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朔黃鐵路兩萬噸列車運行中制動主管壓力漏泄影響及對策

2024-01-03 09:09:40譚可林
設(shè)備管理與維修 2023年22期
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譚可林

(國能朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司機輛分公司,河北滄州 062350)

0 引言

朔黃鐵路是神黃鐵路的重要組成部分,總長598 km,設(shè)計為國家I 級干線、雙線電氣化鐵路,重載路基,為我國重要交通樞紐。截至目前,朔黃鐵路兩萬噸重載列車歷史累計安全開行7.6 萬列,完成煤炭運輸8.7 億噸。列車運行中制動主管壓力漏泄是重載列車的常見問題之一,風(fēng)險隱患較大,必須及時主動干預(yù)處理。本文統(tǒng)計、分析朔黃鐵路兩萬噸列車制動主管漏泄情況,希望能為業(yè)內(nèi)提供一定參考。

1 線路基本情況

朔黃線海拔高度差達1527 m,山區(qū)坡道多、隧道多、曲線多、橋梁多,地形較復(fù)雜。上行重車方向上坡道限制坡度為4‰,下坡道限制坡度為12‰,兩段連續(xù)長大下坡道總長度190 km,最小曲線半徑400 m。兩萬噸重載列車開行受線路、環(huán)境制約,操縱原則上選取長波浪式制動。隨著列車載重增大、編組輛數(shù)增多、長度增長,造成列車運行動力學(xué)性能較復(fù)雜,從控機車車鉤所承受縱向力成倍增大,存在操縱難度大、安全風(fēng)險高,極易發(fā)生列車斷鉤、分離、脫線等行車隱患。

兩萬噸重載列車安全提升主要手段為優(yōu)化列車平穩(wěn)操縱,降低組合列車綜合受力。目前,存在列車安全運行與提高通過能力之間的矛盾,主要根源是為保證列車安全運行性,機車乘務(wù)員周期制動緩解時需避開小曲線半徑、S 形彎道、起伏坡道、道岔區(qū)段,還需選擇前小后大坡道緩解列車空氣制動,以減小列車壓鉤力和拉鉤力,其操縱難度增加。但受車輛列車管漏泄因素影響,在同地點、同速度、同再生力情況下,列車制動力和制動距離也不盡相同,經(jīng)常出現(xiàn)無法保證列車運行至允許區(qū)段空氣制動緩解,只能采取停車緩風(fēng)方式,影響列車的通過能力。

2 制動主管壓力漏泄情況分析

通過對2021 年1 月1 日—8 月25 日間兩萬噸列車停車數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,共計226 列車由于長波浪制動導(dǎo)致寧武西—龍宮區(qū)間、龍宮—北大牛區(qū)間、南灣—滴流蹬區(qū)間漏泄超60 kPa 停車緩風(fēng),和漏泄導(dǎo)致制動力增強未能運行至指定緩解范圍停車。其中12 列車常用制動調(diào)速帶閘運行過程中,由于列車管壓力持續(xù)漏風(fēng),造成列車連續(xù)停緩(表1)。

由表1 可以看出,運行中制動主管壓力持續(xù)泄漏的車體,長大下坡道空氣循環(huán)制動調(diào)速停車率高,壓力漏泄量為1 kPa/min時停緩次數(shù)為2~4 次,漏泄量為2 kPa/min 時停緩次數(shù)為4~5次,漏泄量為3 kPa/min 及以上時,停緩次數(shù)均在5 次及以上,導(dǎo)致連續(xù)性停車區(qū)間通過能力降低,晚點嚴重。

3 列車循環(huán)制動帶閘距離分析

朔黃鐵路兩萬噸重載列車受線路坡道影響,緩解范圍空間有限,導(dǎo)致周期制動帶閘距離遠、運行時間長,詳細情況見表2。

由表2 可以看出,兩萬噸列車長大下坡道13~15 次循環(huán)制動,至少有5 次制動周期需要滿足長距離帶閘運行條件,列車長距離帶閘運行最短距離在6 km 以上,運行時間在6 min 以上,帶閘運行最長距離在20 km 以上,運行時間達到19~21 min。為滿足列車長距離帶閘運行,對列車制動系統(tǒng)要求較高。

4 制動主管漏泄量對操縱的影響

4.1 每分鐘漏泄1 kPa

通過監(jiān)控文件分析(圖1),列車制動主管壓力每分鐘漏泄1 kPa時,列車常用制動調(diào)速,制動后310~350 s 列車制動力增強,不具備長距離制動運行條件,列車運行至龍宮—北大牛區(qū)間至少停緩一次,寧武西—龍宮和南灣—滴流蹬區(qū)間制動距離調(diào)整不合適時,也將導(dǎo)致列車停車緩風(fēng),所以列車從神南—西柏坡區(qū)段列車停車次數(shù)至少1~3 次。

圖1 漏泄量1 kPa/min 的次運行曲線

4.2 每分鐘漏泄2 kPa

通過監(jiān)控文件分析(圖2),列車制動主管壓力每分鐘漏泄2 kPa 時,列車常用制動調(diào)速,制動后210~240 s 列車制動力增強,不具備長距離制動運行條件;列車常用制動調(diào)速帶閘運行8 min 左右,列車管減壓量超過60 kPa,列車不具備緩解條件;列車運行至寧武西—龍宮、龍宮—北大牛和南灣—滴流蹬區(qū)間至少停緩一次,其他地點制動距離調(diào)整不合適時,制動距離達到5~8 km 時也將導(dǎo)致列車停車緩風(fēng),所以列車制動主管持續(xù)漏泄2 kPa/min 從神南—西柏坡區(qū)段列車停車次數(shù)至少3~5 次。

