




摘要 該文依托泰山路站~嘉和路站區(qū)間工程,針對(duì)盾構(gòu)穿越上軟下硬地層的技術(shù)難點(diǎn),提出渣土改良針對(duì)性措施,通過開展坍落度試驗(yàn)、壓縮性試驗(yàn)、十字剪切試驗(yàn),分析了泡沫注入比、發(fā)泡劑濃度等對(duì)渣土改良效果的影響。研究表明:在一定范圍內(nèi),通過增大泡沫注入比、減小發(fā)泡氣液比、增大發(fā)泡劑濃度能有效增加改良渣土的坍落度值;隨著壓力的增大,改良渣土的壓縮量先迅速增大,隨后緩慢增加,最終趨于穩(wěn)定;當(dāng)泡沫注入比不超過60%時(shí),增大泡沫注入比能有效改善渣土的壓縮性能;當(dāng)泡沫注入比在40%~60%范圍內(nèi),提升泡沫注入比能有效降低渣土的剪切強(qiáng)度。
關(guān)鍵詞 上軟下硬地層;盾構(gòu)法;渣土改良;泡沫注入比
中圖分類號(hào) U455 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 2096-8949(2025)01-0112-03
0 引言
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快,城市擁堵現(xiàn)象嚴(yán)重,為緩解這一問題,各大城市大力新建地下軌道交通,盾構(gòu)法因其安全性高、綠色施工、工期快、對(duì)周邊環(huán)境影響小等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于城市地鐵隧道工程[1]。但當(dāng)盾構(gòu)穿越復(fù)雜地質(zhì)條件時(shí),往往會(huì)出現(xiàn)刀盤結(jié)泥餅、刀盤磨損嚴(yán)重等問題,嚴(yán)重影響隧道施工安全和工期[2],渣土改良技術(shù)能有效控制掌子面穩(wěn)定、減輕刀盤磨損等問題。
不少學(xué)者通過不同手段對(duì)此開展了一系列的研究,并取得了豐碩的成果。楊益等[3]依托常州地鐵某盾構(gòu)區(qū)間工程,通過注入泡沫改良劑改良渣土,并開展改良渣土錐體拉拔試驗(yàn)。鐘毅等[4]以砂卵石地層土壓平衡盾構(gòu)為研究對(duì)象,通過泡沫、膨潤(rùn)土和聚合物改善渣土的流塑性,并開展攪拌試驗(yàn)、坍落度試驗(yàn)以評(píng)估渣土改良效果。翟圣智等[5]基于南昌地鐵一號(hào)線工程,通過礦物成分分析,探討刀盤結(jié)泥餅的關(guān)鍵原因,并提出了針對(duì)性渣土改良方案。李培楠等[6]依托盾構(gòu)穿越硬塑高黏度地層背景,分析了刀盤磨損、結(jié)泥餅的機(jī)理,并對(duì)比不同改良劑、不同摻入比等方案,獲得了最佳改良方案。
該文基于泰山路站~嘉和路站區(qū)間工程,通過坍落度試驗(yàn)、壓縮性試驗(yàn)、十字剪切試驗(yàn)分析了不同因素對(duì)渣土改良效果的影響。
1 工程概況
1.1 工程簡(jiǎn)介
泰山路站~嘉和路站線路出泰山路站后沿三環(huán)南路南側(cè)向東敷設(shè),線路下穿太奎大溝新建箱涵、側(cè)穿聯(lián)通信號(hào)塔、側(cè)穿泉山美墅小區(qū)后,向東走行約880 m后到達(dá)嘉和路站。盾構(gòu)區(qū)間右線起訖里程為YK6+751.134
~YK7+630.274,短鏈0.898 m,右線長(zhǎng)878.242 m;左線設(shè)計(jì)里程為ZK6+778.784~ZK7+630.274,短鏈6.716 m,
左線長(zhǎng)844.774 m。線間距約14.0 m~27.3 m,隧道頂覆土
8.4 m~12.99 m,區(qū)間平面右線設(shè)R=2 500、680兩組圓曲線,左線設(shè)R=1 200、1 000、600三組圓曲線,線路左線出泰山路站后先以25‰、7.751‰下坡接入嘉和路站,右線出泰山路站后先以25‰、7.677‰下坡接入嘉和路站,盾構(gòu)管片外徑6 200 mm,管片厚度350 mm,盾構(gòu)機(jī)開挖直徑6 440 mm。
1.2 地質(zhì)水文概況
該工點(diǎn)地層類型多、變化大,水文地質(zhì)條件較復(fù)雜,始發(fā)段隧道埋深10.45 m,接收段隧道埋深12 m,依據(jù)地下水的埋藏條件和賦存條件,可分為上層滯水、碳酸鹽類巖溶水。上層滯水主要分布于淺部填土層中,上層滯水距離始發(fā)隧道頂5.36 m,距離接收隧道頂8.26 m,受填土分布及降雨影響,富水性存在差異,并隨季節(jié)發(fā)生變化,水位動(dòng)態(tài)變化較大。巖溶水主要賦存在中風(fēng)化灰?guī)r、白云巖的溶蝕裂隙及溶洞中,水量中等~豐富。
