郭偉勝,朱 斌,曲宇凱
(1.國家能源集團永州發電有限公司,湖南永州 425000;2.大連天邦中科環保科技發展有限公司,遼寧大連 116600)
某電廠的灰庫設計分為原、粗、細灰庫,每個灰庫都有干式和濕式卸料設備。其中干灰出料口5個,濕灰出料口3個,石膏出料口2個,每個出料口配1個就地控制柜,須運行值班員現場卸料,操作繁瑣,又由于灰庫、石膏庫粉塵較大,容易引發多種職業病。因此,對電廠石膏庫和灰庫進行全面改造是非常必要的。本次改造涉及系統升級和優化,以提高生產效率,降低運營成本,增強員工的工作環境與安全,并為電廠的可持續發展和優質運營奠定堅實基礎。近年來,PLC 對工業裝置下的控制的應用越來越廣泛。PLC 已應用于試驗儀器、水泵系統、噴涂機器人、調色工藝、三相感應電動機、鍋爐、連續生產線等。科學技術的快速發展,使得PLC 技術不斷普及,應用范圍越來越廣,特別是在工業機電一體化生產系統中的應用,減輕了人工作業的勞動強度,提高了機械設備的生產效率。經技術論證,對灰庫、石膏庫控制系統進行改造,控制部分采用西門子PLC 控制,上位機組態軟件采用wincc 組態軟件,操作系統采用中文版windows10。在卸料口安裝攝像頭與語音對講模塊,實現遠程語音聯動操控。
脫硫灰庫屬于干法煙氣脫硫技術中尾端的系統,該裝置主要用來儲存脫硫灰,而脫硫灰主要成分為CaSO3·1/2H2O、CaSO4·1/2H2O、CaF2、CaCl2及未反應的Ca(OH)2和雜質等,目前這些脫硫灰的主要用途為廢礦井填埋、高速公路路基、吸聲材料、水泥摻合料、制作高速公路護坡等。灰庫與石膏庫的設備部分工作流程如下。
(1)干灰操作流程:①放下散裝頭;②散裝頭到位聯鎖打開抽塵風機;③打開下料閥放灰;④放灰完成后,關閉下料閥,停運抽塵風機;⑤收回散裝頭。
(2)濕灰庫操作流程:①啟動攪拌機;②打開下料閥、給水閥,開始放灰;③放灰完成后,關閉下料閥和給水閥,最后停運攪拌機。
(3)石膏庫操作流程:①啟動液壓系統、刮刀,將石膏刮落;②卸石膏完成,關閉液壓系統、刮刀,如圖1所示。

圖1 干灰庫放灰機械原理示意
控制系統采用計算機技術、網絡通訊技術、視頻監控技術、PLC 控制技術,借助網絡交換機連接PLC 與上位機,實現對就地設備的遠程監測、控制。在現階段工業電氣自動化領域常用的PLC 控制系統一般涵蓋了中央處理器、I/O 模塊、編程模塊及供電模塊等。所有放灰口均可在一個上位機上遠程操作,上位機操作畫面分為4部分,根據現場實際情況分別對應原灰庫、粗灰庫、細灰庫和石膏庫。操作上位機操作畫面上的按鈕直接控制現場設備。這樣的智能化設計采用了SIMATIC WinCC 軟件作為上位機控制系統。通過該系統,運行人員可以方便地從一個位置進行全面的控制與監控,實現了卸料過程的高效遠程管理。SIMATIC WinCC 軟件是一款功能強大的SCADA軟件。對比其他的SCADA 軟件,WinCC 軟件擁有Visual Basic 和ANSI-C 兩種腳本動態化運行環境,且腳本系統都是標準通用的語法,而其他的SCADA 軟件有一套專用的腳本系統和語法。在基于傳統智能化系統改造的基礎上,設計人員加裝了攝像模塊和語音對講模塊。控制室人員可以實時觀察現場的工作狀態,包括原灰庫、粗灰庫、細灰庫和石膏庫。這為運行人員提供了更加直觀、全面的信息,幫助他們做出準確的決策和控制操作。而語音對講模塊的引入,使得控制室人員能夠隨時與現場人員進行實時溝通。這種雙向交流能夠快速傳遞指令、反饋信息,并及時解決可能出現的問題,提高了操作的高效性和及時性,如圖2所示。

圖2 改造后的控制系統
在石膏庫與灰庫的放灰工作過程中,采用了PLC(可編程邏輯控制器)作為自動控制系統,以實現設備的啟動與停止,這一流程通過定時指令實現,如圖3所示。

圖3 集成控制系統
控制系統中用定時指令實現時間順序控制是較為常用的方法。該自動控制系統涵蓋了多個設備,包括下料閥、給水閥、抽塵風機、給料機、散裝頭、雙軸攪拌機、刮刀和液壓推桿。整個工作流程通過PLC發出命令來實現。當需要啟動或停止某個設備時,PLC 將相應的指令發送給該設備。同時,設備在運行到位時會發送信號反饋給PLC,以確保設備的準確操作。由于存在多個設備,系統對不同放灰口的設備進行整合。通過時間設定,PLC 能夠自動控制整個放灰流程。這意味著設定好的時間表將觸發不同設備的啟動和停止,使整個放灰過程高度自動化和高效。
灰庫、石膏庫控制系統升級改造完成,現場裝車試驗,系統運行狀態良好,功能齊全,具備故障報警功能,并能及時反饋設備運行狀態。此次改造實現了顯著的效益優化。首先,通過對系統的優化設計,現場運行人員數量由原來的5人精簡至2人,極大地降低了運行成本。其次,平均單車放灰時間也得到了優化,由原來的20 min 縮短至現在的15 min,進一步提升了生產效率和產能具體見表1。

表1 系統改造前后對比
這次改造也著重考慮了運行人員的健康與安全。原先運行人員在工作的8 h 幾乎全部處于粉塵環境下,而改造后,大部分時間他們可以在清潔的控制室內工作,大幅減少了暴露在粉塵環境中的時間,保護了他們的健康。
此外還實現了自動生成灰庫與石膏庫每日生產數據文檔的功能,這為運營管理提供了便利,方便查閱與分析,更好地安排生產任務和優化生產計劃。
綜上所述,通過電廠石膏庫與灰庫系統的改造,不僅優化了生產效率和降低了運營成本,還增強了員工的工作環境與安全,為電廠的持續穩定運行提供了有力的支持。這些改進為電廠的可持續發展和優質運營奠定了堅實的基礎。
經過改造,控制系統邏輯變得清晰簡明,操作流程更加直觀易懂,使得現場運行人員的工作負擔顯著減輕。通過圖像模塊和語音對講模塊,系統實現了遠程實時監控和交流,從而減少了現場運行人員的數量。每次放灰過程都有詳細的操作記錄,使得整個過程可追溯、有跡可循,有助于問題的排查和質量的控制。
經過改造,運行人員通過大屏監視器可以直觀地了解現場情況,全面了解灰庫與石膏庫的工作狀態,有助于及時做出準確的決策和調整,提高了對現場運行的感知能力。
經過改造,運行人員非必要時不必常駐現場。遠程監控和操作的功能減少了現場操作人員的暴露時間,顯著降低了職業病的威脅。這為運行人員提供了更安全的工作環境,也為企業節約了人力資源成本。