圖2 漏泄量2 kPa/min 的運行曲線

4.3 每分鐘漏泄3 kPa

通過監(jiān)控文件分析(圖3),列車制動主管壓力每分鐘漏泄3 kPa 時,列車常用制動調(diào)速,制動后120~160 s 列車制動力增強,不具備長距離制動運行條件;列車帶閘運行超過5 min 時,列車管壓力降至530 kPa(減壓量達到70 kPa),制動力明顯增強,帶閘運行距離嚴重縮短(每次停緩制動周期運行距離為8~10 km),導(dǎo)致連續(xù)性停緩運行。所以列車制動主管持續(xù)漏泄3 kPa/min 從神南—西柏坡區(qū)段列車停車次數(shù)均在5 次及以上。

圖3 漏泄量3 kPa/min 的運行曲線

5 制動主管漏泄量對運行時間的影響

通過兩萬噸列車運行通時分計算,長大下坡道循環(huán)周期制動過程中列車被迫執(zhí)行停車緩風(fēng),每次停車即停即開平均耽誤時間約4.5 min,所以制動主管壓力持續(xù)漏泄時會導(dǎo)致列車區(qū)間通過能力下降。

由表3 可以看出,壓力持續(xù)漏泄對列車區(qū)間通過能力影響較大,神南—西柏坡區(qū)段漏泄量為1 kPa/min,耽誤時間4.5~13.5 min;漏泄量為2 kPa/min,耽誤時間13.5~22.5 min;漏泄量為3 kPa/min,耽誤時間至少22.5 min。

表3 神南—西柏坡區(qū)段停緩耽誤時間

6 綜合分析

綜上所述,目前朔黃鐵路關(guān)于制動機試驗漏泄量標準仍執(zhí)行《操規(guī)》第十五條:“2.簡略試驗—制動主管達到規(guī)定壓力后,自閥減壓100 kPa 并保壓1 min,司機檢查制動主管漏泄量,每分鐘不得超過20 kPa”;運行中漏泄量執(zhí)行《兩萬噸列車非正常行車辦法》第十四節(jié)列車停車緩風(fēng)第5 條:“累計減壓量(包括自然漏泄)超過60 kPa 時必須停車緩風(fēng)。”。

當(dāng)兩萬噸列車在寧武西—龍宮、龍宮—北大牛、北大?!侥?、南灣—滴流磴幾個關(guān)鍵區(qū)段空氣制動后,帶閘時間均在10 min 以上,制動主管每分鐘漏泄量較多時,將導(dǎo)致以下3 個后果:①緩解時列車管累計減壓量超過60 kPa,不具備緩解條件;②制動主管漏泄后制動力增強,列車無法實現(xiàn)長距離帶閘運行,造成連續(xù)性停車緩風(fēng),增加區(qū)間運行時間,降低列車區(qū)間通過能力;③因列車制動力強勢必增大列車縱向力,帶來一定安全隱患。

7 建議及應(yīng)對措施

(1)現(xiàn)行兩萬噸列車試風(fēng)漏泄量標準已不能滿足安全暢達的運輸需求,應(yīng)用重載思維,試驗確定兩萬噸列車始發(fā)站制動主管漏泄標準。

(2)兩萬噸列車管壓力持續(xù)漏風(fēng)現(xiàn)象,嚴格執(zhí)行好試風(fēng)規(guī)定,建議遇制動保壓狀態(tài)下列車管壓力有漏泄現(xiàn)象,適當(dāng)增加保壓時間3 min 以上,確認列車制動主管壓力持續(xù)漏泄2 kPa/min,匯報行車指揮信息臺、通知車站說明運行中可能存在問題,聽從指示。

(3)兩萬噸列車神池南站始發(fā)試風(fēng),遇列車制動主管壓力持續(xù)漏泄量3 kPa/min 及以上時,及時聯(lián)系車站進行處理。

(4)針對運行中制動主管壓力持續(xù)漏泄現(xiàn)象,操縱過程中制動與緩解前、確認好列車管壓力,發(fā)現(xiàn)列車管減壓量和累計漏泄量超過60 kPa 時,嚴格執(zhí)行兩萬噸列車列車管漏泄超標停車緩風(fēng)的要求,防止問題發(fā)生。

(5)兩萬噸列車運行中列車制動主管壓力持續(xù)漏泄嚴重,無法實現(xiàn)長距離帶閘停緩運行,建議3 kPa/min 以上時及時聯(lián)系前方兩萬噸車站請求處理。

(6)為確保兩萬噸列車運行安全高效,加強同車輛配屬單位的溝通協(xié)調(diào),提高機車、車輛風(fēng)管氣密性,減少列車制動主管壓力漏泄現(xiàn)象。

8 結(jié)束語

本文以朔黃鐵路兩萬噸列車制動主管漏泄情況為研究對象,對列車帶閘距離、平穩(wěn)操縱和運行時間等影響因素進行了分析,并從修改主管漏泄標準、加強自然條件監(jiān)控、停緩運行、加強配屬單位溝通協(xié)調(diào)等方面提出對策和建議。

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