



摘要 超前帷幕注漿技術作為隧道圍巖加固常用技術手段,能有效修復圍巖裂縫,提升圍巖承載能力,對防治隧道圍巖變形、涌水具有重要作用。為有效提升超前帷幕注漿施工技術水平,保證隧道涌水治理效果,該文章以某公路隧道涌水治理為背景,基于地下水環境效應,提出超前帷幕注漿處治方案。通過試驗段注漿試驗,確定了注漿材料、漿液配比、注漿量、注漿壓力、孔位布置等工藝參數,并總結了鉆孔、清孔、壓水試驗、注漿施工技術要點。經鉆芯檢測及水質監測表明:注漿加固后圍巖裂隙帶得以修復,承載性能顯著提升,滲水率3.6 L/min,完全符合標準要求,并且周邊水庫水質各項指標全部處于允許范圍內,表明注漿對地下水影響較小,有效驗證了該處治方案的可行性。
關鍵詞 公路隧道項目;隧道涌水;超前帷幕注漿;地下水污染;環境效應
中圖分類號 U455 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)18-0058-03
0 引言
公路隧道項目施工環境復雜,沿線地質、水文、氣候條件變化無常,隧道開挖過程中極易出現圍巖變形、涌水現象,嚴重影響隧道開挖安全[1-2]。工程實踐中,對于富水區域隧道施工,為確保開挖安全性、高效性,通常采取帷幕注漿技術對圍巖實施超前止水,通過注漿使漿液將松散破碎巖體固結在一起,形成整體結構,有效提升圍巖結構整體性,從而達到防止涌水的效果。該技術具有施工簡便快捷、效率高、效果好等優點,在工程領域應用廣泛,特別對于富水區超前止水,其應用案例較多[3-5]。為此,該文章結合某公路隧道項目施工實踐,根據隧址緊鄰水源保護區的現狀,并基于地下水環境效應,提出了超前帷幕注漿止水方案,并對實際施工效果進行綜合分析,具有十分重要的參考意義。
1 工程概況
某公路隧道項目,采用分離式布置,其左、右幅長度分別為4 668.0 m和4 678.0 m,最大埋置深度為649.0 m,通過分段鉆爆法進行掘進作業。場區內主要地層為砂巖層與花崗巖地層,巖體較松散,穩定性較差,其中Ⅳ級、Ⅴ級圍巖比例高達55.0%,并且場區內存在一條松散裂隙帶,地下水水系發達,隧道開挖期間出現大規模涌水現象,水量高達1 800萬立方米,遠超西湖水量,顯著增大隧道開挖難度。同時,隧址位于牙溪水庫北側,為二級水源保護區。隧道施工期間,當掘進至左線ZK222+287位置時,掌子面產生3處涌水點,依次分布于中央及兩側部位。根據現場實際情況,選取合適位置設置監測設施對涌水情況實施監測,監測頻率為每3 h一次,結果顯示2022年5月21日~6月13日,該區域總涌水量約為108萬立方米,導致隧道施工無法正常進行,嚴重威脅施工安全。因此,為確保隧道開挖安全,減小對沿線地下水源污染,施工方選取ZK222+287~ZK222+277路段,采用超前帷幕注漿技術實施止水,并對水庫水質進行監測,以有效了解注漿對地下水造成的影響。
2 帷幕注漿現場試驗
2.1 材料及配比
注漿材料選用水泥及水玻璃雙液。水泥漿液主要由水泥、中砂、粉煤灰及膨潤土制備而成,水灰比0.8~1.0,水玻璃濃度40.0%。漿體材料中水泥漿液與水玻璃比例為1∶0.8。按照配比將各種材料投入拌和機后,持續高速旋轉30 s,且拌和溫度控制在5~40℃范圍內,同時漿液制備完成后,必須在4.0 h內用完[6];否則,應予以廢棄。
2.2 注漿量Q控制
水泥漿及水玻璃雙液注漿量,按照式(1)進行計算。
Q=Ana(1+β) (1)
式中:A——注漿區域圍巖體積(m2);na(1+β)——填充率(%);n——空隙率,取0.03~0.05;a——空隙填充率,取0.7~0.9;β——漿體損耗系數,此處為0.1。由式(1)求出的注漿量為理論值,工程實踐中,應結合實際施工情況確定,并應充分考量漿體材料收縮、徐變效應。經現場實際測試,以填充料0.2進行計算,求得實際用量稍高于理論用量。
2.3 注漿壓力P控制
帷幕注漿需采用專用壓力裝置進行加壓,方能使漿體材料填充至圍巖孔隙內。因此,壓力大小對注漿效果具有重要影響。相關研究表明,注漿壓力低于巖土體強度條件下,漿體材料擴散范圍和壓力呈正相關關系,即注漿壓力越大,漿體材料擴散范圍越大,加固效果越好[7-8]。但當注漿壓力超出巖土體自身強度時,極易造成巖土體開裂,嚴重時還會引發事故。借鑒以往工程施工經驗,并根據該項目實際情況,其注漿壓力控制在1.5~2.0 MPa范圍內。
