摘 要:敘述了一種低毒礦物油(白油)鉆井液的應用情況,包括其配方研制、安全性研究及現場應用時的性能控制及使用效果。
關鍵詞:白油基鉆井液欠平衡鉆井天然氣井邊噴邊鉆
中圖分類號:TE254.3文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)07(a)-0047-02
白油是一種低毒礦物油,白油基鉆井液不僅具有其它油基鉆井液的所有特性,而且還具有低毒、安全、保護環境等優勢[1],本文主要敘述了低密度白油基鉆井液體系在新疆油田探井金龍3井和金龍4井三開目的層為天然氣井欠平衡鉆井工藝中的應用情況。金龍4井3711m點火至4250m完鉆,實現了“邊噴邊鉆”,真正意義上實現了欠平衡負壓鉆井,最大限度的減少了對天然氣層的損害。
1 地質和工程簡述
金龍3井是新疆油田準噶爾盆地西部隆起克百斷裂帶下盤581井西斷塊上布置的一口預探井,目的層位巖性為白色、灰褐色、灰綠色凝灰巖及凝灰質碎屑巖。金龍4井是新疆油田準噶爾盆地西部隆起東北翼克83井南斷塊圈閉上布置的一口預探井,目的層巖性為灰黑色泥巖與灰色、深灰色凝灰質礫砂巖互層,下亞組主要巖性為安山質、火山角礫巖及砂礫巖與泥巖或凝灰巖互層。
金龍3井完鉆井深3350m,三開實際進尺1114m。根據設計要求配制密度0.92g/cm3鉆進,鉆至2400m時,井下出水嚴重,根據井下安全需求逐漸將鉆井液密度提高至1.22g/cm3,采用了超級凝膠等堵水措施將密度降低至1.16g/cm3完鉆。
金龍4井完鉆井深4250.00m,三開進尺688m。三開欠平衡井段使用低密度白油基鉆井液,鉆進過程地層壓力系數為1.00~1.09,鉆進過程中使用的鉆井液密度為0.93~0.97g/cm3,3711m開始點火,采用邊噴邊鉆的方式直至完鉆,真正意義上全井段實現了欠平衡鉆進。
2室內研究
2.1 配方的確定
針對金龍3井、金龍4井天燃氣欠平衡鉆井的需要,確定使用低密度白油基鉆井液體系,通過室內實驗研究,篩選出適合該地層特點的低密度白油基鉆井液配方:如表1所示。
2.2 安全性研究
如表2所示。
5#白油的閃點大于105℃,添加各種處理劑和鹽水配置成油基泥漿后,閃點大于300℃,苯胺點86℃,相對柴油安全性較高,5#白油是低毒礦物油,LC50-96h值大于1000000mg/l,對人體無毒及其它生物和環境基本無毒。現場施工未發生任何安全和環境污染事故,相對柴油等非礦物油更安全、環保。
根據實驗室微量白油熱解-氣相色譜分析譜圖(圖1)特征:峰形呈為基線明顯抬升規則梳狀峰,出峰時間為16分鐘開始、40分鐘結束。出峰溫度為90℃~276℃。主要碳數分布范圍nC14-nC24,與天然氣nC1-nC4有明顯區別。
經測量后效和氣測異常時鉆井液性能與正常時鉆井液性能比較,性能無明顯變化,天然氣循環到地面后不會在鉆井液中大量溶解和聚集。
金龍4井欠平衡鉆進中邊噴邊鉆,連續測量除氣器脫氣后的鉆井液密度等性能均無變化,與正常鉆進時相等;經液氣分離器后,錄井監測氣測下降明顯,可見白油基鉆井液在發生氣侵的時候,經液氣分離器后就可以很快被脫離出來,不會在白油基鉆井液中溶解和聚集,不影響天然氣層的發現。
3 現場應用及性能控制情況
3.1 現場配置
3.1.1 現場配置工藝
(1)按照設計配方在白油中加入主乳、輔乳、潤濕劑、有機土,循環均勻;
(2)補充20%CaCl2水溶液,調整油水比至90:10;
(3)按設計要求比例加入降濾失劑、天然瀝青粉和石灰;
(4)調整鉆井液性能至設計要求。
3.1.2 設計性能與實際性能
如表3所示。
3.2 白油基鉆井液主要性能的控制和維護
3.2.1 密度的控制
白油基鉆井液現場配制密度可以達到0.90g/cm3,有利于欠平衡鉆進的實現,同時,密度具有可控性。金龍4井正常鉆進時鉆井液密度0.93g/cm3,提鉆時,配制密度1.16g/cm3的壓井液,確保井下安全;下鉆到底后,通過固控和補充白油等措施,2~3循環周內,將鉆井液密度恢復至正常鉆進時密度。合理使用固控設備,振動篩使用120~200目篩網,可一次清除74mm以上的固體顆粒。
3.2.2 流變性的控制
金龍3、4井都是直井,盡可能維持低的流變性和攜砂能力以獲得最大的鉆速。流變性控制是經過大量室內試驗,確定有良好流變性的鉆井液配方。在現場,要求控制好固相和油水比,通過補充白油稀釋,補充乳化劑和潤濕劑來調整白油基鉆井液的流變性。
(3)電穩定性及油水比的控制
電穩定性是衡量油基鉆井液穩定性的一個重要參數。破乳電壓的大小通常跟油水比、電解質的濃度、水潤濕固體、處理劑、剪切狀況、溫度等有關。油水比降低,破乳電壓下降,反之升高。
金龍3井鉆進至2318~2410m時,地層水入侵,油水比由91∶9下降至70∶30,電穩定性也大幅度下降。其處理方法是:提高比重,平衡地層壓力,防止地層水的侵入,補充白油,提高油水比,再按設計比例補充處理劑,使電穩定性逐步上升。若油水比過高,則采用補充鹽水的方法控制油水比90:10,以確保鉆井液具有良好的粘切力。
3.3 使用效果
(1)井壁穩定,防塌效果好;2口井井徑規則,鉆進中提下鉆無任何阻卡,金龍3井平均井徑擴大率僅0.05%,金龍4井平均井徑擴大率0.31%。
(2)水侵后鉆井液性能依然穩定。現場檢測性能表明(如表4),本白油基鉆井液體系在低密度欠平衡鉆井中油水比達到70:30時破乳電壓仍高于500V。
(3)金龍4井試油成果。金龍4井2007年9月27日對井段3800~3814m射孔,4mm油嘴中壓分離器試產,自噴投產日產氣最高達13.16×104m3。
4 結論
(1)低密度白油基鉆井液可以應用于天然氣井,不會影響氣層發現和引發安全問題。
(2)白油基鉆井液性能穩定,防塌性能好,安全性較高,低毒環保,保護油氣層等特性可較好替代傳統油基鉆井液。
(3)白油基鉆井液密度現場可以配制密度約0.90g/cm3,是地層當量密度在1.0g/cm3左右油氣井中欠平衡鉆井施工最佳工作液。
(4)本體系鉆井液對于水侵具有一定的局限性,油水比最大70:30。
(5)對于單口井來說,初配成本偏高,但可重復使用,單井鉆井液成本逐漸降低。
參考文獻
[1]鄢捷年.鉆井液工藝學.石油大學出版社.2003,3:236-270.
[2] 彭放.低毒油基鉆井液鉆井液在南海西部的應用,鉆井液與完井液,1996,13(6),28-32.