盛定高 馮金冰
(淮安信息職業技術學院,江蘇 淮安 223003)
3MZ203B磨床典型故障維修實例
盛定高 馮金冰
(淮安信息職業技術學院,江蘇 淮安 223003)
磨加工對機床的精度和穩定性要求都比較高。3MZ203B機床是深溝球軸承加工磨內孔的專用機床。內孔加工精度的高低直接影響到軸承最終成品的質量。現就3MZ203B磨床出現的故障與維修實例列舉如下,以供參考。
例1:3MZ203B機床生產的一批產品中,抽檢時總有圓度和尺寸不合格的產品。
故障現象:產品中偶然出現圓度和尺寸不合格的,無任何報警顯示。
故障分析:根據造成圓度和尺寸不合格的原因,考慮可能原因:(1)進給伺服系統“爬行”造成的;(2)滾珠絲杠潤滑不良或聯軸器與滾珠絲杠聯接松動;(3)電磁夾具瞬間失靈。
故障解決:根據上述分析,檢查伺服系統,伺服系統正常。檢查聯軸器和絲杠,均正常。檢查工件電磁夾具電磁線圈的控制回路,發現控制電磁線圈上磁的中間繼電器觸電發黑,反復進行手動上磁動作,中間一直檢測繼電器的常開觸點電壓,發現常開觸點在繼電器線圈帶電吸合情況下仍然有電壓,更換中間繼電器,機床恢復正常。
例2:3MZ203B機床加工過程中,電主軸突然出現反轉。
故障現象:工作過程中,突然聽到異常響聲,電主軸反轉,砂輪碰到工件。手動電主軸正反轉均正常。
故障分析:電主軸異常反轉,可能原因:(1)變頻器故障導致相序改變;(2)電動機瞬間缺相;(3)電動機接線接觸不良。
故障解決:根據故障分析首先檢測電動機接線,沒有發現明顯接觸不良現象。檢測電動機,電動機也正常。用模塊交換法,把另一臺同型號機床上的變頻器換來檢測,變頻器沒有問題。這時重新考慮可能是電動機接線瞬間接觸不良所致。取下工件空運轉機床,發現工作臺移動時出現電主軸反轉現象,分析認為可能是在工作臺移動中拉動電動機電線導致接觸不良。用新的航空插頭,更換新的電動機接線,機床恢復正常。
例3:3MZ203B機床在砂輪修整過程中,突然進給很多,發生撞車故障。
故障現象:機床自動運行中,CRT顯示進給量突然增大,砂輪撞上工件。
故障分析:根據故障現象,分析故障原因可能有以下幾個方面:(1)滾珠絲杠潤滑不良或與聯軸器聯接松動;(2)進給伺服系統增益參數設置不合適;(3)伺服系統接線接觸不良;(4)進給伺服系統失穩。
故障解決:根據故障分析,檢查滾珠絲杠的潤滑情況,潤滑良好。檢查滾珠絲杠與聯軸器的聯接情況,聯接未發生松動現象。檢查伺服系統參數,沒有設置不合理,接線也沒有明顯松動。分析可能是伺服系統驅動模塊發生故障,更換該模塊,機床恢復正常。
例4:3MZ203B機床砂輪不修正。
故障現象:3MZ203B機床在自動運行過程中,沒有出現修正動作。
故障分析:3MZ203B機床在自動運行中,根據設置的參數,每運行幾個循環都會進行砂輪自動修正。沒有修正動作分析有以下幾個原因:(1)PLC沒有修正動作輸出信號;(2)液壓電磁閥線圈燒壞或電磁閥油路堵塞;(3)修正動作控制回路故障;(4)PLC輸出模塊損壞。
故障解決:根據分析,首先在線監測PLC運行,發現修正信號有輸出,但測量電磁閥線圈卻沒有電壓;檢查控制回路,電磁閥電源正常,也沒有短路現象發生。判斷PLC輸出模塊中控制修正動作的輸出繼電器損壞。把修正動作PLC輸出繼電器更換到PLC預留的輸出點上,更改PLC程序,機床恢復正常。
例5:3MZ203B機床加工出的軸承孔徑時大時小,尺寸不穩定。
故障現象:產品尺寸忽大忽小,不穩定。
故障分析:3 MZ203B機床加工中影響尺寸忽大忽小變化的因素主要有:(1)工裝不合適;(2)尺寸在線檢測裝置(測規和量儀)故障;(3)進給伺服系統故障.
故障解決:根據分析,檢查工裝和進給伺服系統均正常。檢測量儀和測規輸入輸出信號均正常,但測規測爪收張不靈活。更換測規彈簧片,調整好測規,機床恢復正常。
(編輯 譚弘穎)
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Typical Failure Maintenance Case of 3MZ203B Grinder
SHENG Dinggao,FENG Jinbing
(Huai'an College of Information Technology,Huai'an 223003,CHN)
2009-08-17)
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