付先榮
(江西省地質局第八地質大隊)
隨著我國眾多礦業投資者進入非洲,并逐步形成包括地質勘探、采礦、選礦和冶煉等功能在內的多元化礦山結構。化驗室的分析結果始終貫穿著礦山的收購、勘探、開采、選冶過程,分析結果的精準度直接影響儲量計算、資源利用、價值估算、可行性分析及經濟效益考核等[1]。
對于稀貴金屬金生產企業來說,其礦石產品分析精度不高就意味著不能準確指導生產,影響企業經濟效益的提高。因此,提升礦石金含量化驗分析精準度,是所有金礦投資及從業者所關注的重點問題。目前,礦石金含量的化驗室分析,需要基于不同類型的礦石、礦石品位等情況進行分析。如何提升分析精度,對從業人員來說是一個重大挑戰。
金的化驗分析方法種類繁多,有的程序復雜、操作不便,有的流程簡單,但適應性不強。近年來,應用了現代儀器分析和微量分析技術,使常量金和痕量金的測試技術獲得了很大發展[2-8]。筆者化驗室采用高溫焙燒去除雜質,王水分解金礦試樣,然后利用泡沫塑料的吸附性吸附溶解的金,再利用硫脲溶液水浴加熱解脫泡沫塑料上的金,最后用火焰原子吸收分光光度計進行濃度測定。此方法簡單易行,能夠批量分析樣品,且精準度高,可以滿足試驗及生產需要。
(1)主要設備。礦石金含量分析主要用到的設備包括顎式破碎機(100 mm×100 mm、100 mm×60 mm)、對輥破碎機(φ200 mm×75 mm)、制樣粉碎機(GJ100-4)、馬弗爐、加熱盤、干燥箱、電子秤、自制振蕩器、AAS-2610原子吸收分光光度計。
(2)主要試劑。金標準貯存溶液(1 000 μg/mL)、金標準溶液(50 μg/mL)、泡沫塑料(將厚度約5 mm 的聚氨酯軟質泡沫塑料剪成約寬1.5 cm×長5 cm 的方塊)、硫脲(7 g/L)、王水(3 份鹽酸與1 份硝酸和4 份蒸餾水混合均勻,體積比1∶1,現配現用)、水(蒸餾水),其中硫脲、鹽酸、硝酸為分析純試劑。
(1)樣品加工。將礦樣烘干至恒重,然后粉碎、混勻、縮分、細磨。
(2)樣品稱量。用瓷方舟或坩堝稱取試樣15.00~50.00 g。
(3)高溫焙燒。將馬弗爐從低溫升至650 ℃,并保溫灼燒2 h,中途攪拌2 次,去除試樣中的碳、硫、砷等雜質。
(4)樣品溶解。將焙燒完全且冷卻后的樣品移入250 mL 三角燒瓶中,用蒸餾水潤濕,加入80~120 mL(根據試樣稱取量確定)王水,放置在電熱板上進行加熱溶解,微沸30 min 以上,使溶液體積為30~40 mL,取下冷卻,冷卻后用蒸餾水稀釋至120~150 mL。
(5)泡沫塑料富集。在溶解冷卻且稀釋完成的三角燒瓶中放入2塊用水潤濕的泡沫塑料,用橡膠塞塞緊瓶口,在振蕩器上振蕩45 min。
(6)硫脲解脫。從三角燒瓶中取出泡沫塑料,并在自來水下沖洗(洗凈泡沫塑料上未溶解的溶渣),并用蒸餾水潤洗,將用濾紙吸干水分的泡沫塑料放入25 mL 或50 mL 的比色管中(比色管內預先加入并定容好7 g/L硫脲溶液),然后將比色管在沸水浴中加熱30 min,后用玻璃棒反復擠壓泡沫塑料,并取出泡沫塑料,冷卻至室溫。
(7)原子吸收檢測。首先利用金標準溶液和硫脲溶液配制0.5、1.0、2.0、4.0、8.0 μg/mL 金標準工作溶液,然后利用原子吸收分光光度計測量已知濃度溶液的吸光度,并繪制曲線,再測量未知樣品的吸光度,從而得出未知樣品的濃度,最后推算出未知樣品的品位。
大量的研究與生產實踐表明,影響金化驗分析結果精度的因素主要包括取樣方式、樣品加工、高溫焙燒、樣品溶解以及人員操作等,因此,要保證分析結果的準確可靠,需要從這些因素著手,采取有效的優化改進措施。
礦石中,貴金屬礦物的分布往往非常不均勻,其中金在自然界的賦存狀態非常復雜,相對含量又非常低,有時金集中在少數特定的礦物顆粒中。為了滿足分析準確度的要求,時常根據金在礦物中的均勻程度,合理地提高取樣量。特別是當樣品中的金顆粒較大時,取樣的代表性就更加重要。
取樣前,應該對取樣器具進行清潔,以免因外界因素污染到整個樣品,同時應根據地質探礦或礦山生產等工作需要盡量選擇不同位置、不同層位的礦石,并詳細記錄取樣編號、時間、地點、數量、巖性等信息,以便后續進行分析和對比。
為了保證樣品的代表性,在取樣過程中應盡量避免有針對性地挑選礦石,應該要在礦石堆中隨機選取足夠數量的樣品。并將不同位置、不同層位的礦石樣品混合均勻,確保樣品能夠代表整個礦石堆的特性。金礦石的取樣應充分注意試樣的均勻性和取樣的代表性,避免因取樣而帶來誤差。
通常金以自然金的形式存在于礦石中,自然金的延展性非常好,且嵌布粒度分布不均勻,從而導致樣品加工的難度增加。化驗室樣品加工工藝改進前采用的樣品加工流程,是將樣品破碎、混勻、縮分,再取縮分樣1 kg 左右粉碎至-1 mm,再縮分出正、副樣,再細磨后進行化學分析。
不過,參照《中華人民共和國地質礦產行業標準》(DZ/T 0130.2—2006),金礦試樣在制備過程中,需要根據自然金在樣品中的粒度分布,制定明確的碎樣流程。因化驗室在實際生產過程中無法預知所收到的樣品金顆粒的粒度組成,所以,生產實踐中應根據實際情況,對樣品的加工流程進行優化改良。改進后,化驗室采用的樣品加工方式是將樣品粗、中、細碎至-1 mm,然后再進行混勻、縮分,縮分后的樣品分為正樣、副樣和備樣,再對正樣進行細磨,然后進行化學分析。
在樣品加工過程中,首次縮分的粒度大小至關重要,如果在樣品縮分時粒度較粗,則縮分出的樣品不能完全代表原始樣品,化驗分析結果就會出現較大程度的偏差。樣品加工流程對于化驗分析結果的準確性至關重要,利用同一個樣品,采用不同的樣品加工流程進行對比試驗,結果見表1。
從表1的分析結果可以得出,改進前化驗結果波動較大,RSD相對標準偏差為28.38,分析結果重現性差,相對誤差較大;改進后化驗結果波動較小,RSD相對標準偏差為3.72,相對標準偏差值較小,分析結果的重現性較好,相對誤差較低。

