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奧氏體不銹鋼不退火直軋工藝研究

2024-01-07 13:44:44
山西冶金 2023年11期
關鍵詞:不銹鋼力學性能工藝

伊 璞

(山西太鋼不銹鋼股份有限公司制造部,山西 太原 030003)

0 引言

304 不銹鋼因其具有良好的加工性能和耐腐蝕性能,被廣泛應用在石油化工、食品加工、裝飾面板和焊管等行業[1-4]。傳統的冷軋2B 表面304 不銹鋼卷在熱連軋經過板坯加熱、粗軋、精軋和卷取后,表面的氧化皮尚未去除,此時鋼卷表面仍為黑色。為去除表面氧化皮并得到良好的力學性能,還需進行熱卷退火酸洗、軋制、冷卷退火酸洗、平整或拉矯等工序。

為了探究熱卷退火對不銹鋼冷板綜合性能的影響,在不銹冷軋廠進行了304 不銹鋼不退火直接酸洗軋制工藝(全文簡稱“直軋”)試驗,為現場生產提供數據支撐。

1 試驗內容

1.1 試驗材料

本試驗將200 mm 厚304 不銹鋼連鑄坯在熱連軋產線軋至2 mm,在后續試驗各流程均進行取樣并檢測其性能。為確保試驗準確性,在熱線對熱處理爐進行滅爐,待爐溫降至室溫時對此鋼卷進行試驗,經過破鱗、拋丸和酸洗后,再冷軋軋至1.2 mm,最終在冷線退火酸洗。本試驗所用304 不銹鋼化學成分如表1 所示。

表1 試驗用304 不銹鋼化學成分

1.2 熱線工藝參數

本試驗采用熱線不退火直接酸洗工藝,熱線熱處理爐溫保持室溫,鋼卷過線速度為50 m/min,首先將鋼卷傳送至破鱗輥反復彎折拉伸,延伸率為2%,破鱗的目的是根據鐵鱗與帶鋼的延伸率不同,通過機械彎曲去除鋼卷表面的鐵鱗。隨后鋼卷經過拋丸機,將拋丸機轉速調整至1 850 r/min,電流為105 A,此操作同樣用于鐵鱗的去除。最后經過酸洗段對鋼卷表面進行預處理(HCl 酸洗)和混酸酸洗(HNO3+HF),具體酸洗參數如表2 所示。

表2 試驗用304 不銹鋼熱線酸洗參數

1.3 軋機及冷線工藝參數

酸洗結束后,需要在軋機上將2 mm 厚鋼卷軋至1.2 mm,由于304 不銹鋼在冷變形過程中會產生加工硬化,為防止產生開裂,在軋制時需時刻關注軋輥之間壓力變化,此試驗卷共軋制5 道次。

為了得到最終成品卷,還需進行最后的退火酸洗,此試驗卷退火溫度為1 100 ℃,速度為75 m/min,經中性鹽Na2SO4電解和混酸酸洗使表面鈍化,增強不銹鋼的耐腐蝕性,最后經過平整便成為了最終的2B 表面。

2 試驗結果

在鋼卷軋制前、軋制后和冷線退火酸洗后分別進行取樣,并對試樣進行加工,檢測其表面粗糙度、金相組織和力學性能。

2.1 試驗卷表面情況

熱線酸洗后鋼板鐵鱗洗凈,色澤均勻,無欠酸、過酸現象。軋制后進行冷線退火酸洗后鋼板表面如圖1所示,發現表面較為粗糙,有白色條紋出現,經粗糙度儀測試Ra為1.981 μm,正常鋼卷表面粗糙度Ra值在0.8 μm 以下,粗糙度高會影響對表面要求較高的用戶的后續使用。

圖1 冷線退火酸洗后表面情況

2.2 金相組織觀察

將最終退火酸洗后的鋼卷經剪切機剪成尺寸為10 mm×10 mm×1.2 mm,在金相鑲嵌機上對試樣進行鑲嵌,經過粗磨、精磨、拋光和侵蝕等工序,在金相顯微鏡下對試樣橫截面進行觀察。圖2 和圖3 分別為試驗卷和正常工藝生產的304 不銹鋼金相組織,發現試驗卷中部尚有部分晶粒未回復,仍存在帶狀組織,晶粒度評級為7.5 級,與正常生產工藝一致。

圖2 試驗卷金相組織

圖3 正常工藝生產卷金相組織

2.3 力學性能

表3 是試驗卷和正常卷的力學性能對比,由表3可知,當在熱線不退火時,鋼卷屈服強度和抗拉強度分別為522 MPa 和803 MPa,但當厚度軋至1.2 mm時,變形量達到40%,由于304 不銹鋼在冷變形過程中會發生加工硬化[5],并產生形變馬氏體,變形量越大,產生的形變馬氏體量也越多,此時材料的強度和硬度也隨著升高,延伸率顯著下降[6],以至于軋制后屈服強度和抗拉強度分別變為1 096 MPa 和1 308 MPa,延伸率也降至6%。在冷線進行退火酸洗后,由于在高溫下碳化物都熔入奧氏體組織中,通過回復再結晶消除加工硬化,經快速冷卻(水冷)后,碳及其他合金元素來不及析出便得到了室溫單相奧氏體組織,屈服強度和抗拉強度也相應降低,延伸率升高,使得材料有良好的冷加工性能。試驗卷力學性能均符合標準,同正常卷力學性能差異不大,說明熱線不退火直軋工藝對后續冷卷性能影響較小。

表3 試驗卷和正常卷力學性能對比

3 結論

1)熱線酸洗后鋼卷表面鐵鱗洗凈,色澤均勻,無欠酸、過酸現象,與常規工藝表面一致。

2)試驗卷最終成品的金相組織晶粒度及力學性能良好,與常規2B 表面性能相差不大,均符合國家標準要求。

3)通過對軋機軋制速度、道次和壓下率進行調整,在防止材料開裂的情況下,熱線不退火直接軋制工藝試驗可行,但試驗卷表面粗糙度較高,且軋制過程中對操作、工藝和設備要求較高,加工硬化嚴重,很容易對設備造成停機或損壞,繼而影響生產效率。

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