摘 要:本文介紹了從美國CONSER公司引進的溶劑吸收工藝順酐裝置投產(chǎn)所遇到解析系統(tǒng)再沸器結(jié)垢這一技術(shù)問題,分析了產(chǎn)生此問題的原因,處理措施,預(yù)防措施等,闡述了這一系列措施產(chǎn)生的巨大經(jīng)濟價值和在其它同類化工裝置的應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞:順酐裝置 再沸器結(jié)垢 處理與預(yù)防
中圖分類號:TQ341 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2011)03(c)-0043-01
吐哈油田公司石油天然汽化工廠是國內(nèi)較大的順酐生產(chǎn)廠家,具有年產(chǎn)2萬噸的生產(chǎn)能力,最初采用的是正丁烷固定床水吸收法,雖然裝置運行比較順利,但受其工藝限制,每月必須對后冷器進行清洗,大大降低了裝置負荷的提升與穩(wěn)定性的發(fā)揮,我廠于2007年將水吸收工藝改為了溶劑吸收工藝,工藝在連續(xù)性生產(chǎn)方面的優(yōu)勢大大超越了水吸收工藝,并且產(chǎn)品的質(zhì)量更好,產(chǎn)量更大,可以提到滿負荷并且居于穩(wěn)定。
1存在問題
解析塔再沸器是溶劑吸收工藝中比較關(guān)鍵的一臺設(shè)備,它的作用是利用高壓飽和蒸汽的熱量將富含順酐的富溶劑加熱,熱溶劑在解析塔的真空條件下,迅速閃蒸成氣態(tài)而從溶劑中分離出來,酐氣從解析塔頂由冷凝器冷卻成液態(tài)被采出真空系統(tǒng),作為粗產(chǎn)品送至后續(xù)精餾工段,而富溶劑變?yōu)樨毴軇┗氐轿展ざ窝h(huán)利用。裝置運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)解析塔再沸器溶劑出口溫度逐漸下降,已經(jīng)跌破了工藝極限,開大高壓蒸汽的量也無濟于事,此溫度太低導(dǎo)致富溶劑中的酐閃蒸不出解析塔,溶劑的品質(zhì)下降,進而影響到吸收工段,溶劑中的酐越積越多,解析塔再沸器溶劑出口溫度也越來越低,形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致裝置停車。此再沸器的主要參數(shù)見表1。
2 原因分析
經(jīng)分析,造成此不良工況的直接原因為解析塔底再沸器結(jié)垢,維修人員對該設(shè)備封頭進行了拆卸,對其列管進行檢查時發(fā)現(xiàn)列管內(nèi)壁具有大量的黑色油狀附著物,外觀極像瀝青,該物質(zhì)粘度極大,密度比水輕,不溶于水,溶于丙酮與堿液。據(jù)推測,該物質(zhì)極有可能是由反應(yīng)器副產(chǎn)物在高溫條件下與溶劑發(fā)生聚合反應(yīng)的產(chǎn)物,造成此種現(xiàn)象主要有以下幾方面的因素:
(1)反應(yīng)工段所用新催化劑還沒完全活化,生成副產(chǎn)物太多。
(2)解析塔再沸器開車期間溫度控制太高,造成溶劑分解。
(3)解析塔頂冷凝器溫度控制太低,許多反應(yīng)副產(chǎn)物沒有通過真空系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到系統(tǒng)外,造成副產(chǎn)物在溶劑系統(tǒng)越積越多,形成惡性循環(huán)。
(4)裝置開車期間沒有及時打開解析塔頂?shù)聂沙觯斐扇軇┐罅亢诮馕鏊俜衅鲀?nèi)遇高溫易發(fā)生惡性反應(yīng)。
3解決與預(yù)防
3.1 解決方案
由于解析塔再沸器已經(jīng)堵塞嚴重,部分列管已堵嚴實且堵塞物粘度較大,必須對堵塞物進行清理,保證換熱器列管的暢通,才能保證其換熱效果。但單一用物理清理或用藥劑清洗并不能徹底將堵塞物洗凈。清洗不徹底換熱器流體阻力大,清洗周期會大大縮短。故廠技術(shù)人員決定對列管采用人工清理和化學(xué)試劑清洗相結(jié)合的處理方法,具體如下:
(1)拆下再沸器上下封頭,利用高壓水槍對列管進行物理疏通,使大部分堵塞物排出,噴嘴的大小為3mm,壓力為20MPa,
(2)物理疏通完成后,對列管進行檢查,由于堵塞物粘度很大,列管壁還有較多附著物,遂進行化學(xué)清洗,方法如下:利用附著物能溶于堿液的特性,將封頭恢復(fù),將系統(tǒng)注入堿液,利用泵打循環(huán),堿液的配料主要有發(fā)泡劑,燒堿及少量活化劑,溶于脫鹽水,利用蒸汽將水加熱到85℃,循環(huán)3h后排放,如此3遍,當排放物無油狀物,且呈淺黃色,可視為清洗干凈,否則重新加藥繼續(xù)循環(huán)。水質(zhì)達標,藥液排放完畢后系統(tǒng)用脫鹽水置換。由于順酐在高溫條件下遇鉀鈉離子會發(fā)生爆炸,故對置換的要求比較高,水樣中鉀鈉離子的濃度低于6ppm時置換合格,排放干燥既可恢復(fù)投用。
3.2 預(yù)防類似情況再次發(fā)生的措施
(1)嚴格控制反應(yīng)狀況,保證合適的反應(yīng)轉(zhuǎn)化率與選擇性。
(2)解析塔再沸器溫度嚴格控制,確保溶劑不分解的同時達到酐氣閃蒸的溫度。
(3)解析塔頂冷凝器溫度嚴格控制,保證反應(yīng)副產(chǎn)物及時移除系統(tǒng)。
(4)裝置開車期間在有順酐生成的時候及時打開解析塔粗產(chǎn)品的采出。
(5)加大解析塔再沸器高壓蒸汽疏水閥的流通量。
(6)解析塔底循環(huán)泵的循環(huán)量加大,減少含酐富溶劑在列管的停留時間。
4 效果分析
在運用上述方法對該再沸器進行清洗后,對列管進行檢查,其清洗效果非常好,管徑內(nèi)基本沒有黑色污垢,換熱器光潔如新。裝置在重新開車和運行期間做到了上述的預(yù)防措施后,裝置已在90%的負荷下連續(xù)平穩(wěn)運行6個月,再未出現(xiàn)解析塔再沸器溫度降低而導(dǎo)致裝置停車的情況,調(diào)節(jié)余量充足,裝置負荷提升潛力巨大。按以前每2月停一次車處理該換熱器,每次工時3天,停產(chǎn)1天損失13萬元來算,采用該清洗和預(yù)防措施后,一年可以節(jié)約生產(chǎn)成本近200萬元,多生產(chǎn)順酐1000噸左右,保證了產(chǎn)量任務(wù)的順利完成,獲得了較大的經(jīng)濟效益。其余相近工藝順酐生產(chǎn)廠家可參照此法預(yù)防和處理類似情況,保證裝置的正常運行。物理和化學(xué)相結(jié)合的換熱器污垢清洗方法也可在于其它化工裝置得到廣泛利用。
參考文獻
[1]林海波,黃丹平,等.換熱器的結(jié)垢和清洗、四川理工學(xué)院學(xué)報(科學(xué)版)2006.
[2]楊善讓,徐志明.換熱設(shè)備的污垢與對策[M].北京:科學(xué)出版社.1995.
注:本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文