廖 瓊 王 莉 張亞才
(天津重型裝備工程研究有限公司,天津300457)
軸承座是機械制造中的典型部件,我公司鑄造分廠生產該類鑄件已有數十年歷史,近年軸承座訂貨量仍維持較大。為了更好的生產該類鑄件,提高效率,降低成本,對現有工藝以及預改進工藝進行模擬比較,使其方案達到最佳,以便進行最有效率的生產。
軸承座結構如圖1所示,材質為ZG35CrMo,最大輪廓尺寸約為1 560 mm×95 mm×915 mm,重約4 374 kg。其力學性能滿足:RP0.2≥510 MPa,Rm為(740~880)MPa,A≥12%,20℃沖擊功AKV≥27 J。鑄造技術條件按通用技術條件DIN EN 1559-1,內部狀況按SN 200-2,檢驗等級1,質量等級V3,外部狀況按DIN EN 1369/DIN EN 1371-1,質量等級S3。

圖1 軸承座結構示意圖Figure 1 Bearing chock diagrammatic drawing
根據我廠廠標《鑄鋼件工藝設計規范》有關內容,并結合軸承座的生產經驗來設計工藝參數[1]:
鑄件孔徑向線收縮率:1.7%;
機械加工余量:上面和孔面為16 mm,下面和側面為13 mm;
工藝補正量:+5 mm;
澆注溫度:1 555~1 565℃。
用CAXA軟件對鑄件進行建模,并在相應位置添加冒口與冷鐵,分別見兩個方案的三維模型示意圖,如圖2所示。然后將鑄件、冒口、冷鐵分別保存為*.stl格式文件。
鑄件冒口的設計是保證鑄件質量的關鍵,冒口的參數應以保證鑄件澆注后能使鑄件獲得充分的補縮為前提,冒口內鋼水的補縮效率越高越好。對于此軸承座的鑄造工藝方案主要考慮鑄件冒口設置的區別。其冒口設置方案主要有以下兩種:1)方案一:平澆,在同一側的大熱節上放置一個冒口,共放置2個冒口,如圖2a)所示;2)方案二:立澆,將整個鑄件所有熱節由一個冒口進行補縮,整個放置1個大冒口,如圖2b)所示。對這兩種方案進行模擬計算,比較鑄件內部質量及收得率,選取最優方案。
冒口的設計是按照冒口寬度D與該處最大熱節圓直徑d的關系來確定的,其公式為:

(a)方案一 (b)方案二圖2 鑄造方案示意圖Figure 2 Casting technique program diagrammatic drawing
為了保證冒口的延續度,將冒口長度增加約一個半徑的長度。即總長度為1.5D。其高度H=(0.7~0.9)D
同時,為了保證冒口對鑄件有良好的補縮能力,在冒口周圍撞一層保溫材料,在冒口上表面要覆蓋發熱劑和保溫劑。
在滿足冒口最終凝固條件的同時,還應保證冒口有足夠的鋼水量對鑄件進行補縮。用熱節圓法計算的冒口尺寸只說明冒口晚于鑄件凝固、冒口下沒有縮孔,不能說明冒口是否足夠補縮整個鑄件,因此需用鑄件所需補給量法驗算冒口尺寸。其判斷依據為G計算≥G實際;已知鑄件的實際毛重G實際=5 800 kg,冒口可補縮的鑄件最大重量計算值G計算按下式計算[2]:

式中G冒——冒口的重量;
η——冒口的補縮效率;
s——鋼液的凝固收縮值。
其中G冒a=4 200 kg,G冒b=3 500 kg,η=14%,s=5%,經計算G計算a=7 560 kg,G計算b=6 300 kg。因此滿足判據G計算≥G實際,說明冒口足以補縮整個鑄件。
澆注系統的設置應以使鋼液在較短的時間內平穩、快速地流入型腔為原則,同時還要采取必要措施來防止氧化和減少收縮。因而整個澆注系統按照開放的原則來確定各部分的尺寸和數量。包孔直徑60 mm,為使鋼水流動平穩、暢通、快速,需保證一定的比例關系,確定的各部數量和尺寸如下:
直澆道?100 mm、橫澆道?100 mm、內澆道?40 mm×6。
MAGMA是一套基于有限差分原理編制的用于模擬鑄造充型凝固過程的計算機數值仿真軟件,分為前處理、網格劃分、模擬計算、后處理幾個模塊。在前處理中,從下拉菜單“File”中選擇“Load SLA”,按照工藝方案導入工藝各組成部分的*.stl格式文件。在圖中建一個立方體代替砂箱,對于每個部分選擇相應類別(cast、feeder、chill等)以便以不同顏色區分各部分。根據“重迭原則”,最后建的體積有最高的優先度可以占據與它重迭的體積空間。因此,將導入的文件以及砂箱按照砂箱、冒口、冷鐵、鑄件的順序排列。前處理準備完成,檢查無誤后保存退出。進入網格劃分模塊,根據鑄件大小以及模擬經驗,選定劃分網格數為20 000 000,生成網格。完成網格劃分后按照重力鑄造過程對鑄件材料、熱傳導系數、凝固以及執行模擬參數進行設置,設置完成后對凝固過程進行計算。運算結束后進入后處理模塊,對模擬結果進行分析和輸出。
根據NIYAMA判據[3]分析該鑄件可能存在的縮孔疏松等缺陷。
方案一:NIYAMA判據,顯示結果如圖3所示。
從圖3中可以看出,圖3(c)所示為去除冒口后從澆注方向俯視圖,冒口下以及軸承座孔中心部位鑄件表面質量均較好,基本不會產生缺陷。
方案二:NIYAMA判據,顯示結果如圖4所示。
從圖4中可以看出,在軸承座孔中心底部產生缺陷的可能性較大,且從圖4(d)對應的截面為孔下部支撐部位,可以看出多處有可能產生缺陷。

圖3 方案一NIYAMA分析結果Figure 3 NIYAMA analog result for first program

圖4 方案二NIYAMA分析結果Figure 4 NIYAMA analog result for second program
通過對軸承座的兩種鑄造方案進行模擬,可以看出方案二的工藝方案雖然可以提高冒口的補縮效率,卻使鑄件容易產生缺陷,因此該工藝方案不能應用于實際生產。而方案一的模擬結果較好,基本不會產生鑄造缺陷。因此選用方案一的鑄造工藝方案進行生產。采用此工藝生產的鑄件探傷符合圖紙要求。
[1] 黎雅茹,田濤,張亞才.鑄造工藝設計規范.2007(6):32-40.
[2] 郭明偉,周維海,趙林,等.三峽水輪機不銹鋼葉片的鑄造[J].大型鑄鍛件,2005(2):1-3.
[3] 賈寶仟,柳百成.鑄件縮松縮孔判據G/R1/2的理論基礎及應用[J].鑄造,1996(4):13-15.