摘要:山西陽煤集團五礦是一座核定年產能力為680 Mt/a的高產高效礦井,礦區內陷落柱十分發育,局部密度可達46個/Km2。這些陷落柱在開采工程中不斷被揭露,破壞了采掘工程的正常施工,成為影響綜采的一個主要地質因素,為了使礦井整體發展規模適合高產高效礦井建設的思路。現以陽煤集團五礦快速過無炭柱的一些主要做法和采取的措施。
關鍵詞:陷落柱 爆破參數 措施
中圖分類號:TD823.97 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)01(b)-0-01
1 爆破參數的確定
采過法處理陷落柱首先要對陷落柱區域進行爆破,松動矸石,以降低采煤機負荷減少機電設備的事故。爆破工藝中最佳爆破效果的實現,爆破參數的選擇是致關重要的。炮眼深度、炮眼間距、裝藥量和起爆順序等參數是一個統一的體系,只有達到有機結合,才能實現預期的目標。對于處理陷落柱的爆破而言,最重要的要求就是矸石拋出的程度越小越好,這樣有利于機電設備的保護。從長期的生產實踐中,經過探索與研究以及實踐的檢驗,總結出一套適合五礦陷落柱爆破特點的爆破參數。
1.1 炮眼深度
在認真總結以往過陷落柱成功經驗與教訓的基礎上,綜合實際情況,對過陷落柱的爆破參數進行認真分析研究,制定出采用“一炮兩采”作業方式,即放一次炮保證能夠割兩刀煤。采煤機截深為0.6 m,所以每次爆破進度應為1.2 m,考慮到炮眼利用率一般在80%左右,因而選擇炮眼深度為1.2÷80%=1.5(m)。
1.2 炮眼間距
炮眼間距的確定直接影響著炮眼數量,也就是說影響鉆眼時間。眼距增大達不到爆破效果,增加采煤機負荷,對采煤機造成損害。眼距較小增加炮眼長度,延長鉆眼時間,影響生產。經過研究與探索,眼距為1.0 m時,爆破效果較佳。
1.3 炮眼布置形式
根據采高2.5 m的實際情況,炮眼需要分三排布置。由爆破理論得知,炮眼間距均勻的情況下爆破效果最好。在長期的爆破活動中,三花眼和五花眼的布置形式應用最為普遍。因而陷落柱爆破采用三排五花眼布置方式。打眼時,炮眼與工作面的角度為80 °,且眼口全部朝向一個方向,避免眼孔正對支架,以免爆破時損傷支架。
1.4 裝藥量
裝藥量是控制爆破效果的最后一個環節,裝藥時根據巖性情況嚴格裝藥量和封孔長度,確保炮眼利用率,保證爆破效果。五礦研究試驗的結果認為:在以上炮眼參數的條件下,每眼裝藥量一般在200~400 g之間。一般來講,上部眼裝藥量較少一些,下部眼裝藥量稍大些。
1.5 起爆順序
在爆破理論中,分次爆破比一次爆破的效果要優越的多,能夠充分發揮炸藥的作用,降低成本,減少矸石的拋擲。毫秒爆破已成為當今普遍應用的爆破技術,自上而下的爆破順序在五礦收到很好的效果。根據爆破原理,由過去的瞬發管起爆,改為1、3、5段毫秒管起爆,靠段與段之間的延期,按底眼、中眼、上眼先下后上順序依次起爆,增加爆破自由面,避免了因爆力集中造成矸石拋擲量大對支架的損壞,減少了清煤工清矸勞動強度。減少采煤機截割巖石量,避免采煤機大件損壞。
2 爆破工藝的研究與改進
2.1 鉆具選擇
