惠媛媛
(中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司,寧夏 銀川 750000)
中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司干法乙炔裝置于2014年7月投產(chǎn)。裝置運行兩年后發(fā)現(xiàn)發(fā)生器的注水管、氣相洗滌管、洗滌冷卻塔、列管填料塔和后排渣泵管道極易結(jié)垢,管道堵塞嚴(yán)重,導(dǎo)致發(fā)生器無法長周期運行,需要不定期切換檢修,極大地增加了勞動強度和檢修成本[1]。隨著近幾年裝置負(fù)荷的提高和下游裝置的增量需求,必須從根本上解決影響長周期運行的瓶頸。因此自2016年7月開始對四臺發(fā)生器進行了技術(shù)改造。改造后各管道的堵塞情況明顯好轉(zhuǎn),設(shè)備運行周期延長,工藝可靠性提高,有利于裝置負(fù)荷的穩(wěn)定,為公司帶來了較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。
干法乙炔發(fā)生是過量的水與電石在攪拌的作用下反應(yīng),產(chǎn)生的乙炔氣從發(fā)生器頂部逃出,靠自壓進入洗滌冷卻塔進行除塵和冷卻,氣相管洗滌水通過排渣泵排入沉降池后,上清液再返回至發(fā)生器作為一路反應(yīng)水與電石反應(yīng)。在改造前由于洗滌水和返回的上清液固體含量均較高,極易造成管線結(jié)垢堵塞,導(dǎo)致發(fā)生器運行周期縮短,乙炔氣收率降低,且存在一定的安全隱患。
改造前:(1)發(fā)生器進料機位置高于進水口位置,細(xì)粉電石在下落過程中揚塵較大,大量懸浮電石渣及電石顆粒被乙炔氣夾帶進入洗滌除塵工序,洗滌水中固體含量為5%~8%,管道堵塞情況嚴(yán)重。(2)螺旋給料機尺寸為GX(300 mm×1 000 mm)。(3)電石自緩沖料倉垂直落入螺旋給料機,下料管為垂直狀。(4)發(fā)生器的注水噴頭噴射角度為60°。
改造后:(1)發(fā)生器進料機高度降低1.1m,進料位置低于進水位置,細(xì)粉電石在下落過程揚塵通過霧化的水起到降塵作用,降低了懸浮固體顆粒被乙炔氣夾帶進入氣相管及洗滌塔的量,洗滌水中固體含量3%以下,管道堵塞現(xiàn)象明顯降低[2]。(2)螺旋給料機尺寸為GX(300 mm×2 120 mm)。(3)拆除緩沖倉下落料管,根據(jù)現(xiàn)場進料機進料口位置配下料管。(4)發(fā)生器的注水噴頭噴射角度為90°,噴水面可以完全覆蓋落料面,降低揚塵影響。
改造前:(1)乙炔氣相管洗滌水由排渣泵從洗滌塔底送至沉降池,沉淀后的上清液經(jīng)氣相洗滌泵打回氣相管對粗乙炔氣進行洗滌。沉降后的渣漿由沉降池底注水泵送至乙炔發(fā)生器,作為另一路反應(yīng)水[4]。由于洗滌冷卻塔設(shè)計離沉降池距離較遠(yuǎn),氣相洗滌管線及渣漿回用水管線較長,因此含有電石渣的回用水極易造成管線結(jié)垢堵塞,降低運行時間,檢修過程中清洗工作費時費力,穩(wěn)定生產(chǎn)極為不利。(2)洗滌塔排渣泵的流量為55 m3/h,揚程為30 m,揚程偏小,入口壓力較小,無法沖洗掉粘結(jié)在管壁上和入口處的電石渣。
改造后:(1)氣相洗滌水由外循環(huán)改為閉式循環(huán),洗滌冷卻水經(jīng)排渣泵從塔底部直接返至氣相管,另一路則返至發(fā)生器進行反應(yīng)。氣相洗滌水循環(huán)改造后渣漿水管線長度由平均150 m縮短到不足20 m,堵塞情況大大改善,清洗周期大幅度延長,單臺發(fā)生器清洗時間由6天縮短為1天,洗滌塔填料、列管清洗周期由2個月延長至6~12個月。(2)更換了洗滌塔排渣泵的型號,流量為80 m3/h,揚程為60 m,揚程和入口壓力均提高至以前的兩倍,可以有力沖洗掉粘結(jié)在管壁上和入口處的電石渣。
改造前:由于洗滌冷卻塔的冷卻段采用列管式換熱,乙炔氣走管程,原設(shè)計冷卻列管通徑較小(Φ25),乙炔氣經(jīng)洗滌后仍含有少量電石渣粉塵,經(jīng)過2個月左右的運行必定會造成列管堵塞,影響換熱效果和增加氣相阻力。
改造后:將列管通徑增加至Φ38,換熱面積未變,氣相溫度并沒有超過工藝指標(biāo)(50 ℃),換熱效果比較理想。
2017年8月31日發(fā)生器改造完成,正式投運。經(jīng)過兩周的試運行,各項關(guān)鍵指標(biāo)都有明顯的改善,實際運行效果明顯提高[5]。
改造前返回發(fā)生器的上清液日平均瞬時流量22.0~24.3 m3/h;改造后上清液日平均瞬時流量60.5~62.2 m3/h;上清液流量的增加對乙炔氣中夾帶的電石渣清洗效果顯著,降低了發(fā)生器注水管、氣相洗滌管、填料及列管堵塞的頻次。

