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關鍵詞:固定翼無人機;短距著陸;著陸敏感性;推力非線性;速度控制
中圖分類號:V249""文獻標志碼:B""文章編號:1671-5276(2024)02-0258-08
Reserch on Control Strategy for Short Landing of UAV
LYU Jianwei,HUANG Yimin,WEI Shuo
(College of Automation Engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 211106,China)
Abstract:Reserch on short-range landing performance of fixed wing UAV has great practical significance. Based on the landing flap configuration among the three flap configurations of the target UAV, this paper analyzes the defects of the traditional landing control mode based on fixed throttle, and elaborates the mutual restriction relationship between various landing indicators in the near field at low speed and large attitude from the perspective of dynamics, The important conclusion that \"airspeed is the leading inducement affecting landing performance\" is drawn, and the closed-loop control scheme of throttle speed is proposed from the perspective of dynamics. In the process of control law design, the combination of linear theoretical analysis and semi physical nonlinear simulation is innovatively adopted, with full ingretation of engineering practical experience, which highlights the particularity and effectiveness of throttle speed control, and improves the landing performance unprecedentedly.
Keywords:fixed wing UAV;shorting landing;landing sensitivity;thrust nonlinearity;speed control
0"引言
對象無人機以阿若拉有人機改無人機的形式,其具有固定翼常規氣動構型布局,屬于一種典型的輕型運動類特技飛機。原機屬性決定了該飛機具備高升阻比和高氣動效率的特點,在保障著陸基本安全的同時,力求提升著陸的短距性能,這給著陸控制律設計帶來了很大挑戰[1]。