樣品的加工流程和方法決定著樣品的縮分過程和最終樣品的加工粒度。樣品的加工方式作為重要影響因素,直接影響著整體數據的分析結果。在地質探礦、礦山生產過程中,為了確保檢測結果的準確性,應避免受到金顆粒大小及金顆粒分布不均等因素導致的分析誤差過大問題。
一般情況下,含金礦物會與硫化物共生,采集到的部分樣品也會含有有機物、炭等成分,而這些物質可能會對樣品的溶解效果造成影響。在利用王水對樣品進行溶解時,被上述物質包裹的金并不能全部溶解,單質硫和游離炭的析出也會對金形成吸附,使得分析結果較實際結果更低[3]。
化驗室接收到的各種樣品復雜多樣,所以樣品中的硫、砷和炭等雜質的含量以及包裹情況都不確定。所以在實際生產過程中,都會增加樣品焙燒環節,以提升溶解效率和消除吸附干擾。為了更好地區別焙燒與否對化驗結果的影響,特針對3 組礦石樣品(樣品A 為硫、砷、炭含量低的樣品,樣品B 為硫、砷、炭含量不高的樣品,樣品C 為硫、砷、炭含量較高的樣品)進行焙燒與否的化驗結果對比,結果見表2。

從表2 可以看出,隨著硫、砷、炭含量的提高,化驗結果相差越來越大。說明對樣品進行高溫焙燒能夠較好地消除硫、砷、炭對分析結果的影響。所以,為了確保分析結果的精準度,所有樣品均應進行高溫焙燒。
為了探索同一樣品用王水溶解的時間與分析結果之間的關系,取3 個不同品位的標準樣品,對比不同溶解時間的分析結果與標準值之間的關系。微沸時間與分析結果見表3。

從表3可以看出,溶樣微沸時間的長短與樣品分析結果呈正相關關系,微沸時間越長,回收率越高,越接近標準值;溶解時間低于30 min,分析結果誤差較大,說明樣品中金未完全溶解;微沸時間達30 min,3 個標準樣品的回收率都達到99%以上,說明樣品中的金溶解較完全;繼續延長微沸時間,分析結果無明顯變化。所以,在金化驗分析過程中,為了保證金充分溶解,且不造成能源浪費,微沸溶解時間宜為30 min。
在金礦樣本的分析過程中,操作流程復雜,耗時長,涉及步驟較多,任何一步操作不規范都可能導致結果出現誤差,從而影響分析結果的準確性。因此,在化驗室工作過程中,需要不斷地優化改進,以達到對化驗分析過程中每個步驟都實現規范化和標準化,從而明確所有的操作步驟,進而減少人為失誤問題,才能獲得更加準確的分析結果。人員操作規范化和標準化的根本就是分析操作過程具有重復性、簡便性和科學性。
影響金分析結果準確性的因素很多,研究表明,要提高化驗室的分析精度,必須做到樣品取樣、加工制備、焙燒過程、溶樣過程規范合理,人員操作標準化。