鄭 偉,王 申,聶晨陽,孟 歡
(北京金河水務建設集團有限公司,北京 102206)
南水北調(diào)工程大興支線頂管項目位于北京市大興區(qū)及河北固安縣,分別與南干渠及廊涿干渠連通。大興支線連通管線采用1-DN2400管道,全長約46 km(其中北京段長約33.40 km),設計輸水流量為6.10 m3/s;新機場水廠連接線采用2-DN1800管道,全長約14 km,設計輸水流量4.90 m3/s。該項目主要是通過連通南干渠與河北廊涿干渠,使北京與河北的南水北調(diào)水互聯(lián)互通,同時規(guī)劃北京新機場水廠提供雙水源通道,為北京市增加一條南水北調(diào)中線水進京通道。
傳統(tǒng)頂管泥漿循環(huán)處理工藝流程如圖1所示,圖中一共分為4 個步驟,涉及頂管機,注漿孔,調(diào)節(jié)池三者:頂管泥漿經(jīng)過振動篩除砂處理后進入調(diào)節(jié)池;調(diào)節(jié)池廢棄泥漿排至廢棄泥漿池外運處理;調(diào)節(jié)池中加入清水和膨潤土,調(diào)節(jié)循環(huán)漿濃度;循環(huán)漿回供給頂管機。

圖1 傳統(tǒng)泥漿循環(huán)處理工藝圖
在頂管施工過程中,泥漿的作用主要包含兩個:①泥漿在輸送和灌注過程中具有流動性,將管道外壁與土層之間的干摩擦變成濕潤摩擦,減小摩擦力和頂進力;②泥漿固結(jié)后呈現(xiàn)凝膠狀,與管壁、土層三者之間相互支撐,平衡土壓力,防止地面沉降。
雖然頂管技術在中國已經(jīng)被廣泛應用,但是在理論結(jié)合工程實際方面研究較少,尤其是其中的泥漿循環(huán)工藝固化成型,在富水砂層的施工過程中的泥水平衡方面,對于泥漿的處理仍然存在一定的問題:
①傳統(tǒng)的泥水循環(huán)工藝在調(diào)節(jié)循環(huán)泥漿比重的過程中,需要加入清水和膨潤土,使頂管機泥水倉砂粒懸浮,從而確保排泥管道的排砂通暢,但是這樣會造成工程用水量浪費,廢棄泥漿無效處理,污染物占地面積達,處置費用及環(huán)境污染問題無法解決,給企業(yè)帶來環(huán)境效益的副作用。
②傳統(tǒng)工藝含水量較大,注漿效果不佳,不能夠及時形成完整有效的泥漿套,在頂管推進過程中出現(xiàn)頂管推力驟然增大的現(xiàn)象,導致后期出現(xiàn)較大變形,危害整體工程結(jié)構(gòu)。
③南水北調(diào)工程屬于超長距離頂管施工項目,由于施工工期較長,泥漿的失水將會導致觸變泥漿失效,因此必須在管道沿程每隔一定距離設置補漿孔,及時補充新的觸變泥漿,但是這樣會增加傳統(tǒng)工藝的施工壓力,同樣為泥漿處理問題增加負擔。
④管道鋪設完畢后觸變泥漿會出現(xiàn)失水、收縮和凝固的現(xiàn)場,可能造成地表后期持續(xù)沉降的問題。因此,在頂管隧道貫通后需進行置換注漿,及時壓注水泥漿,置換或填充施工過程中的觸變泥漿,固結(jié)隧道和地層。
那么針對傳統(tǒng)工藝存在的問題,結(jié)合泥漿的灌注過程,經(jīng)過優(yōu)化改進,增加循環(huán)泥漿池、絮凝裝置、脫水機及尾水處理裝置。改進后的工藝步驟如下,流程圖如圖2 所示步驟一:頂管泥漿經(jīng)過振動篩除砂處理后進入調(diào)節(jié)箱;步驟二:調(diào)節(jié)箱將廢棄泥漿通過絮凝裝置進行絮凝反應;步驟三:通過脫水機進行壓濾脫水,脫水濾液進入清水箱,干泥外棄;步驟四:清水箱脫水濾液補給循環(huán)泥漿池進行濃度調(diào)節(jié);步驟五:循環(huán)泥漿池泥漿回供給頂管機。

圖2 循環(huán)泥漿性能對比分析圖
項目采用了優(yōu)化改進的頂管泥漿循環(huán)處理系統(tǒng),增加了循環(huán)泥漿池、絮凝裝置、脫水機及尾水處理裝置。其中調(diào)節(jié)箱為鋼制水箱,長8 m、寬2.80 m、高3.30 m。振動篩安裝在調(diào)節(jié)箱上方,功率為48 kW。循環(huán)泥漿池為磚砌水池,長13 m、寬3 m、高1.50 m;清水箱為PE 罐,容積20 m3。廢棄泥漿設計流量為15 m3/h;絮凝裝置為鋼制圓罐,直徑2.50 m、高3.50 m;脫水機為2臺帶式壓濾機,帶寬3 m。
對優(yōu)化后循環(huán)泥漿工藝現(xiàn)場產(chǎn)生的泥漿檢測,頂管泥漿含水率78%左右。泥漿顆粒粒徑組成見表1。在各類粒徑中,粒徑<0.08 mm 的僅占18.40%,0.08~1.000 mm 的砂粒占比為81.60%,可以看到泥漿主要由砂粒組成。該組分不僅能夠增強循環(huán)過程中泥漿的潤滑作用,并且含水量較小的情況下,泥漿固結(jié)的時間縮短,大大減少施工周期,同時泥漿、管壁和土層三者的穩(wěn)定性達到要求。

表1 泥漿顆粒粒徑組成表
傳統(tǒng)與改進后的泥漿循環(huán)處理工藝效益對比如表2 所示。脫水后的干泥含水率為46%左右,滿足污泥用于混合填埋<60%的要求,取得了環(huán)保效益。新工藝節(jié)約用水24 m3/m,膨潤土2.50 t/m,廢棄泥漿處理節(jié)約45 元/m3。取得了經(jīng)濟效益。廢棄泥漿經(jīng)壓濾脫水后再外運處置,實現(xiàn)了泥漿減量、減少占地及資源化利用等效果,采用脫水濾液調(diào)節(jié)循環(huán)泥漿濃度,實現(xiàn)了節(jié)約用水效果。優(yōu)化改進的頂管泥漿循環(huán)處理工藝解決了傳統(tǒng)工藝用水量大,廢棄泥漿占地面積大,處理費用高,污染環(huán)境等問題。

表2 傳統(tǒng)工藝與改進工藝的效益對比表
①通過增加循環(huán)泥漿池、絮凝裝置、脫水機及尾水處理裝置來優(yōu)化泥漿循環(huán)處理工藝,可以達到泥漿減量、節(jié)約用水及資源化利用等效果,實現(xiàn)廢棄泥漿的二次利用。
②相比于傳統(tǒng)工藝,優(yōu)化后的泥漿循環(huán)工藝節(jié)約用水24 m3/m,膨潤土2.50 t/m,廢棄泥漿處理節(jié)約45元/m3。取得了經(jīng)濟效益;脫水后的干泥含水率為46%左右,降低了32.35%,滿足污泥用于混合填埋<60%的要求,取得了環(huán)保效益。
③優(yōu)化后的泥漿循環(huán)處理工藝不僅可以應用在頂管施工中,而且可以擴展到鉆孔灌注樁,土壓平衡盾構(gòu)機施工等大多數(shù)水利工程,具有重要的指導意義。