在對象無人機傳統著陸淺下滑段的控制中,采用固定油門和俯仰角閉環拉起的控制策略,已安全完成數次飛行任務。原控制策略在試飛中,由于ROTAX-914發動機小油門段存在推力線性度差、控制靈敏度高等一系列問題,在淺下滑段經常因推力設計估算值偏小而出現拉飄現象,必須通過人為反復遙調油門操作才能安全著陸。固定油門的著陸方式嚴重破壞了著陸的自主性,既大大影響了著陸的短距性與精確性,還嚴重影響著陸性能的一致性。因此,將油門參與到淺下滑控制方案的想法呼之欲出。
本文首先深入分析了原固定油門控制方案的不足,其次從飛行動力學角度建立了空速、下沉率與俯仰角之間在低速狀態下的制約關系,找到了空速這一主要矛盾,最終提出并設計了油門到空速的閉環控制方案。作為對象無人機在淺下滑段首次使用速度閉環,該方案在半物理平臺驗證下體現出了較強的魯棒性,大大提高了著陸的短距性與一致性。
1""著陸動態過程描述
1.1""著陸階段劃分
實驗室歷年在固定翼項目的研究中已經形成了一套成熟的固定翼無人機進場著陸流程。一般將無人機著陸流程分為:進場平飛段、軌跡捕獲段、陡下滑段、淺下滑段和地面滑跑段[2~4]。著陸各階段的剖面解析圖如圖1所示。著陸軌跡線參數如表1所示。
無人機著陸階段復雜,每個階段的任務各不相同。無人機著陸重點關注的是陡下滑段和淺下滑段,其中以淺下滑段的控制尤為重要,將直接影響觸地指標,也是控制律不斷改進的重點階段[5]。
1.2""淺下滑段動態過程
當無人機陡下滑高度降低至預設淺下滑高度(HEXP)后,即標志著進入淺下滑階段。對動態過程的物理性描述如下。
淺下滑階段是一個姿態不斷拉起、速度不斷減小、高度勻速降低的動態非制導控制過程。從運動學角度可分為“過渡減速”和“穩態維持”兩大階段。“過渡減速”是指姿態由陡下滑時的穩態拉起至觸地預設姿態(5°)的整個動態過程;“穩態維持”是指高度下降到近地階段(5m~8m)后,一切觸地指標(姿態、空速和下沉率)維持穩定直至觸地的過程。
其中,“過渡減速”段由于各物理量間存在很強的制約耦合關系,歷來作為研究課題的難點,也是所有控制律作用的重點階段。
1.3"傳統著陸縱向控制策略
傳統淺下滑段控制流程為:油門采用固定油門方式,俯仰角進行第一次開環拉起,以建立-1m/s附近的初始下沉率。隨后,俯仰角指令繼續以開環形式給定,給定方式為待飛距的函數,減速的同時姿態角逐漸拉起,直至觸地。傳統控制律的常規操作流程如表2所示。
2"問題描述與機理分析
2.1"油門不確定性問題
對象無人機分別在傳統控制策略上以15°襟翼完成了首飛,以30°襟翼完成了第二次飛行。在兩次飛行過程中,存在著一個對著陸影響最大的問題是,淺下滑段需頻繁人為遙調油門操縱,才能使無人機能夠正常著陸,嚴重影響了著陸過程的自動化程度。結合兩次實飛數據,模擬現場飛手操縱的著陸性能如表3所示。
在短暫的淺下滑段,兩次飛行都出現了相同情況:拉飄平飛和頻繁地減小油門遙調操縱。這說明在仿真設計過程中,對相同油門開度下的推力估算普遍偏小(實際推力比仿真大),故每次都不得不通過減油門操縱才能使無人機安全著陸。
2.2"敏感性分析
由淺下滑相對平衡段的配平機理可知,油門作為縱向受力分量的核心支柱,推力的不確定性是影響著陸“三要素”(姿態、下沉率和落點)的罪魁禍首。淺下滑段固定油門,不論是絕對油門還是相對油門,對應推力的一致性差,導致推力難以把握。該控制方式也和有人機著陸的操作方式相違背。推力在小油門段的不確定性,是和對象無人機發動機本體特性息息相關的。
對象無人機采用ROTAX-914發動機,其本體特性是造成小油門段推力曲線非線性差的根源之所在:1)活塞式化油器發動機小油門段功率輸出非線性度差;2)雙渦輪增壓機構對環境靈敏度要求高(溫度、氣壓和濕度等);3)飛行前人為調教怠速閥對基準功率輸出的影響。
其次,著陸“三要素”對推力不確定性的敏感性程度高。形成了“推力非線性度差→空速敏感→影響著陸三要素”這一影響關系鏈條。其中,油門推力的非線性是主要矛盾,也是首要問題。
