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防范控制勵磁涌流危害的技術措施探討

2012-04-29 00:44:03王群
中國高新技術企業 2012年16期
關鍵詞:變壓器

摘要:文章細究勵磁涌流產生的根本原因,總結以往經驗教訓,多維度觀察思考,采取預防、消除、控制等多重技術手段,并以實測數據為依據,尋找切實可行的方案。提高主變送電成功率,增強系統穩定性,需要從電氣系統的整體、局部、根源上發掘查找不足、缺陷和隱患,從而拓寬技術改進思路,竭力做好勵磁涌流的防范控制工作。

關鍵詞:變壓器;空載充電;勵磁涌流;消磁;磁路飽和;相控

中圖分類號:TM401文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2012)24-0070-03

隨著電力系統的高速發展,系統容量不斷增大,結構也日益增強,安全愈發重要。對于大型電力變壓器空載充電帶來的嚴峻問題,即勵磁涌流造成保護誤動等危害也日益凸顯。傳統的識別和處置方式均存在若干局限性或取值不精準的問題(定值、死區、計算誤差等)。即便保護躲過了涌流,依然無法避免負荷波動、系統參數突變的現象發生。基于更精準、更可靠要求的提出,防范控制勵磁涌流危害成為了一個不可回避的課題。

這里結合臺山電廠的情況,針對變壓器自身結構特性,細究勵磁涌流產生的本質因素,分析以往案例性質特征,借助先進技術理論及成果,從變壓器受電方式、CT特性、剩磁、合閘相角四個方面分析、討論防范控制勵磁涌流的技術措施。

1變壓器受電方式

勵磁涌流是變壓器繞組在外施電壓的突然作用下,由于磁路飽和而反映出的電氣暫態過程。從直接原因上看,如果變壓器送電能夠避免空載合閘,也就回避了勵磁涌流的問題。電力系統大型變壓器的送電方式由系統主接線形式決定,一般有零起升壓和空載充電兩

種。以下以臺山電廠一期主接線為例進行分析。

臺山電廠一期電氣主接線系統分為220kV系統和500kV系統,且各為獨立系統。220kV系統采用雙母線帶母聯的接線方式,兩臺主變接入,四條輸電線路送出;發電機與變壓器為發變組單元接線形式接入系統,無出口開關,機組通過變高側斷路器同期并網。500kV系統采用二分之三斷路器接線方式,三臺主變接入,兩條輸電線路送出;發電機與變壓器為發變組單元接線形式接入系統,設有出口斷路器,也是并網同期點。

系統結構上,220kV系統運行調度較為簡單,主變可以零起升壓的方式轉入運行,直接回避了勵磁涌流及其一系列問題。500kV系統的二分之三接線調度更靈活,出口斷路器也省去了啟/備變的設置,但主變卻不得不采用空載合閘方式充電,從而勢必面臨產生勵磁涌流的問題。由此可見,系統結構的設計可以首先并直接地回避勵磁涌流的問題,但并不能杜絕。當有電氣聯系的鄰近變壓器空充時,也可能誘發本側和應涌流的出現。另一方面,主接線設計也需全盤考慮系統性、經濟性、可靠性,且對于已投產的機組幾乎不可能做主系統結構的改造,這就需從其他方面再著手解決。

2保護用電流互感器的勵磁特性

主變壓器外部故障的主保護一般采用二次諧波制動的差動保護,由CT不同型、變比差異、傳變差異等產生的不平衡電流對差動保護的影響也不可輕視。

2011年,廣東電網某電廠在執行主變檢修轉運行操作時,差動保護動作機組跳閘。事后經查,直接原因是差動保護用兩側CT勵磁特性不一致,存在超過定值的較大差流。穩態情況下,CT特性不一致并不影響保護運行;而暫態情況下,由于大量非周期分量存在,特性較差的CT先飽和或飽和度更嚴重,導致勵磁電抗減小,電流隨之增大,加之相角差等,從而產生的大差流將可能導致保護動作。

因此,變壓器差動保護兩側應采用抗飽和能力較強的CT;發電機縱差保護兩側CT必須保證型號、特性完全相同。此外,減少保護CT二次負載,能降低鐵芯飽和度;測試兩側負載,保證負載相同,也可減少差流。已投產的廠站應認真核查保護用CT特性,對勵磁特性不一致的或抗飽和能力差的進行更換;提高抗飽和能力,降低不平衡電流的影響,避免暫態情況下差流大造成保護誤動。

3變壓器修后自主性消磁

變壓器停電檢修中,按照檢修規程須進行繞組直流電阻測試,以檢驗內部焊接質量及載流部件的接觸是否良好。但直阻測試后,在變壓器鐵芯中殘留的剩磁,其大小與極性往往未知,在變壓器空充時,即有可能造成磁路嚴重飽和,這也是常見的涌流誘因之一。因此,在防范控制勵磁涌流的措施中,應重視主變修后消磁工作,將其寫入變壓器檢修作業指導書或檢修文件包等文件中,作為檢修項目的一個質檢點和驗收環節去認真對待。