2.4 孔位布置
結合隧道開挖面具體特征及掘進方式,確定通過短覆蓋方式實施帷幕注漿,其注漿孔布設形式,如圖1、圖2所示。注漿孔采用環形布設,共設置3環,由內向外每環鉆孔數量依次為1個、6個、11個,共18個,并設置檢查孔5個,直徑10 cm,詳細情況如表1所示。其中外圍兩圈鉆孔要求較高,最外圍鉆孔沿洞體縱向呈3~5°交角,中間一環鉆孔沿洞體縱向呈1~3°交角,沿掌子面呈雨傘狀分布,孔深為10.0~12.0 m,最內側注漿孔沿洞體中軸線進行布設,孔深為10.0~12.0 m。隧道開挖時,每掘進7.0~9.0 m重復鉆孔一次,保留3.0 m用作止漿盤,以有效確保注漿加固效果,實現對地下水的全面控制。
2.5 試驗步驟
注漿方案確定后,現場選取試驗段進行施工,主要包括鉆孔、清孔與試壓、注漿、質量檢測四個流程。詳細流程如下:
(1)鉆孔:按照鉆孔布設圖紙進行現場測量定位,準確標注出鉆孔孔位,并采用專用鉆孔設備進行鉆孔施工。鉆孔時采用“十”字形金剛石鉆頭,以有效提升鉆孔速率。鉆孔時嚴格控制鉆孔位置,孔位偏差不得超過10 cm。需檢查孔應待注漿完畢進行鉆設,以有效檢驗注漿效果。
(2)清孔及壓水試驗:鉆孔完成后利用高壓水實施清孔,以確保注漿孔道通暢,并嚴格控制水壓,避免壓力過大對圍巖造成破壞,待回水為清水時,再持續沖洗10 min。選取典型部位(取鉆孔總數量5%~10%)通過單點法實施壓水試驗,并計算圍巖透水率,其計算公式如下:
q=Q/LP (2)
式中:q——透水率(Lu);Q——壓水流量(L/min),其終值為最大流量與最小流量差值低于1.0 L/min時的流量;L——試驗路段長度(m);P——總壓力(MPa)。
(3)注漿:選用ZKSY90-125型注漿泵,根據圖1注漿孔位隔孔注漿,以退位注漿為主,對于特殊塌孔位置,采取前進注漿。當采取一次性注漿時,壓力控制在0.3~3.0 MPa。采用分段注漿時,其首段壓力控制在0.30~2.0 MPa,二段壓力控制在0.5~3.0 MPa,待壓力達到設計值后,注漿速率低于2.5 L/min,持續穩壓20 min后,方能停止注漿,注漿完成后利用配比1∶1漿液進行封孔。
(4)注漿過程控制要點:1)注漿過程中應嚴密監視注漿壓力,若產生吸漿量過大及壓力突變等狀況,應及時查找原因,并排除問題;如果出現脫空,可通過調節漿體類型及配比,對脫空部位實施處理。2)針對圍巖存在的較大孔隙,注漿前應預先采用砂漿進行封堵,封堵完成后再實施注漿。3)當采取單循環注漿時,如果循環井內部漿體壓力上升過慢,則需暫停注漿,待雙循環井注漿完成后再實施單循環注漿。4)注漿時應嚴格按照預定方案執行。
(5)注漿檢查:注漿完畢,并待漿體材料完全固結后,對注漿效果實施檢查。檢查完畢通過0.5 MPa壓力實施封孔處理。
3 注漿效果評價
3.1 超前注漿帷幕質量
注漿時,若注漿孔標號越大,注漿量越小,則表明注漿效果良好。通過鉆芯取樣試驗,進一步驗證了漿體材料主要填充在松散破碎圍巖內,斷裂帶內部填充效果顯著,有效提升圍巖力學性能,增強承載性能[9-10]。通過對檢查孔實施壓水試驗,結果顯示巖層滲水率約3.6 L/min,完全符合規范中不超過8.0 L/min的規定,合格率高達90.0%,充分表明注漿可有效減弱圍巖滲透性,增強圍巖抗滲性能,達到防滲的效用。
3.2 地下水水質分析
注漿期間對周邊水庫、電站及隧道出口附近等區域的水質實施定期測試。主要測試指標為pH值、金屬介質含量等,詳細檢測數據,如表2所示。
由上表2可知:隧道圍巖注漿止水期間,周邊各區域水質均滿足相關標準要求,充分表明注漿帷幕不會對地下水及周邊水源造成污染。
4 結語
綜上所述,該文結合某公路隧道開挖過程中出現的涌水問題,基于地下水環境效應,提出超前帷幕注漿處治方案。根據相關工程施工經驗,并結合試驗段注漿試驗,制定出了具體的注漿施工方案,通過漿體材料填充松散破碎巖層,使圍巖內部斷裂破碎帶形成整體結構,顯著增強圍巖承載性能,提高抗滲能力,有效解決了隧道掌子面涌水問題,保證了隧道施工的順利進行,并顯著提升施工安全性,高效性。同時,注漿完成后,對周邊水庫水質實施檢測,各項指標全部處于允許范圍內,并取得了顯著成效,具有重要的參考應用價值。
參考文獻
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