曹 興,桑聯(lián)紅
(山西天脊潞安化工有限公司,山西 長治 046000)
焦爐煤氣主要通過原材料焦炭經(jīng)各種物理化學變化所制得,因原材料焦炭自身的化學組分限制,其在生產(chǎn)過程中難免存在一定量的硫化氫等硫化物,如不及時處理則容易生成多種類型的含硫氣體,造成嚴重的環(huán)境污染問題。近年來,研究人員針對焦爐煤氣脫硫工藝方案設計工作也進行了大量的研究,包括干式工藝、濕式吸收工藝和濕式氧化工藝等,這些工藝的脫硫效果相對較優(yōu),但仍然存在著設備較為笨重、傳質(zhì)效率偏低等局限,這就需要對焦爐煤氣脫硫工藝方案做進一步的優(yōu)化設計。
參考已有研究資料,本次將在已有的“888 法”脫硫工藝的基礎(chǔ)上,引入超重力技術(shù)進行優(yōu)化設計。因此在實驗材料選擇上,首先選擇三核鈦菁鈷磺酸銨(其為“888 法”脫硫的催化劑材料),該化合物因其具有特殊微觀結(jié)構(gòu)而具備較高催化活性,可將氧分子轉(zhuǎn)化為原子態(tài)氧,再將焦爐煤氣中的硫化物轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,以達成脫硫目的[1-2]。在此基礎(chǔ)上,自某化工廠采購實驗所需的焦爐煤氣,并準備分析純級別的碳酸鈉和氫氧化鈉備用。
為實現(xiàn)超重力技術(shù)模式,本實驗應用旋轉(zhuǎn)填充床(下簡稱RPB)模擬超重力環(huán)境,其主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 旋轉(zhuǎn)填充床結(jié)構(gòu)示意圖
除此之外,本次所使用的儀器設備還包括硫化氫檢測儀、蠕動泵、空氣流量計、液體流量計、空氣壓縮機、電子天平和水浴鍋。
在以上實驗材料和設備均準備就緒后開始進行實驗,實驗流程如下:
1)將三核鈦菁鈷磺酸銨與碳酸鈉混合配制為硫化物吸收液,并用蠕動泵將其輸送至RPB 設備中;
2)打開鋼瓶閥門向RPB 中釋放焦爐煤氣;
3)當RPB 處于運行狀態(tài)時,硫化物吸收液將經(jīng)由液體分布器而噴灑到填料上,此時氣相的運動方向為填料外緣至內(nèi)緣,而液相受到RPB 高速旋轉(zhuǎn)的影響,其將轉(zhuǎn)化為細小液滴,運動方向則與氣相的方向相反,二者實現(xiàn)逆流接觸,從而實現(xiàn)脫硫的目的;
4)反應完成后,反應剩余物質(zhì)進入尾氣吸收罐,由氫氧化鈉溶液對尾氣做進一步吸收,以達到深度脫硫目標,同時使用硫化氫檢測儀器對檢測效果進行測定。
為檢驗脫硫效果,本次基于“脫硫率η”這一指標進行描述[3],其通過公式(1)進行計算:
式中:φin和φout分別表示反應器入口和出口位置的硫化氫體積分數(shù);均通過實際測量獲得。代入以上數(shù)據(jù)后即可求得脫硫率。
基于以上實驗步驟,考察不同實驗參數(shù)對脫硫效率的影響,以實現(xiàn)工藝參數(shù)優(yōu)化,本環(huán)節(jié)具體則分為以下幾個方面進行。
一是測試RPB 轉(zhuǎn)速對脫硫率的影響。控制其他條件不變,分析脫硫率與RPB 轉(zhuǎn)速之間的關(guān)聯(lián),并改變硫化物吸收液濃度,測試得到的脫硫效果變化如圖2 所示。