變壓器消磁一般通過消磁儀去完成,簡便實用,三相全部消磁一般僅需4~8個小時即可。消磁后,變壓器充電過程中勵磁電流的削弱效果明顯,同時也是后面要講到的相控合閘的補充措施——由于變壓器修后,剩磁極性大小未知,如按“上次分閘角”執行相控合閘就沒有任何意義,產生較大涌流的概率依然不可控。因此,變壓器修后消磁絕對是不可忽視的一項防范控制措施。

4空載充電采取相控合閘

變壓器勵磁涌流產生的主要原因是鐵芯磁路飽和,因此控制勵磁涌流可以從降低、控制鐵芯飽和上考慮。變壓器設計制造時,鐵芯的飽和磁通是在穩態磁通的基礎上留有裕度的,穩態下不會飽和。設定電源側電壓函數為,

又有,那么磁通的函數關系式為:。

磁通相位落后于電壓90度,且由上述函數關系可見,空充時磁通大小取決于。在=0°或180°時合閘,電源側電壓過零點,磁通最大,磁路易飽和;在=90°或270°時合閘,電源側電壓過峰值,磁通最小,勵磁電流也最小。當變壓器鐵芯中存有剩磁時,在系統電源側峰值時合閘,由于沒有多個來源磁通的相疊加,也不會導致磁路飽和,極大降低了勵磁涌流產生的概率。因此,可以考慮在系統電源側電壓峰值相控合閘來減小或抑制勵磁涌流。

本文以臺山電廠5號主變勵磁涌流抑制改造項目為例,進行簡要分析。臺山電廠500kV系統為二分之三斷路器接線方式,兩個完整串,一個不完整串,5號主變串為交叉接線的完整串,如下所示:

首先,500kV系統的結構特點、斷路器特性直接影響著加裝涌流抑制裝置的可行性。500kV系統配電設備為氣體絕緣全封閉組合電器,其金屬外殼內充有一定壓力的SF6氣體,有效減弱了斷路器的拉弧和預擊穿效應,保證了動作時間的穩定性。第三完整串中5031為線路邊開關,5032為聯絡開關,5033為變高邊開關。5號主變復電操作流程是分開5032和5033開關,然后合上變高側進線刀閘,再合上邊開關5033充電。結構上,系統具備勵磁涌流抑制裝置的加裝條件,裝置可加裝在5033開關的控制回路上。

為驗證勵磁涌流裝置出口時間定值的穩定性,對5033斷路器固有動作時間進行測試。

動作時間測試共進行了6組,測試結果三相合閘時間基本一致,漂移值只在0.5ms內,分閘時間最大漂移達1.3ms,但時間漂移在3ms內即可滿足裝置需求。

接下來需要考慮的就是二次系統的接入點和測試方案的問題。二次系統主要是在現有二次設備及回路上接入和整體調試。系統電源以A相電壓為基準來測量分析相位關系,取自二母母線PT;主變受控側電壓、電流,取自主變高壓側進線上PT、CT,可準確反映主變受電前后高壓側參數變化。開關量的接入應與自動化系統(DCS、NCS等)相配合,接入方案是:將斷路器測控裝置的合/分閘開出點改接至勵磁涌流抑制器啟動合/分閘開入點,作為合分閘啟動信號用;將涌流抑制裝置合分閘開出點接入開關合/分閘遙控回路,用于指令出口。

二次回路變更后,可采用加壓、通流的方法檢驗接線的正確性。而遙控回路的檢驗,采取傳動開關的方法最為直接有效,同時也在線測試了斷路器的動作時間。

采用NCS遙控方式傳動,二次回路上消耗了一定時間,較之固有時間有了較多的時延。數據顯示分閘時間較穩定,漂移大約只在1ms內;合閘時間前兩次漂移雖然較大,但最后兩次基本穩定在105.04ms附近。此測試結果可作為空載充電試驗首次整定值使用。

主變空充試驗開始前,勵磁涌流抑制裝置定值整定,投入運行,5033斷路器轉至熱備用狀態,根據調令對主變進行復電操作。

空載充電試驗勵磁涌流抑制裝置錄波圖如圖3

所示:

考慮到帶電下(預擊穿和拉弧)動作時間有偏移,每次須根據前次錄波測量的動作時間來修正時間定值。如圖3所示,二次試驗錄波結果顯示合閘角91.4°,最大峰值電流也不超過額定電流的1.6倍。本次變壓器空充試驗中保護裝置未見異常,系統參數(電壓、電力、功率)未見較大突變,相控合閘整體效果良好。

5結語

在勵磁涌流的防范控制策略上,如僅依靠保護的識涌流、躲涌流,必然忽視多種誘因并存,抱有僥幸心理的態度;電氣試修人員須積極主動分析,探究本質原因,采取多重手段,從細節上、根源上防范控制。當然消除磁路飽和,抑制勵磁涌流,既需要先進技術的跟進,更需要電力檢修人的嚴謹和規范。

參考文獻

[1]張雪松,等.主編空充引起鄰近機組功率擺動[J].繼電器,2005.

[2]葉念國.抑制勵磁涌流的新對策——剩磁與偏磁互克

[J].深圳勘察設計.

[3]王偉儉.電氣主設備繼電保護原理與應用[M].北京:中國電力出版社,2002.

作者簡介:王群(1986-),男,湖北人,廣東國華粵電臺山發電有限公司助理工程師,研究方向:發電廠電氣二次檢修。

(責任編輯:秦遜玉)

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