劉永林,胡 洋
(1 武漢鐵路局 車輛處,湖北武漢430071;2 武昌客車車輛段 技術科,湖北武漢430071)
2010年9~11月,武漢鐵路局擔當的漢口至青島1113/4次旅客列車先后有9輛客車振動異常,車體地板垂向高頻振動并伴有嗡嗡的振動噪聲,嚴重影響旅客正常休息。上述車輛均為某公司2009年11月新造25G型DC600V硬臥客車,209P型轉向架,2010年1月份正式投入運用,走行公里不足40萬km。為確保車輛運行安全,消除車輛異常振動,滿足旅客需要,對振動異常的車輛進行了調查,對故障現象、產生原因進行了分析,采取了有效措施,振動異常的車輛得到了有效處理。
2010年9月武漢鐵路局擔當的漢口至青島1113/4次旅客列車運行速度大于75km/h高速運行時,組中YW25G679054振動異常,車輛振動噪聲較大,車輛一位端轉向架上方的車體地板出現明顯的垂向高頻振動,并伴有嗡嗡的高頻振動噪聲,嚴重影響了旅客正常休息,車輛二位端也存在輕微的高頻振動,但無明顯的不舒適感。隨后又相繼出現8輛硬臥車振動異常,旅客反映強烈。
2010年10月27日對振動嚴重的車輛YW25G679054進行檢查、分析、處理。外觀檢查發現:該車1、4位上、下旁承壓死,1位轉向架下心盤支撐面局部磨耗嚴重,1、2、4、5位彈性定位套橡膠開裂;1位轉向架兩條輪對踏面輕微剝離,車輪踏面形成凹形磨耗,凹形溝槽深度達5mm;2位轉向架輪對踏面良好;全車油壓減振器、鋼彈簧、搖枕吊、彈簧托梁等狀態良好。將該車開膠的定位套更新,調整旁承間隙,更換1位轉向架下心盤,將1、2位轉向架輪對互換。
將處理后的車輛恢復編組,聯系車輛制造廠家一起進行添乘檢查、振動測試,發現該車運行速度大于70 km/h出現高頻振動,運行速度在98~106km/h,車輛2位端高頻振動達到最大振動峰值,噪聲也達到最大,運行速度在110~120km/h勻速運行時,車輛高頻振動和振動噪聲最嚴重;整個運行試驗中,車輛1位端高頻振動仍然存在,但振動幅值及振動噪聲明顯降低,旅客基本可以接受。
通過故障車1、2位轉向架輪對互換后運行試驗結果表明,在沒有互換輪對前,車輛的1位端車體高頻振動明顯,2位端車體高頻振動輕微;輪對互換后,車輛的1位端車體高頻振動輕微,2位端車體高頻振動明顯,車輛振動異常故障由1位端轉移到2位端。
2010年11月19日將故障車輛YW25G679054的4條輪對全部更換,再次恢復編組運行,異常振動和高頻噪聲現象基本消除,車輛運行品質良好。車輛返回入庫后,檢查各部技術狀態良好。其余8輛振動異常的車輛更換輪對后,運行至段修均沒有再發生振動異常和振動噪聲大的故障。由此可知,該批車振動異常和振動噪聲大的主要原因是輪對故障引起。
經對YW25G679054的1、2位輪對分解檢查、檢測,發現輪對存在以下主要問題:(1)車輪踏面徑向跳動值較大,經測量踏面徑向跳動值為0.8~1mm;(2)輪對動不平衡值較大,輪對旋修前,大部分輪對動不平衡值為92.7~112.9g·m;(3)輪對踏面形狀發生變化,車輪踏面形成凹形磨耗,凹形溝槽深度達5mm;(4)車輪踏面有輕微剝離。該車的3、4位輪對技術狀態良好。
車輛屬于多剛體運動系統,車輛振動來自車輛本身以及輪軌作用而產生。針對209P型轉向架的結構特點,影響車輛異常振動的主要因素有輪軌相互作用產生的高頻沖擊;一、二系鋼彈簧的剛度;垂向油壓減振器性能;軸箱導柱定位性能;各部位組裝尺寸控制。