2 工程重難點(diǎn)分析
該項(xiàng)目隧道區(qū)間主要穿越5-3a-4a黏土(硬塑)、12-2-3中風(fēng)化石灰?guī)r、12-4-3中風(fēng)化石灰?guī)r、12-1a-3中風(fēng)化白云巖、11-3-2強(qiáng)風(fēng)化白云巖,要求刀盤刀具具有較強(qiáng)的破巖能力,風(fēng)化巖地層掘進(jìn)時(shí),刀盤、刀具及螺旋機(jī)的磨損作用強(qiáng)烈,會(huì)產(chǎn)生較大刀具消耗,存在區(qū)間內(nèi)換刀及換刀困難等問題。并且盾構(gòu)在穿越上軟下硬地層時(shí),會(huì)出現(xiàn)刀盤結(jié)泥餅現(xiàn)象。結(jié)泥餅會(huì)造成刀盤升溫、刀盤磨損、扭矩增大等問題,影響施工進(jìn)度,甚至損壞盾構(gòu)機(jī),誘發(fā)工程事故。渣土改良是通過將盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)過程中產(chǎn)生渣土與改良劑混合攪拌,使得渣土流塑狀態(tài)得到改善,還可以有效控制土倉(cāng)壓力,維持掌子面水土壓力平衡,保證盾構(gòu)掘進(jìn)過程中掌子面平衡,可以有效控制盾構(gòu)施工過程中周邊巖土層擾動(dòng)。
3 渣土改良試驗(yàn)
3.1 坍落度試驗(yàn)分析
為分析泡沫注入比對(duì)改良渣土坍落度的影響,不同泡沫注入比工況下渣土坍落度值,如圖1所示。從圖中可以看出,改良渣土坍落度值隨泡沫注入比的增大呈不同程度的增長(zhǎng),說明泡沫注入比對(duì)渣土和易性有顯著影響。當(dāng)泡沫注入比為20%時(shí),改良渣土坍落度值為
37 mm;當(dāng)泡沫注入比增加到30%、40%時(shí),改良渣土坍落度值較20%工況分別增加了5 mm、12 mm,可見注入泡沫量較少對(duì)渣土坍落度改善效果一般。當(dāng)泡沫注入比為40%時(shí),改良渣土坍落度值為49 mm;當(dāng)泡沫注入比增加到50%、60%時(shí),改良渣土坍落度值較40%工況分別增加了23 mm、29 mm,可見,40%~60%范圍內(nèi)增加泡沫注入比能有效改善渣土坍落度值。
當(dāng)泡沫注入比為60%時(shí),改良渣土坍落度值為
101 mm;當(dāng)泡沫注入比增加到70%、80%時(shí),改良渣土坍落度值較60%工況分別增加了12 mm、19 mm。綜合整個(gè)曲線變化趨勢(shì)可以看出,當(dāng)泡沫注入比從20%開始逐漸增加后,坍落度初期變化較小,當(dāng)注入比從40%增大到60%過程中,坍落度提升顯著;當(dāng)注入比繼續(xù)增大,坍落度的改善逐漸變得有限,說明泡沫注入比過高未能完全發(fā)揮泡沫的改良作用。因而,該工程選擇泡沫注入比60%最合理經(jīng)濟(jì)。
為分析發(fā)泡氣液比對(duì)改良渣土坍落度的影響,不同發(fā)泡氣液比工況下渣土坍落度值(泡沫注入比取60%),
如圖2所示。從圖中可以看出,隨著改良劑的發(fā)泡氣液比的增加,改良渣土坍落度首先迅速增大,隨后增速放緩,并逐漸趨于穩(wěn)定。當(dāng)發(fā)泡氣液比為5時(shí),渣土坍落度值為160 mm;當(dāng)發(fā)泡氣液比增大到9時(shí),渣土坍落度值降低到95 mm,較發(fā)泡氣液比5工況降低了40.6%;當(dāng)發(fā)泡氣液比繼續(xù)增大到12時(shí),渣土坍落度值降低到
81 mm,較發(fā)泡氣液比9工況僅降低了14.7%。綜合經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性考慮,該工程發(fā)泡氣液比為9最為合理。
為分析發(fā)泡劑濃度對(duì)改良渣土坍落度的影響,不同發(fā)泡劑濃度工況下渣土坍落度值,如圖3所示。從圖中可以看出,增大發(fā)泡劑濃度能有效增大改良渣土的坍落度值。當(dāng)發(fā)泡劑濃度為2%時(shí),改良渣土坍落度值為