表1 改造后上清液日平均瞬時流量統(tǒng)計Table 1 Statistics of daily average instantaneous flow of supernatant after transformation
改造前的發(fā)生器平均進料量5.6 t,壓力平均7.2 kPa;改造后平均進料量7.3 t,平均壓力7.1 kPa,改造后發(fā)生器螺旋給料機進料量增大,但發(fā)生器內(nèi)部壓力基本維持不變,很好地提高了發(fā)生器的使用效率。

表2 改造后發(fā)生器平均進料量統(tǒng)計Table 2 Statistics of average feed quantity of generator after transformation
改造前發(fā)生器的注水壓力為0.3 MPa左右,改造后發(fā)生器注水壓力為0.62~0.64 MPa。發(fā)生注水壓力的增加使得發(fā)生注水噴頭噴灑霧狀水效果更好,降低發(fā)生器內(nèi)部粉塵擴散面積,降塵效果好;同時,乙炔氣中夾帶的電石渣更少,減少了管道及填料堵塞的頻率。

表3 改造后發(fā)生器注水壓力統(tǒng)計Table 3 Statistics of water injection pressure of generator after reconstruction
改造前發(fā)生器運行周期平均30天、管線清洗周期30天,改造后發(fā)生器運行周期大于60天、管線清洗周期大于60天。改造后發(fā)生器運行周期增長,清洗周期增長,降低了發(fā)生器的清洗維修費用,發(fā)生器的開車率增加。

圖1 改造前后關(guān)鍵指標(biāo)對比Fig.1 Comparison of key indicators before and after transformation
3.1.1 檢修成本效益
改造前,每臺發(fā)生器和洗滌冷卻塔及管線每次全套清洗費用約3.8萬元,且每臺2個月清洗一次,全年需要清洗6次,共14臺發(fā)生器,每年清洗費用約319萬元。發(fā)生器的所有連接管線每4個月清洗一次,全年清洗費用30萬元。改造前每年清洗費用共計349萬元。
改造后,洗滌冷卻塔塔釜、噴頭及洗滌泵進出口管線每3個月清洗一次,每次每臺費用0.9萬元,全年14臺共計清洗費用50.4萬元;洗滌冷卻塔列管和填料每半年清洗一次,每次每臺費用3.8萬元,全年14臺共計清洗費用106.4萬元。改造后全年全部清洗費用共計156.8萬元,較改造前節(jié)約192.2萬元。
3.1.2 乙炔氣收率提高效益
改造前,渣漿水需要排出系統(tǒng)外,溶解在渣漿水中的乙炔氣[6]會因此損失,在80 ℃時,乙炔氣溶解度為0.15 g/L,洗滌排渣泵排出渣漿水量為25 m3/h,因此14臺發(fā)生器每小時排渣總量為350 m3,損失乙炔氣為0.052 5 t/h。按照設(shè)計8 000 h計算,乙炔氣損失為420 t,乙炔氣成本約1.35萬元/t,損失567萬元。
改造后,渣漿水在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),乙炔氣損失量較改造前減少90%,則可以節(jié)省乙炔氣損失510萬元。
改造前存在發(fā)生器管道、洗滌塔列管、填料、排渣泵的堵塞會影響長周期運行的弊端,且嚴(yán)重的堵塞有可能造成發(fā)生器跳停的風(fēng)險。經(jīng)過改造后,堵塞幾率大大降低,為裝置的長周期穩(wěn)定運行帶來了不可估量的效益。
由于發(fā)生器改為閉式循環(huán)系統(tǒng),渣漿水不外排,乙炔氣不再外溢,完全實現(xiàn)了渣漿水回收利用的經(jīng)濟性和安全性,大大提高了現(xiàn)場的環(huán)境效益和安全效益。
對乙炔裝置發(fā)生器進料系統(tǒng)、氣相洗滌水循環(huán)系統(tǒng)、洗滌冷卻塔冷卻段進行改造,改造后上清液日平均瞬時流量由22.0~24.3 m3/h升高到60.5~62.2 m3/h,平均進料量由5.6 t升高到7.3 t,壓力由平均7.2 kPa下降到7.1 kPa,注水壓力由0.3 MPa上升到0.62~0.64 MPa,發(fā)生器和管線運行周期翻一倍以上;改造后全年節(jié)約192.2萬元,每年節(jié)省乙炔氣損失510萬元;該技術(shù)已在同行業(yè)多家企業(yè)進行了實踐和應(yīng)用,其改造后的優(yōu)越性體現(xiàn)在了裝置的工藝穩(wěn)定性,長周期性,檢維修成本的大幅降低以及環(huán)境和安全的效益方面,讓干法乙炔工藝技術(shù)得到了進一步優(yōu)化。