直徑襯環的工藝技術含量高,產品要求的尺寸精度高,加工難度大,其中插齒工序是重要的控制環節。我們通過對該零件進行試驗加工,采取了相應工藝措施,排除了在加工過程時由于工藝方法不當或裝夾變形等不利因素,摸索出一套合理的工藝方案,從根本上解決了該工序的關鍵問題,保證了該零件插齒工序的加工質量,提高了生產效率。
如圖1所示,大型襯環外直徑為2820mm,壁厚 80mm,是典型的圈類零件。由于該零件在裝夾和加工過程中會產生較大的變形,所以控制裝夾變形和防止加工變形的難度也非常大。
大型襯環內齒模數m=5mm,齒數Z=520,由于插齒加工量大,插齒刀具每加工一個圓周齒,其切削線速度和切削時間都很長,故刀具磨損會加快,工件齒面精度及表面粗糙度都難以保證。每加工一個圓周齒,插齒刀具就會產生磨損量,會影響齒面精度和表面粗糙度,影響生產效率。
由于零件直徑較大,已經達到機床加工規格的極限,同時零件屬于內齒輪,夾具壓板壓緊應在工件外側,與機床會產生干涉,因此零件夾壓難度大。

圖1
(1)在加工過程中,為了減少加工變形,將插齒工序分為粗、精加工。
(2)增加插齒刀具的齒數,減少刀具磨損時間,提高零件齒面精度(由標準插齒刀具25個齒,改用專用插齒刀具41個齒)。

圖2
(3)利用零件中20-M20-6H螺紋孔,設計無壓板夾具,直接緊固在螺紋孔上,可保證工件底部夾緊,從而解決壓板與機床干涉問題(如圖2)。
(1)修改工藝,將零件底面的螺紋孔加工工序在插齒工序之前加工,并將螺紋孔的位置精度提高,保證裝夾精度。
(2)在對零件裝夾時,由經驗豐富的操作者按圖2中序號 1、2、3、4、5、6……等依次進行壓緊,盡可能減少零件的裝夾變形。
(1)在工藝方案和相應工藝措施到位后,進行了第一次加工,切削深度6mm;切削速度20m/min,結果在第一個圓周齒插齒時,插齒至三分之一圓周處,機床插齒讓刀機構損壞,第一次實施終斷,通過維修人員修理機床時,發現讓刀機構的頂出彈簧損壞。初步認為是頂出彈簧年久老化而產生斷裂。
(2)更換彈簧后,切削參數同上,結果在插齒至三分之二圓周左右,機床插齒讓刀機構再次損壞,維修人員修理機床時,還是發現讓刀機構的頂出彈簧損壞。
首先,排除彈簧年久老化的結論;通過分析,認為由于刀具由25個齒的標準刀具改為41個齒的專用刀具,其刀具直徑由原來直徑138mm增加到直徑218mm,所以插齒時切削力矩增加了60%左右,并且根據工藝安排第一刀是粗加工,切削深度較大,由此產生的切削阻力矩也會增大。

圖3
(3)將全部由 41個齒專用插齒刀具切削加工,改為在工步為粗加工時用25個齒的標準插齒刀具,切削參數采用較大切削量;精加工時用41個齒的專用插齒刀具,切削參數采用較小切削量。
機床再次修好后,在精加工時機床插齒讓刀機構再次損壞,情況同前。
分析認為,切削力矩大,聯接刀具與機床刀桿的過渡盤過大、過重是影響切削力矩過大的主要原因。
(4)通過改進連接刀具與刀桿的過渡盤,來減少切削力矩(如圖3),然后后進行加工,結果齒面精度、粗糙度等各項指標均滿足圖紙要求。按此加工方法連續生產了3個襯環,經檢測均滿足齒面精度等各項要求,設備一直處于完好狀態。
以上所確定的工藝方案和采取的改進措施的實踐證明,能夠滿足零件加工精度要求,提高了加工效率。對加工類似零件也具有一定借鑒作用。