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模擬短路試驗核對變電所保護極性的方法探討

2024-03-16 06:11:36李衛民
電氣化鐵道 2024年1期

李衛民

0 引言

在牽引供電系統中,饋線側T、F 電壓端子相別、極性錯誤會造成距離保護拒動或影響故測準確性,母線a、b 相別錯誤造成低壓側斷路器拒動、高壓側斷路器越級跳閘擴大停電范圍,或高壓側A、B、C 電流相別錯誤造成主變差動保護拒動或誤動。本文提出一種新型的試驗方法,應用于交接試驗中校驗極性,簡單、實用、方便快捷。

1 案例分析

1.1 電壓極性錯誤使距離保護拒動

1.1.1 距離保護邏輯判據

距離保護是饋線保護的主保護[1]。變電所饋線保護裝置的既有距離保護均不設置正反向,因此電壓端子的極性必須完全正確,保證阻抗角測量正確,使故障點落在保護動作范圍內,距離保護才能正確動作。距離保護動作特性如圖1 所示。

圖1 距離保護動作特性示意圖

1.1.2 案例

2022 年9 月侯北變電所直供線路發生跳閘,跳閘數據:電流速斷動作,故障距離4.79 km,線路阻抗角235.6,電阻-1.81 Ω,電抗-2.78 Ω,饋線電壓12.84 kV,饋線電流4 082.51 A。

查閱保護定值發現,距離保護的壓板和配置均為投入狀態。由于故障時刻電阻、電抗值均為負值,如圖1(b)“×”處,故障點落在平行四邊形之外,導致距離保護未啟動。經校線最終確認,該直供線路對應的變電所27.5 kV 母線電壓互感器一次設備本體接線盒中,極性端與非極性端反接。若采用傳統的在室內端子排用繼保儀升流校驗的方法,無法核查此類故障。

1.2 主變二次a、b 相別錯誤引發越級跳閘

1.2.1 低壓過流保護邏輯判據

高壓側:低壓過流保護邏輯判據如圖2 所示。

圖2 低壓過流保護邏輯判據(高壓側)

圖中:IA、IB、IC為高壓側三相電流;50HAC、50HBC、50HCC 分別為高壓側過流A、B、C 三相過流定值;Uα、Uβ、Uαβ分別為低壓側α 相電壓、β 相電壓、αβ 相間電壓;27LV 為低壓側低壓定值。可以看出,高壓側三相電流任一相超過電流定值,α、β 相任一相電壓低于電壓閉鎖定值,將跳開主變高低壓側三臺斷路器。

低壓側:低壓過流保護邏輯判據如圖3 所示。

圖3 低壓過流保護邏輯判據(低壓側)

圖中:Iα、Iβ為主變低壓側α 相、β 相電流;Uα、Uβ為主變低壓側α 相、β 相電壓;50LAC、50LBC、27LV 分別為α 相過流定值、β 相過流定值、低壓側低壓定值。當α、β 某相發生故障電流大于定值,對應相的電壓低于低壓閉鎖定值時,將跳開對應相斷路器。

1.2.2 案例

2022 年11 月洪洞西變電所27.5 kV 母線接引的所用變壓器故障,引線單相接地,主變高壓側過流保護越級跳閘,全所停電。跳閘數據如下(二次值):IA= 2.63 A,IB= 2.63 A,IC= 0 A,Iα= 7.36 A,Iβ= 0.01 A,Uα= 105.30 V,Uβ= 14.54 V。故障電流存在的α 相,其電壓高達105 V,低壓閉鎖導致低壓側過流保護未啟動,越級至主變高壓側過流保護動作,全所停電,擴大了停電范圍。

上述問題非偶然,有些甚至是自開通運行就已存在,且這些故障影響較大,常規的試驗方法難以發現,需要一種簡單又行之有效的方法找出此類問題原因。

1.3 a、b(M、T)相別錯誤引發差動保護誤動

2022 年翼城變電所全所二次電纜更新改造后,主變投運前需進行差動保護試驗,在室內端子排側用繼保儀升流校驗,均顯示無異常。但是在室外高壓場地采用短路試驗的方法檢驗回路時,裝置顯示差動電流較大,具體數據:差動電流IDA= 0.26 A,IDB= 0.27 A,IDC= 0.52 A;制動電流IRA= 0.22 A,IRB= 0.23A,IRC= 0。

很明顯,高低壓側處于不平衡狀態,二次回路接線存在問題。若盲目投運主變,會出現差動保護動作、全所停電的風險。

2 模擬短路試驗方法

2022 年侯月線沁水、翼城變電所二次電纜更新改造,通過與相關廠家交流溝通,采用一種新型的試驗方法,對二次回路進行校驗。

2.1 翼城變電所基礎數據

翼城變電所主變為斯科特變壓器,高壓側為A、B、C 三相,低壓側分為T、M 兩座,M 座引出T、F 線,M 座流互引出電流為IMT、IMF,在室外端子箱通過接線方式作矢量差,即,引出Iβ,T 座同理。主變差動保護裝置為天津凱發KF6530電鐵變壓器差動保護裝置。

2.2 差動保護試驗檢驗保護動作情況

2.2.1 試驗原理

SCOTT 接線變壓器差動保護接線如圖4 所示。

圖4 SCOTT 接線變壓器差動保護接線

變壓器兩側電流平衡關系(CT 二次側、高壓側星接,高壓側CT 變比必須一致)為

差動電流方程:

制動電流方程:

2.2.2 第1 次試驗

試驗接線如圖5 所示。在A、B、C 三相處施加380 V 交流電。

圖5 試驗接線

在D1 處加掛接地封線,若電流達到定值,差動保護應動作,可以成倍縮小保護定值或觀察保護各項數據是否符合邏輯。驗證差動保護時,未修改保護定值,由于所加電壓較小,所以電流未達到差動保護定值,通過觀察各相的數值與角度,判定接線是否正確。試驗數據如下。