陷落柱沿工作面傾向長度每20 m配備一部風鉆。根據前面所確定的炮眼間距,20 m長度的陷落柱大約需要布置60個鉆孔,風鉆打眼每個孔需要3 min時間,打眼時間在3個小時左右,加之裝藥、起爆總的爆破時間大約5 h,這對“四·六”制作業的勞動組織形式是比較合理的。在檢修班完成爆破作業,最大限度地保證了生產時間。
2.2 炮區擋矸維護技術的創新
工作面爆破通過陷落柱時,在陷落柱范圍及前后5 m要對支架前立柱的活柱部分進行保護。我礦采用皮帶整體包住支架活柱部分,并在每架液壓支架前梁下吊掛3根錨鏈與溜槽齒軌盤繞固定,然后在錨鏈上固定雙層金屬網和1/2Φ20 cm×4.0 m兩開木,形成柔性擋矸墻,既對液壓支架立柱、操作閥組、液壓管路等設備進行有效保護,又降低了坑木消耗,同時減少架間矸石拋擲量,降低工人維護和清矸勞動強度,既安全又省力。
2.3 陷落柱影響區頂板管理
陷落柱范圍及陷落柱邊緣煤層松軟區在放炮前提前移架維護,放炮后及時伸伸縮梁維護,頂板破碎時采用帶壓移架,并將擋矸替換下的舊金屬網鋪設在支架上,使頂板形成一體,保護頂板的完整性。放炮前停止液壓支架供液或在工作面加斷路閥斷液,防止炮崩操作閥引起支架自降,造成塌頂事故。
3 過陷落柱的準備工作和現場管理
3.1 加強工作面地質構造的超前探測分析、預測預報工作。
綜采工作面在開采前進行無線電波坑透,坑透率達到了100%。堅持“有疑必探”的原則,對坑透出的異常區進行小鉆機打鉆,先后對8128、8119兩個工作面較大的無炭柱進行了探測,查明了無炭柱的影響范圍,為工作面順利通過構造提供了有力的地質保障。
3.2 制定針對性的技術措施,為過構造提供技術保證
每個構造揭露前,針對過構造在安全、工藝組織、設備保護、頂板管理等方面制定了安全技術措施。2005年3月,在8119工作面過無炭柱期間進行了掛錨鏈炮區維護工藝試驗取得成功,并在全礦回采工作面過構造進行推廣,工作面過構造炮區維護采用在前立柱活柱部分包裹舊皮帶、支架前梁下吊掛錨鏈固定金屬網并用1/2Φ20 cm×4.0 m兩開木加固,形成多層次擋矸設施,既提高了擋矸效果,又大大降低了回采工作面坑木消耗,減輕了工人勞動強度,解決了過構造期間回采工作面臟亂差現象。
3.3 加強工作面過構造現場組織管理
工作面過構造采用多部風鉆配1.8 m鉆桿平行打眼,同時對打完眼的地段進行擋矸維護,縮短過構造時間。隊組設專人負責監督檢查打眼、裝藥質量,保證爆破效果,避免采煤機大件損壞,對不符合規定的炮眼,堅決進行重打眼,切實做到眼眼合格。在生產組織上采用了兩班(早六點、晚六點)打眼放炮、兩班(中午班、夜班)割煤的作業方式,堅持正常循環。過構造期間,生產技術部人員進行跟班寫實,及時發現并協助解決過構造打、裝、放過程中存在的問題。
3.4 加強構造區頂板管理
在打眼前對構造影響區提前移架或支設臨時支護維護,放炮前采用支架進液管加設斷路閥停止炮區支架供液,放炮后對支架操作閥組和管路進行檢查,防止炮崩閥組支架自降,造成塌頂事故。
3.5 加強設備檢修,確保開機率
對各部設備的檢修實行定崗、定人、定責任,對設備的薄弱環節做到每班檢查,確保過構造期間不發生機電設備大件損壞事故。
4 結語
通過對綜采工作面過陷落柱期間爆破參數的選擇及爆破工藝的改進,同時加強綜采工作面過陷落柱期間的管理,使整個綜放工作面的生產得以高效、安全地進行。