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精餾低沸塔間歇進(jìn)料的原因分析與解決方法

2010-09-07 10:03:02潘文平陳海印趙鵬濤
中國氯堿 2010年7期
關(guān)鍵詞:液位

潘文平,陳海印,趙鵬濤

(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西榆林718100)

精餾低沸塔間歇進(jìn)料的原因分析與解決方法

潘文平,陳海印,趙鵬濤

(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西榆林718100)

對引起低沸塔間歇進(jìn)料現(xiàn)象的工藝及設(shè)備因素進(jìn)行了分析。經(jīng)過對工藝配管的改造,解決了低塔間歇進(jìn)料的問題,提高了VCM單體質(zhì)量。

低沸塔;進(jìn)料;間歇;分水器;技改

陜西金泰氯堿化工有限公司年產(chǎn)10萬t PVC樹脂。2005年10月投產(chǎn)以來,VCM合成部分低沸塔存在著周期性間歇進(jìn)料現(xiàn)象。本套精餾裝置采用2套垂直篩板塔(1開1備),間歇進(jìn)料造成低沸塔釜液位忽高忽低,導(dǎo)致VCM中的C2H2含量超標(biāo)(>10×10-6)。為此,對引起低沸塔間歇進(jìn)料現(xiàn)象的工藝及設(shè)備因素進(jìn)行了分析探討,并對存在的問題進(jìn)行了技改。2009年4月技改運(yùn)行以來,未出現(xiàn)間歇進(jìn)料的現(xiàn)象。

1 低沸塔間歇進(jìn)料過程中的現(xiàn)象

1.1 低沸塔間歇進(jìn)料的周期與頻次

使用剛清理過的低沸塔基本上沒有出現(xiàn)間歇進(jìn)料,運(yùn)行2個月后出現(xiàn)間歇進(jìn)料現(xiàn)象。初期,每一兩天發(fā)生1次,隨著運(yùn)行時間延長,發(fā)生間歇進(jìn)料的頻次不斷增加,嚴(yán)重時,每班發(fā)生一兩次,此時,采用相應(yīng)工藝操作措施(如控制VCM中的C2H2含量)已不能奏效,出現(xiàn)這種情況時塔釜塔頂壓差大于16 kPa,只能甩塔切換至備用塔。

1.2 低塔間歇性進(jìn)料過程中水分離器壓力變化趨勢

(1)低沸塔正常運(yùn)行時,水分離器壓力為0.555~ 0.560MPa。

(2)出現(xiàn)間歇進(jìn)料現(xiàn)象前,水分離器壓力開始波動(0.555~0.565MPa)。

(3)當(dāng)水分離器壓力出現(xiàn)第1個峰值(0.570~ 0.580MPa)時,在該峰值壓力作用下,低沸塔進(jìn)料量會突然增大,水分離器壓力隨即呈現(xiàn)下降趨勢。

(4)當(dāng)水分離器壓力降至谷值(0.536~0.538MPa)時,停止向低沸塔進(jìn)料,出現(xiàn)間歇進(jìn)料現(xiàn)象。

(5)水分離器恢復(fù)向低塔進(jìn)料前,壓力會在0.536~0.555MPa范圍內(nèi)波動上升,并出現(xiàn)第2個峰值(0.577和0.585MPa)。

(6)低沸塔進(jìn)料恢復(fù)至正常運(yùn)行時,水分離器的壓力為0.555~0.560MPa。

2 相關(guān)因素分析

全凝器與尾氣冷凝器下料管分別從水分離器同一側(cè)進(jìn)入,水分離器頂部出料管經(jīng)U型彎進(jìn)入低沸塔,水分離器中間有1個折流板,折流板的左側(cè)頂部有1個DN80的氣相平衡管與全凝器和低沸塔頂?shù)臍庀喑隹趨R集管連接,水分離器底部兩側(cè)接DN50放水管和排凈管,其結(jié)構(gòu)及配管如圖1所示。

為了便于對水分離器、全凝器、低沸塔頂各點(diǎn)壓力和VCM液柱產(chǎn)生的靜壓力值結(jié)合低沸塔液位動態(tài)變化進(jìn)行分析,對圖1選取幾個截面。1—1為低塔入料管口中心線,選取它為水平基準(zhǔn)面:2—2為水分離器出料管口截面;1—1與2—2截面距離為400 mm;3—3為水分離器入料管內(nèi)的VCM液面。