為了凸顯該敏感性,特以基態固定油門為基礎,進行以2%為跨度的油門上下遙調測試,以反映小油門段中油門開度的輕微變化對著陸品質所造成的巨大影響。以基態為中間值,2%為步長,上下依次遙調油門。為了對比方便,空速下降率按時間計算;觸地位置在基準狀態前為正,在基準狀態后為負。綜上計算得到著陸敏感性量表如表4所示。足以見得,在其他控制律都不變的情況下,淺下滑油門僅僅變化±2%,就足以造成超過100m的落地偏差,對空速造成2m/s~4m/s的偏差,空速進而影響以姿態為首的著陸“三要素”。
在相同油門跨度變化下,著陸參數的變化也表現出了較大的非線性。對推力變化最為敏感的是空速,而空速對觸地姿態影響又最大(圖2和圖3)。這些現象的背后都共同指向一個問題,即小油門段的油門開度對應的推力線性度差,由此引發對著陸控制的敏感性問題。
空速作為影響著陸“三要素”的首要因素,對推力的變化最為敏感[6]。油門推力成為了影響著陸的主要矛盾,抓住推力對空速的控制,就相當于抓住了著陸的“主控權”和著陸“三要素”的命脈,通過對空速的控制,擺脫推力的敏感區間,進而提升著陸品質。
以有人機在近地段的駕駛操作為啟發,淺下滑段引入油門參控的方案成為當前的迫切需要。油門參控可以使淺下滑段的推力“化被動為主動”,擺脫發動機本體在小油門段線性度差的影響,弱化淺下滑段對“固定油門開度而間接固定推力”的依賴,縱向上升降舵和油門的操作輸入至此才算完備。充分發揮縱向控制的能動性,同時對風干擾等不確定性因素也能起到一定程度的改善。
3"油門速度控制策略
3.1"淺下滑速度控制特性分析
1)速度控制的差異性
在固定翼無人機中,油門速度控制隨處可見。由傳統著陸控制可知,淺下滑段從25m高度開始,具有高度低、時間短的典型特征。其間,空速變化跨度大(35m/s~22m/s),相對平衡段維持時間短,而閉環控制就作用于相對平衡段中。若以速度控制介入時機為分界,又可將“過渡減速段”劃分為“拉起過渡段”和“速度控制介入段”,其各自特性如表5所示。本文的研究重點在“速度控制介入段”。
淺下滑段速度控制與巡航段有很大不同:就飛行狀態而言,巡航階段姿態在0°附近,而在淺下滑段中,姿態也在動態變化;從控制指令而言,巡航階段的速度指令為“定常指令”,而淺下滑段為“線性指令+定常指令”,控制任務各不相同。巡航段的速度控制律如式(1)所示。
δp=δtrimp+KVp(V-Vg)+KIVp∫(V-Vg)
(1)
式中:|KVp|=1.5;|KIVp|=0.2。
綜上所述,和巡航階段相比,淺下滑速度控制存在如下3點顯著差別。
a)低空速區間對穩態控制的精確性要求(由空速對姿態的制約關系決定):根據淺下滑配平關系表可知,空速與姿態存在明顯的制約關系,并且隨著空速的降低,這種制約關系越強。該特性是由對象無人機高靈敏氣動特性決定的;而空中巡航段不需要考慮空速與姿態之間的關系。
b)低高度閾值對動態控制的快速性要求(由高度和姿態安全裕度決定):姿態按高度拉起,淺下滑高度一般小于25m,要求速度控制在短時間內完成跟蹤過渡并達到穩態;而空中巡航段有充足的航段飛行時間進行調速[7]。
c)小油門段油門開度與推力輸出非線性過強(由發動機本體特性決定):對象無人機油門在10%以下即進入小油門段范疇,油門開度與推力呈現出很強非線性關系,將會導致設計的油門值不能與推力形成良好對應,增大控制難度。
2)空速的制約關系
空速與姿態存在明顯制約關系和敏感特性,要想深入研究兩者關系,認識“空速”對于著陸的主導地位,了解相對平衡段配平點的特殊性是十分必要的。
相對平衡段的任意一點皆可配平,這些可配平點稱之為“準平衡狀態”,是以姿態變化為主,尋找油門建立起來的縱向分力平衡的動態過程,表現為下沉率的穩定,其示意圖如圖4所示。而平飛的配平點是嚴格的平衡態,其各項物理量和運動表現均保持不變。兩者在配平機理上相同,只是在配平點上的物理意義存在差異。其中,以油門建立的縱向分力占據很大一部分,而此時空速較低(普遍在28m/s以下),姿態拉起帶來的氣動力在縱向分量上貢獻較小,并且迎角很快會跨過最大升阻區(2° ~-3°)。
