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丙烯制冷系統(tǒng)運行總結(jié)

2012-08-15 00:52:53杰,趙
科技傳播 2012年16期

李 杰,趙 潔

中國神華集團煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司,內(nèi)蒙古包頭 014000

0 引言

中國神華集團煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司(簡稱包頭煤化工分公司),年產(chǎn)1 800kt/a煤制甲醇裝置的丙烯制冷單元(雙系列)由中國五環(huán)化學(xué)工程公司設(shè)計,透平部分由杭州汽輪機股份有限公司設(shè)計和制造,壓縮機部分由日本日立提供。丙烯制冷單元為低溫甲醇洗單元提供冷量,采用丙烯壓縮制冷。

根據(jù)丙烯的理化性質(zhì),將液態(tài)丙烯在激冷器中低壓閃蒸,向低溫甲醇洗單元提供所需的冷量,并帶走甲醇吸收放出的熱量。

丙烯制冷單元自2010年6月運行至今,運行基本平穩(wěn)。本文主要討論丙烯制冷系統(tǒng)開車及運行中出現(xiàn)的問題、注意事項及整改措施。

1 丙烯制冷單元工藝流程

來自低溫甲醇洗單元的氣體丙烯(-40℃,0.04MPa(G))經(jīng)壓縮機入口分離器(142V101)分離夾帶的液體丙烯后,進入壓縮機一段入口。壓縮后(90℃,1.6MPa(G))的丙烯氣經(jīng)丙烯冷凝器(142E101)被循環(huán)水冷凝成液體丙烯,減壓至0.51MPa(G)進入丙烯閃蒸槽(142V103),閃蒸出的丙烯氣在三段入口分離器(142V105)中分離夾帶的丙烯液后,進入壓縮機三段入口。從丙烯閃蒸槽(142V103)底部出來的液體丙烯(1.2℃,0.651MPa(G))分成兩股,一股直接進入丙烯過冷器(142E102)的管程,被另一股減壓至0.15MPa(G)進入丙烯過冷器(142E102)殼程的丙烯冷卻至-20℃后,送至低溫甲醇洗單元使用。從丙烯過冷器(142E102)殼程出來的氣體丙烯(-25℃,0.15MPa(G))經(jīng)二段入口分離器(142V104)分離夾帶的液體丙烯后,進入壓縮機二段入口。兩系列制冷裝置共用一個丙烯貯槽(142V102),收集本單元和低溫甲醇洗單元排出的液體丙烯,同時兩個制冷系列共同使用一個煮油器(142V106),用來去除系統(tǒng)中的雜質(zhì)。

2 出現(xiàn)的問題

1)142V101壓縮機入口分離器的主要作用:一是將來自低甲的丙烯氣液分離;二是將來自壓縮機出口通過一段防喘振閥返回壓縮機入口的90℃,1.6MPa(G))丙烯氣體降溫到-36℃,并將142V101液體丙烯蒸發(fā),防止壓縮機喘振。但實際運行的過程中當(dāng)液位控制超過10%時(設(shè)計值為30%~60%)會出現(xiàn)一段入口流量計讀數(shù)為零,一、二、三段防喘振閥全開,后發(fā)現(xiàn)流量計引壓管能排出液體丙烯,由于氣相帶微量液體使得流量計為零,壓縮機不能正常工作;

2)壓縮機干氣密封氣泄漏氣壓力在全廠開車的過程中高達(dá)250kPa(設(shè)計值達(dá)到195kPa時壓縮機會聯(lián)鎖跳車)。原因是在全廠開車的過程中火炬管網(wǎng)的壓力高,并非壓縮機干氣密封系統(tǒng)故障;

3)在壓縮機試車時,壓縮機出口壓力達(dá)到1.79MPa,(壓縮機出口最高設(shè)計壓力為1.73MPa,當(dāng)壓力超過1.73MPa時,壓力控制放空閥142PV104會自動打開),但142PV104全開,壓力依然高于設(shè)計最高值1.73MPa,后發(fā)現(xiàn)142E101冷凝器積液包丙烯液溫度測點溫度高達(dá)60℃,打開142E101循環(huán)水回水導(dǎo)淋閥發(fā)現(xiàn)水中夾帶丙烯。Ⅱ系列出現(xiàn)同樣的問題;

4)試車時期壓縮機開車時,二、三段進口需要開噴淋丙烯降溫,有時即使開度不大,也會造成二、三段入口分離器液位達(dá)到聯(lián)鎖值而跳車,從而給開車造成很大的操作困難。

3 改造方案及應(yīng)對措施

1)針對142V101液位控制過高,一段入口流量計失真的問題。處理措施:將142V101液位控制在10%以下,不以液位計讀數(shù)為準(zhǔn),而是通過監(jiān)控一段入口壓力和溫度來調(diào)整閥門的開度,使進口的溫度略高于進口飽和壓力所對應(yīng)的溫度,取得良好效果,沒有再出現(xiàn)上述問題;

2)由于火炬管網(wǎng)的壓力高而導(dǎo)致壓縮機干氣密封氣泄漏氣壓力過高的問題。火炬管網(wǎng)壓力高主要是火炬管網(wǎng)積液包中液體未及時排空所致,我們采取的措施是將火炬管網(wǎng)積液包中液體及時排空。由于泄漏氣流量很小,大約 5m3/h,為防止機組因外管網(wǎng)壓力高跳車,在大修時,將泄漏氣另配1寸管道引至戶外高點放空,起到雙重保險的作用;

3)丙烯壓縮機出口壓力超過設(shè)定值1.73MPa,是由于142E101/142E201丙烯冷凝器泄漏,換熱效果差,丙烯氣不能冷凝所致。中國神華集團煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司142E101/142E201為列管式換熱器,我們采取的措施是停車高壓清洗冷凝器列管,查漏并堵死已漏列管。采取上述措施后,丙烯制冷單元基本能正常運行,但是在炎熱的七八月份的白天,由于冷凝器換熱效果下降,壓縮機出口壓力仍然略高于1.73MpPa(壓縮機出口最高設(shè)計壓力為1.73MPa,當(dāng)壓力超過1.73MPa時,壓力控制放空閥142PV104會自動打開),壓力調(diào)節(jié)閥142PV104有一定的開度,大約5%~10%,有大量丙烯浪費,在2011年8月大修時,更換新的142E101/142E201,問題得以解決;

4)隨經(jīng)驗的豐富,改變開車方法,原來是當(dāng)汽輪機暖機結(jié)束,可以用調(diào)速器調(diào)整時,收二三段的防喘振閥,后改為汽輪機在3 900rpm暖機時,只要二三段有裕度便慢慢收二三段的防喘振閥,這樣既避免開噴淋丙烯,又使出口壓力不高于1.73MPa,避免二、三段進口氣相丙烯帶液,避免機組液擊,改進后不但操作方便而且還可以減少對機組危害。

4 改造效果

丙烯制冷系統(tǒng)從2010年6月運行至今,經(jīng)過不斷地技術(shù)改進和優(yōu)化操作,基本實現(xiàn)了安全穩(wěn)定長期運行,并且縮短了開車時間、節(jié)約了大量丙烯。

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