摘 要:弘潤石化公司新上100萬噸柴汽油混合加氫裝置,采用分流塔底蒸汽氣提工藝,生產(chǎn)的精制柴油帶水嚴重,產(chǎn)品混濁,影響產(chǎn)品質量,有損產(chǎn)品在客戶中的形象。
關鍵詞:加氫;柴油;帶水;方案
中圖分類號:TE626.24文獻標識碼:A文章編號:16723198(2010)01030001
弘潤石化公司新上100萬噸柴汽油混合加氫裝置,采用分流塔底蒸汽氣提工藝,生產(chǎn)的精制柴油帶水嚴重,產(chǎn)品混濁,影響產(chǎn)品質量,有損產(chǎn)品在客戶中的形象。
造成產(chǎn)品帶水的主要原因是裝置汽提塔原設計采用了蒸汽汽提。雖然經(jīng)過多次調整進料溫度,盡最大可能提升塔底溫度,但精制柴油始終帶水,且塔底溫度過高,影響汽油干點,后續(xù)的柴油聚結器,因設備質量等因素,對柴油中水脫除效果幾乎為零,產(chǎn)品柴油濁度經(jīng)聚結器后沒有什么變化。為此,最終解決辦法是增加重沸爐,將塔底柴油抽出升溫后注入上層塔板,作為塔底回流,脫除柴油中輕組分,保證柴油的閃點,同時兼顧汽油干點,但這樣對整個換熱流程進行核算,改動量較大,并且增加爐子,加大了設備投資和燃料消耗,而且現(xiàn)場沒有位置,為此,在聚結器改進無能為力的情況下,以最小費用為原則,想到從汽提介質入手。
實踐證明,在不通汽提蒸汽的情況下,柴油清澈透明,證實柴油中水來自汽提蒸汽,但此時柴油閃點不合格,稍微通一點蒸汽,閃點合格,但柴油混濁。為此我們想到通過對分餾塔汽提進行改造,以氫氣代替蒸汽,增加注氫氣的管線,解決了柴油帶水混濁的問題,有效地提高產(chǎn)品的質量。
具體改進方案如附圖:
從新氫壓縮機入口分液罐V1106頂部防空閥引出一根DN25氫氣線H28088,至分餾塔T1102汽提蒸汽線上,借用原溫度變送器TI8316接口,在不停車的情況下進行整改,增加閥門、壓力表各一塊,管線在裝置外面予制,現(xiàn)場法蘭對接,保證裝置內(nèi)不動火,消除安全隱患。

在汽提蒸汽管線上加盲板,避免高壓氫氣串入蒸汽管網(wǎng)。
調試:
(1)根據(jù)開車以來蒸汽用量情況,結合分流塔底塔頂?shù)臏囟?、壓力,調整新加氫氣線上兩個閥門,因壓差較大,約2.5MPa,先少許開啟分液罐上部放空閥,同時觀察壓力表8388,開啟表后閥,記錄分餾塔操作參數(shù),與壓力表8388的對應關系。
(2)維持分餾塔操作穩(wěn)定后,觀察柴油濁度,發(fā)現(xiàn)更換汽提氫氣后,約40分鐘,柴油清澈透明。此時取樣化驗精制柴油閃點,在保證合格(大于55°C)的前提下,盡量減少氫氣注入量。
(3)實踐操作證實,正常操作1.0MPa蒸汽注入量約為0.14t/h,精制柴油閃點合格,塔底壓力約0.3MPa,塔頂壓力0.17MPa,折合進塔體積流量200Nm3 /h左右,故理論上達到相同汽提效果,需氫氣200Nm3 /h。實際操作中,耗氫量略高于此值。正常情況制氫供加氫氫氣量為12000 Nm3 /h,汽提耗氫量僅占總量的1.67%,對整個裝置幾乎沒有影響。