67 mm;當(dāng)發(fā)泡劑濃度增大到2.5%時(shí),改良渣土坍落度值為81 mm,較發(fā)泡劑濃度2%工況增加了20.9%;當(dāng)發(fā)泡劑濃度增大到3%時(shí),改良渣土坍落度值為92 mm,較發(fā)泡劑濃度2%工況增加了37.3%;當(dāng)發(fā)泡劑濃度繼續(xù)增大到5%時(shí),改良渣土坍落度值為106 mm,較發(fā)泡劑濃度3%工況僅增加了15.2%。可見,當(dāng)發(fā)泡劑濃度超過3%后,繼續(xù)增加發(fā)泡劑濃度對(duì)渣土坍落度值改善效果一般。綜上所述,該工程合理的發(fā)泡劑濃度為3%。
3.2 壓縮性試驗(yàn)分析
改良渣土的壓縮性對(duì)盾構(gòu)施工過程中掌子面平衡十分重要,因此,有必要開展不同工況下改良渣土的壓縮試驗(yàn),以評(píng)估不同工況改良渣土的壓縮性能。不同泡沫注入比工況下改良渣土壓縮量-壓力曲線,如圖4所示。從圖中可以看出,隨著壓力的增大,改良渣土的壓縮量先迅速增大,隨后緩慢增加,最終趨于穩(wěn)定。對(duì)比不同泡沫注入比工況可以發(fā)現(xiàn),隨著泡沫注入比的增大,改良渣土的壓縮性整體得到改善,但是改善程度不一。當(dāng)泡沫注入比從20%增大到40%時(shí),改良渣土壓縮量從17.9 mm增大到37.4 mm,增加了109%;當(dāng)泡沫注入比從40%增大到60%時(shí),改良渣土壓縮量從37.4 mm增大到63.1 mm,增加了68.9%;當(dāng)泡沫注入比從60%增大到80%時(shí),改良渣土壓縮量從63.1 mm增大到
68.2 mm,僅增加了8.1%。可見,泡沫注入比超過60%后,改變泡沫注入比對(duì)改良渣土的壓縮性能影響有限。
3.3 十字剪切試驗(yàn)分析
改良渣土的剪切性能對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)施工至關(guān)重要,渣土注入泡沫改良劑后能有效降低其剪切強(qiáng)度,有利于盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn),減少刀盤的磨損,為此對(duì)不同工況下的改良渣土開展十字剪切試驗(yàn)。不同泡沫注入比工況下改良渣土扭矩-壓力曲線,如圖5所示。從圖中可以看出,改良渣土的扭矩隨著壓力的增大總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì),對(duì)比不同泡沫注入比工況可知,增大泡沫注入比,改良渣土的扭矩呈現(xiàn)不同程度的降低。當(dāng)泡沫注入比從20%增大到40%時(shí),改良渣土的扭矩曲線較為接近,說明該范圍內(nèi)改變泡沫注入比對(duì)改良渣土扭矩影響不大;當(dāng)泡沫注入比從40%增大到60%時(shí),改良渣土的扭矩顯著降低,不同壓力下扭矩降幅在0.8~1.2 N·m間,說明該范圍內(nèi)提升泡沫注入比能有效降低渣土的剪切強(qiáng)度;當(dāng)泡沫注入比從60%增大到80%時(shí),改良渣土的扭矩降幅有限,不同壓力下扭矩降幅不超過0.2 N·m,說明該范圍內(nèi)提升泡沫注入比對(duì)降低渣土的剪切強(qiáng)度的效果有限。
4 結(jié)論
(1)改良渣土坍落度值隨泡沫注入比的增大呈不同程度的增長(zhǎng),說明泡沫注入比對(duì)渣土和易性有顯著影響;隨著改良劑的發(fā)泡氣液比的增加,改良渣土坍落度首先迅速增大,隨后增速放緩,并逐漸趨于穩(wěn)定;當(dāng)發(fā)泡劑濃度超過3%后,繼續(xù)增加發(fā)泡劑濃度對(duì)渣土坍落度值改善效果一般。
(2)隨著壓力的增大,改良渣土的壓縮量先迅速增大,隨后緩慢增加,最終趨于穩(wěn)定。
(3)隨著泡沫注入比的增大,改良渣土的壓縮性整體得到改善,泡沫注入比超過60%后,改變泡沫注入比對(duì)改良渣土的壓縮性能影響有限。
(4)當(dāng)泡沫注入比在較小和較大范圍內(nèi),改變泡沫注入比對(duì)改良渣土剪切強(qiáng)度影響不大;當(dāng)泡沫注入比從40%增大到60%時(shí),改良渣土的扭矩顯著降低,說明該范圍內(nèi)提升泡沫注入比能有效降低渣土的剪切強(qiáng)度。
參考文獻(xiàn)
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收稿日期:2024-06-05
作者簡(jiǎn)介:蘇芹照(1990—),男,本科,工程師,研究方向:地下工程。