PI—1為低沸塔入料口壓力,壓力變送器顯示;PI—2為水分離器壓力,壓力變送器顯示;PI—3為全凝器出氣管壓力,壓力變送器顯示。

在低沸塔不進(jìn)料前,水分離器壓力即已產(chǎn)生較大幅度波動,這是發(fā)生不進(jìn)料的前兆。壓力上升出現(xiàn)第1個峰值時,低沸塔釜液位突然上升,壓力直線下降至谷值,谷值是由第1個峰值壓力壓料的慣性作用所致。此時,由于其壓力低于低沸塔頂壓力,低沸塔不進(jìn)料。隨后,氣相平衡失去作用。這是因?yàn)楣芙孛?—1和2—2之間出現(xiàn)氣栓(積氣),壓力谷值平緩上升過渡20~23min,3-3截面液柱開始緩慢上升。接著,壓力第二次直線上升,出現(xiàn)第2個峰值,低沸塔釜液位上升至70%,并持續(xù)10min左右。從壓力上升分析,管3—3截面上VCM液柱高于截面1—1約2m,壓力PI-2比低沸塔進(jìn)料口壓力PI-1高20~ 30 kPa,截面1—1與2—2間氣栓被液相VCM壓入塔內(nèi),低沸塔進(jìn)料恢復(fù)正常。由于水分離器槽體中間有1塊上折流板,有利于水的沉降,但易使其右側(cè)產(chǎn)生氣栓,影響低塔入料穩(wěn)定及全凝器、尾氣冷凝器發(fā)揮平衡作用。

3 解決低沸塔間歇進(jìn)料的技改方案

初步分析認(rèn)為,水分離器液位與低沸塔入料口位差偏小,只有400mm,此位差產(chǎn)生的靜壓力僅為3.7 kPa。方案一是提高水分離器的安裝高度,需拆卸水分離器、設(shè)備基座施工、恢復(fù)安裝,設(shè)備頂上的電氣儀表線橋需相應(yīng)抬高,由于受建筑高度限制,只能抬高0.5m左右。方案二是位差進(jìn)料不穩(wěn)定,易受壓縮送氣量變化及尾氣冷凝器、全凝器壓力波動的影響,考慮改為動力泵輸送強(qiáng)制進(jìn)料。方案三是在水分離器出料管頂部接1根DN50氣相管,與原來的氣相平衡管連接。根據(jù)以上分析,折流板兩側(cè)液位形成液封,起到阻隔氣相平衡的作用,只要解決水分離器折流板右側(cè)壓力與全凝器氣相出口管和低沸塔氣相出口管的壓力平衡問題,便能解決間歇進(jìn)料問題。精餾水分離器槽體中間設(shè)置折流板,其兩側(cè)均和全凝器與低塔頂氣相匯集管出口平衡,可以避免低沸塔間歇進(jìn)料的現(xiàn)象。低沸塔入料均衡穩(wěn)定,可以將VCM純度合格率提高5%。增加水分離器折流板另一側(cè)氣相平衡管,比提高水分離器安裝高度節(jié)省工作量和時間,比增加動力泵節(jié)省設(shè)備投入及動力電消耗。

技改后的工藝流程簡圖如圖2所示。

4 避免低沸塔間歇進(jìn)料的工藝操作

(1)要平緩調(diào)節(jié)壓縮工序送氣量,以免引起精餾系統(tǒng)壓力波動。

(2)水分離器放水時,閥門開啟度不宜大,折流板兩側(cè)放水閥不宜同時打開,以免引起壓力擾動。

(3)冬季要注意全凝器、尾氣冷凝器下料管的防凍和伴熱保溫,避免凍堵。

(4)控制VCM中的含水量,以免在精餾塔塔板形成低聚物堵塞塔盤,影響塔的傳質(zhì)傳熱及低塔的進(jìn)料。

Analysisof causesand solutionsof interm ittent feeding of rectifying low-boiling tower

PANWen-ping,CHENHai-yin,ZHAOPeng-tao
(Shanxi JintaiChlor-AlkaliChemicalCo.,Ltd.,Yulin 718100,China)

Processequipments factorof intermittent feeding of low-boiling towerwere analysed.According to the innovation of the process piping,the problem of intermittent feedingwas solved and the quality of VCM were improved.

low-boiling tower;feeding;separator;technological innovation

book=13,ebook=76

TQ051.8+1

B

1009-1785(2010)07-0013-02

2010-02-24

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