綜上所述,油門參控將會使“支柱”發生根本性變化,在關系上使得這種制約由縱向發展轉變為橫向發展,給整個相對平衡段賦予“智能”,增強淺下滑段的靈活性,削弱甚至擺脫實際油門不準帶來的著陸適應性問題。
3)減速效能分析
30°襟翼作為著陸構型,其淺下滑階段的減速效率至關重要。在拉起過程中,俯仰角不論按待飛距拉起還是按高度拉起,都可近似為勻速拉起,拉起動作在操作上是獨立的。由空速與姿態的函數關系曲線(圖5)可知,在保證下沉率-1m/s前提下,空速是制約姿態的重要變量。
圖6是仿真數據,最小油門開度在3%下的減速效率(-0.92m/s2);圖7是實飛數據,固定油門開度10%并反復遙調的平均減速效率(-0.44m/s2)。對比發現,最小油門開度的下沉率非常穩定;而實飛中固定10%油門的減速效率明顯偏小,必須通過人工反復遙調才能正常著陸,下沉率從平飄到減小再到增大。由此說明,減速過程中所固定的油門只要大于最小油門,對30°襟翼而言,減速效率均會普遍偏小,減速效能較差。
足以見得,油門處于3%的最小開度才能與姿態拉起速率相匹配。單從這一點也證明了30°襟翼具有高升阻和減速難的問題,而這些都是小襟翼存在的共性問題[8]。
3.2"速度控制律設計
1)速度控制設計基值選取
為了高效設計淺下滑速度控制律,選取某一空速作為穩態進行設計至關重要。模擬巡航平飛階段的設計過程,考慮不同姿態下的平飛速度,使其迎角在最大升阻比迎角(2°~3°)附近。此意義在于,模擬淺下滑段縱向存在俯仰角控制情形下的準平衡狀態。
在平飛條件下,順次按空速進行配平,得到表6平飛配平關系表,結合最大升阻條件,最終確定空速28m/s為該無人機的理論設計基值。
空速28m/s的設計基值,正好處于淺下滑速度控制區段中間,向上既能兼顧低速平飛的模態,向下又能作為淺下滑段油門速度的典型工作點。該點對應的平飛模態作為又一典型工作點,成為油門速度控制研究的不二之選。
2)控制方案設計
基于半物理非線性仿真平臺,設計非線性仿真試驗,在原著陸控制不變的情況下,僅將淺下滑油門固定在最小油門開度3%,測試下沉率的動態特性以便設計控制方案的介入時機。由該試驗可知,下沉率能夠保持在-1m/s的時長約占整個相對平衡段的40%(圖8)。
以此下沉率特性為指導,得到控制方案規劃如圖9所示:姿態在5°前為相對平衡段,之后為近地段。在相對平衡段40%處,迎角恰好跨過最大升阻區,即將進入阻力大于升力的階段,若油門繼續維持在最小開度,下沉率將會越來越大。由此可清晰確定出:油門速度控制的作用區即為相對平衡段剩下的60%,5m高度處空速及其他各量達到穩態,控制持續作用直至觸地。圖9中:H·為下沉率;Vi為指示空速;θ為俯仰角;α為迎角。
由固定最小油門的非線性試驗結果實驗充分證明,在俯仰角拉起速率基本不變的前提下,30°襟翼的升阻特性恰好與該減速效率相匹配,說明以合適的迎角速率和空速跨越了最大升阻區,才會出現縱向上的平衡;而在設計上,要求無人機在近地5m高度附近就應完成所有動態過程的變換,各參數都需達到著陸狀態并保持,兩階段中間的斷層(5m~10m)即為速度控制的“舞臺”。
空速指令的設計在“油門速度控制作用區”顯得至關重要。由圖9可知,該作用區由“空速線性引導區”和“空速穩定區”兩部分組成。其中,線性引導區的指令設計較為復雜,而穩定區的指令設計可以直接由淺下滑的相對平衡段配平空速值確定:固定下沉率-1m/s,俯仰角穩定在5°時刻的準平衡狀態配平空速為22.5m/s。