經對9輛振動異常的車輛車輪踏面跳動值檢測,每輛車至少有1條輪對車輪踏面跳動值為0.7~1mm、動不平衡值為70~131.4g·m,有11條輪對動不平衡值超過75g·m。車輪因材質偏軟以及異常磨耗等情況下,車輪踏面圓周方向將發生不均勻磨耗,影響車輪踏面徑向跳動值,在車輪踏面徑向跳動值達到一定值時,相當于車輛重心在垂直方向上下運行往復振動,振幅或振動頻率達到一定值時,將發生振動異常,影響車輛運行品質。同時過大的徑向跳動值是造成輪對動平衡超差的主要原因,而輪對動不平衡值是高速車輛運行平穩性的一個重要指標,UIC 813—2003規定了車輪踏面的徑向跳動和輪對動態不平衡數值,見表1。

表1 車輪踏面徑向跳動和輪對動態不平衡值(UIC813-2003)
輪對動不平衡值超標是由于輪對質量分布不均勻,在輪對高速轉動下將產生一個離心力,此離心力將造成輪對踏面在運行中局部磨耗加劇,踏面的局部磨耗又將加大輪對動不平衡值,從而造成整個輪對的磨耗不均勻,最終造成車輛振動異常。
車輛新造后投入運用伊始沒有出現車輛異常振動,運行40萬km陸續出現振動異常,說明車輛在使用一段時間后技術狀態發生了變化,對車輛來說,車體及轉向架等部件比較穩定,在短時間正常運用情況出現較大技術狀態變化的可能性很小,而輪對與鋼軌直接接觸,車輪踏面形狀隨運行里程而發生變化,由于輪軌間存在相互作用力,使得車輪踏面產生剝離、擦傷、踏面外形異常磨耗等故障,從而增大了輪軌間激擾能量,并經過轉向架傳遞給車體,該激擾力的頻率與車體固有頻率接近時,將形成高頻共振,引起車輛振動異常。
在客車整備所增設不落輪車床,定期對車輪踏面進行修形,及時消除車輪踏面剝離、擦傷、異常磨耗等故障,恢復車輪踏面形狀,減少車輛振動異常。在這方面動車組檢修已經有成熟的經驗,動車組運行到一定的走行公里,安排對輪對踏面進行修形,運用中動車組沒有出現過振動異常現象。
利用既有的TPDS系統對旅客列車車輪踏面缺陷進行檢測,對監控到報警故障的輪對,庫列檢及時對輪對故障進行復測,提高庫列檢作業的針對性,并且TPDS系統能發現車輪踏面剝離、擦傷、踏面徑向跳動嚴重等故障。
庫內發現車輪踏面有剝離、擦傷、輾寬等故障時不超限時,要趟趟跟蹤盯控,掌握重點輪對的運行技術狀態,對不符合出庫質量標準的輪對必須換輪,確保運行途中車輛不發生問題。
隨著鐵路實施6次大提速,旅客列車運行速度大幅度提高,很多裝用RD3、RD3A型輪對的25G型客車以110~120km/h高速長時間運行,輪對動不平衡對車輛運行品質影響增大。按照《鐵路客車輪對和滾動軸承軸箱組裝和檢修規則》規定,最高運行速度小于或等于120km/h的輪對檢修時不要求進行動不平衡試驗,為減少因輪對動不平衡原因引起的車輛異常振動,建議對所有 RD3/RD4、RD3A/RD4A型客車輪對檢修后,全部進行動不平衡試驗,動不平衡值不得超過75g·m,對動不平衡試驗不合格的輪對進行去重處理。
客車車軸、車輪盤轂加工時,應進一步提高加工精度等級,降低車軸、車輪的偏心量,輪對組裝時,對同一輪對兩車輪及兩制動盤的殘余靜不平衡量進行選配組裝,兩車輪和兩制動盤之間的殘余靜不平衡量相差最小,兩車輪的殘余靜不平衡平面與兩制動盤的殘余靜不平衡平面成180°,從而減少輪對動不平衡值。
車輪制造廠家應對車輪踏面磨耗異常情況進行詳盡分析,不斷改進車輪制造工藝,降低車輪運用過程中發生的剝離、輾寬、踏面形狀異常磨耗等故障,延長車輪使用壽命,減少因車輪原因而發生的車輛異常振動故障。
[1]中華人民共和國鐵道部.鐵路客車輪對和滾動軸承軸箱組裝及檢修規則[S].北京:中國鐵道出版社,2007.
[2]姜建東,等.車輪踏面跳動對車輛運行平穩性的影響分析[J].鐵道車輛,2007,45(7):24-26.