圖2 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與脫硫率之間的關(guān)系
根據(jù)圖2 可知,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與脫硫率整體呈現(xiàn)正相關(guān),特別是在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速由800 r/min 上升至1 400 r/min的階段中,脫硫率的增長幅度相對更為顯著。初步推斷,其主要原因是,隨著轉(zhuǎn)速的增大,液體在絲網(wǎng)填料的作用下轉(zhuǎn)化為微小液滴,使得液相與氣相之間的接觸面積相對更高,更容易發(fā)生吸收反應[4]。而當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速進一步上升時,由于過高的轉(zhuǎn)速降低了液相在填充床中的停留時間,因此反應不夠充分,造成脫硫率難以繼續(xù)上升,同時也容易帶來不必要的能耗。因此確定1 400 r/min 為合適的轉(zhuǎn)速。
二是測試液氣比(本次為液體與焦爐氣的計量比)對脫硫效率的影響,本次確定轉(zhuǎn)速為1 400 r/min,并保持其他條件不變,將液體與焦爐煤氣之比進行調(diào)整,以測試脫硫率,最終測試結(jié)果如圖3 所示。

圖3 液氣比對脫硫率的影響
由圖3 可知,液氣比與脫硫率之間整體呈現(xiàn)正相關(guān),但當液氣比上升至14 L/m3以上時,脫硫率的增加速度則大為放緩。由于本次實驗中,焦爐氣流量為定值,僅對脫硫液體流量進行調(diào)整,因此提高液氣比等效為提升脫硫液體的量。初步推斷,當液氣比上升至14 L/m3以上后,由于填料已經(jīng)完全潤濕,碳酸鈉成分已經(jīng)過量,因此脫硫率難以繼續(xù)提高[5]。最終確定液氣比的最優(yōu)參數(shù)為14 L/m3。
三是對不同溫度下的脫硫效率變化進行分析。設置RPB 轉(zhuǎn)速為1 400 r/min,液氣比為14 L/m3,改變反應環(huán)境溫度,分析脫硫效率與溫度之間的關(guān)系,分析結(jié)果如圖4 所示。

圖4 不同溫度下的脫硫效率變化圖
由圖4 可知,整體脫硫效率隨著溫度的升高而升高,特別是在300~315 K 范圍內(nèi),脫硫率的上升相對較為顯著,而在超過315 K 后,脫硫效率上升趨緩。根據(jù)熱力學和動力學原理可知,當溫度不超過315 K時,升高溫度主要作用是提升了硫化氫與碳酸鈉的反應速率;而當溫度上升至315 K 以上后,雖然反應速率進一步提升,但硫化氫的溶解度降低,造成脫硫率難以進一步上升。由此最終確定本次實驗的適宜溫度為315 K。
根據(jù)上述實驗,并結(jié)合已有資料,設置反應溫度為315 K,RPB 轉(zhuǎn)速為1 400 r/min,液氣比為14 L/m3;同時調(diào)整溶液中的碳酸鈉質(zhì)量濃度為16 g/L,三核鈦菁鈷磺酸銨添加量設置為1%,以此作為焦爐煤氣脫硫工藝的優(yōu)化參數(shù),在某焦化廠進行中試放大實驗。在經(jīng)過60 d 的實驗后,結(jié)果顯示,其平均脫硫效率為99.4%,高于傳統(tǒng)模式下的99.0%。同時,該脫硫?qū)嶒炈褂玫脑O備總體積僅為0.43 m3,與傳統(tǒng)設備相比,輕量化和小型化特征較為突出,提高了使用便利度,同時也有助于降低后期維護工作的成本。就此推斷,本次焦爐煤氣脫硫工藝方案的設計取得了初步成功。
本次研究主要針對當前焦爐煤氣脫硫工藝中仍存在的技術(shù)問題進行解決和優(yōu)化,以超重力技術(shù)為核心,搭建基于RPB 設備的焦爐煤氣脫硫反應體系進行實驗,并分析了PRB 設備轉(zhuǎn)速、液氣比和反應溫度三項主要指標對焦爐煤氣脫硫效率的影響,選出最優(yōu)參數(shù)并進行中試放大實驗。結(jié)果顯示,在應用超重力技術(shù)并優(yōu)化參數(shù)后,中試放大實驗取得了較優(yōu)的效果,且在成本上具有一定優(yōu)勢。因此推斷該脫硫工藝在今后具有潛在的應用價值。