當迎角越過最大升阻比迎角后繼續增大,增阻能力逐漸高于增升能力,空速加速下降,油門速度控制的任務逐漸清晰。速度控制前期,線性給定指令保持空速下降率不變完成過渡,而后將空速固定在22.5m/s進入近地段并保持穩定。由圖10可知,在40%階段中,空速下降率與姿態拉起速率相互匹配(斜直線),造成空速加速下降(分離曲線)的唯一原因是推力的縱向分量供給不足。經計算,相對平衡段前期的40%實際空速的減速效率為-0.4m/s2,故為了使這一減速效率繼續與姿態拉起速率相適應,空速指令也應保持-0.4 m/s2的減速效率,由26m/s介入為始(下沉率達到穩態初期時所對應的空速),22.5m/s保持為止。至此,空速線性引導過渡段的指令函數就此確定,控制效果如圖11所示。
最終給出油門速度控制方案如表7所示。
最后,得到具體的控制律表達如式(3)所示。
δe=δtrimz+Kz(-c)+KIz∫(-c)dt+
Kωzzωz+δIHe,
δp=3%,Vi≥26,
δp=δtrimp+KVp(V-Vc)+KIVp∫(V-Vc)dt,22.5<Vi≤26,
c=Ic=land+K·(Hflare-H)/Hflare,c≤5,5<H≤Hflare,
c=Ic=5,H≤5(3)
4"仿真對比與分析
速度控制的首要目的就是要解決傳統控制中小油門段推力非線性差造成的著陸適應性問題。為了驗證,在速度控制魯棒性科目中,創新性地新增了3種推力路徑差值下的推力不確定性仿真算法,如圖12所示。
由于對象無人機油門開度在10%以下非線性程度最強,故主要針對0%~10%區間內的油門推力底層氣動函數的差值算法做出修改,模擬發動機本體推力不確定性大小變化的動態過程。其中,基于圖12中3種推力差值所衍生出的油門速度魯棒性測試組合如表8所示。
基于非線性實時仿真平臺仿真結果如圖13—圖22所示。
與傳統姿態閉環控制律相比:從宏觀上看,整個著陸過程的一致性有了顯著提高,充分體現出速度控制結構“強一致性”的特點;從微觀上看,速度控制的引入切實抓住了空速的主導權(著陸速度誤差控制在±0.5m/s以內),下沉率的波動稍有偏大,俯仰角都能達到4°以上水平,對觸地位置的一致性和精度也有了很大提高(由[-160m,+280m]提高至[-100m,+100m]之內)。綜合其他魯棒性測試科目,對比如表9所示。“波動區間”的描述方式為:下沉率以-1m/s為中心,空速以22.5m/s為中心,觸地位置以基態0m為中心。
正是由于抓住了速度這一決定性參量,整個著陸過程才表現出如此的“強一致性”,這一現象也反向驗證了之前的判斷:空速在矛盾鏈條中處于主導地位這一重要觀點。現將速度控制優勢總結如下:
1)提高了全著陸過程、全魯棒性狀態的一致性;
2)縮短滑行距離,速度由“被動”化“主動”,在掌握空速的主控權后,觸地速度一致性很高,有效縮短著陸后滑行距離至150m以內;
3)徹底擺脫了油門非線性區,工作區間處于10%以上;
4)提高了觸地精度,由原來的“百米級”提高到“十米級”。
但是,在實際工程應用中,推力估算偏小的情況較為少見,實際推力偏大情況居多。但不論怎樣變化,上述均屬于推力不確定性的極端情況,下沉率都能維持在[-1.8m/s,-0.6m/s]之間,都在起落架能夠承受的安全范圍內。
5"結語
本文從對象無人機在數次飛行任務中的實際工程問題出發,小油門段推力非線性程度高、低速段敏感性強對著陸自主性的破壞,揭示了傳統固定油門著陸控制方案的不合理性,以相對平衡段的制約關系為切入口,深入分析了淺下滑段的空速特性,并以空速為主要矛盾,創新性地提出油門速度閉環控制方案,在擺脫小油門段推力非線性問題的同時,著陸指標的一致性得到了顯著提高。
通過非線性實時仿真平臺和數個架次的外場試飛驗證,證明了該控制策略的有效性。不論在方艙人員干預的操作上還是著陸的性能上,該控制策略較傳統方案體現出了很強的穩定性和便利性,并將作為實驗室日后解決首飛著陸問題的主要技術方案。
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收稿日期:20220926