一次側保護值:主變高壓側IA= 20.9 A,IB=20.65 A,IC= 20 A;主變低壓側I1= 0,I2= 0。

二次側保護值:IA= 0.26∠0A,IB= 0.26∠120A,IC= 0.26∠240A,I1= 0,I2= 0。

差動電流:IDA= 0.26 A,IDB= 0.27 A,IDC= 0.26 A。

制動電流:IRA= 0.11 A,IRB= 0.12 A,IRC= 0.12 A。

由于主變低壓側流互被短路,所以低壓側流互測得電流數值為0。差動電流、制動電流數值也與計算值相等,表明主變高壓側至主變低壓側流互之前的一、二次接線沒有問題。

2.2.3 第2 次試驗

試驗接線如圖6 所示。在A、B、C 三相處施加380 V 交流電。在D2 處加掛接地封線,差動保護不應動作,觀察保護各項數據是否符合邏輯。試驗數據如下。

圖6 試驗接線

一次側保護值:主變高壓側IA= 20.9 A,IB=20.65 A,IC= 20 A;主變低壓側I1= 44 A(T 座),I2= 43.9 A(M 座)。

二次側保護值:IA= 0.26∠0A,IB= 0.26∠120A,IC= 0.26∠240A,I1= 0.17∠330A(T座),I2= 0.17∠60A(M 座)。

差動電流:IDA= 0.26 A,IDB= 0.27 A,IDC= 0.52 A。

制動電流:IRA= 0.22 A,IRB= 0.23 A,IRC= 0。

裝置顯示的各相差動電流和制動電流明顯不符合平衡關系。短路試驗時,制動電流不可能為0,因主變低壓側在流互外側被短封,所以主變高低壓側一定平衡,差動電流應為0。

二次側保護值如圖7 所示。

圖7 二次側保護值相量

按照上述差動電流矩陣計算式,有

而裝置顯示IDC= 0.52 A = 2IC,判斷I2反向,I2應為240,如圖8 所示。

圖8 更改后二次側保護值相量

調整I2電流端子極性后,即倒接端子排I2與N,試驗數據如下。

二次側保護值:IA= 0.26∠0A,IB= 0.25∠120A,IC= 0.25∠240A,I1= 0.18∠330A,I2=0.17∠240A(M 座)。

差動電流:IDA=IDB=IDC= 0.01 A。

制動電流:IRA=IRB=IRC= 0.26 A。

此時差動電流接近0,制動電流等于主變高壓側電流,符合平衡關系。

至此,主變差動保護回路校驗正確。

2.3 低壓過流保護試驗

2.3.1 第1 次試驗

同樣在D3 處做短封(圖9),驗證Ut<Um(被短路相電壓被拉低),電流互感器測得的數值符合,即可證明互感器相別、極性正確。

圖9 試驗接線

為驗證主變高、低壓側低壓過流保護,進行主變后備保護裝置試驗,試驗數據:IA= 0.26 A,IB=0.25 A,IC= 0,It= 0.17 A,Ut= 0.11 V,Im= 0,Um= 0.35 V。

為驗證饋線低壓過流保護裝置,進行饋線保護裝置試驗,試驗數據:U= 0.11 V,I= 0.18 A(低壓過流保護無方向性,數據無符號)。

至此,T 座低壓過流保護相關的高、低壓側電壓、電流一一對應。

2.3.2 第2 次試驗

在D4 處做短封(圖10),驗證另一條饋線和M 座的保護接線。

圖10 試驗接線

試驗數據:IA= 0,IB= 0.25 A,IC= 0.26 A,It= 0,Ut= 0.35 V,Im= 0.17 A,Um= 0.11 V。

至此,M 座低壓過流保護相關的高、低壓側電壓、電流一一對應。

2.4 饋線距離保護試驗

因天窗作業,不能在饋線外側掛接地線,只能在所內進行,測試出的阻抗角等無參考意義,因此僅對電壓電流的對應關系,以及T、F 電流的極性進行檢驗。

按圖9 所示方法,在饋線流互外側D3 處做短封,距離保護應動作。同時,驗證電壓與電流的對應關系,校驗It、If的極性。試驗數據:U= 0.11 V,I= 0.18 A,φ= 348,R= 0.60 Ω,X= -0.13 Ω。

D4 處試驗同理。

3 試驗注意事項

(1)做好所有安全措施。

(2)受牽引變電所場地、電纜長度等因素的限制,在高壓場地主變側找到主變通風電源(此處注意試驗過程中有可能頂跳上級交流電源),測量確認線電壓為380 V。使用長大電纜接引,將接地線桿分別掛在主變高壓側A、B、C 進線處。

(3)為完全模擬變電所正常運行狀態,使用核相儀,確保加入的三相交流電與高壓側進線三相電相序一致。為減少試驗中的變量因素,在高壓側進線電壓互感器室外端子箱處進行核相。

4 結論

(1)本文所述短路試驗方法對各種接線方式的主變壓器均適合。

(2)高鐵變電所因流互變比較大,二次電流較小,會存在測試數據漂移現象。

(3)若采用傳統的在一次側升流的試驗方法,只能校對電流在數值上的錯誤,無法模擬真實運行時的狀態,無法發現各相角度間的關系。若采用繼電保護儀在二次側加流的試驗方法,也無法模擬電壓、電流在互感器、變壓器高低壓側的變換關系,存在試驗盲區,無法全面排查問題。當進行短路試驗時,在進線側加入互差120的三相電,同步記錄各主變保護裝置、饋線保護裝置上顯示的各相電流、電壓采集數值,便可核對各模擬量正確與否。

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