劉 宏,艾躍宗
(江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠新材料車間精碲生產線投產于1992年,主要包括堿浸、凈化、電解、澆鑄等多道工序,主要原料是本廠銅冶煉工藝殘渣經一車間金、銀提取后產生的粗碲粉。目前作為全國最大的稀散金屬生產基地,可年產精碲60 t。在資源越來越緊缺、市場競爭越來越激烈的形勢下,稀散金屬作為一種重要的戰略物資,企業對提升冶煉水平、提高產品合格率越來越重視。
2020年貴溪冶煉廠新材料車間精碲生產線生產4N碲共計62 t,其中因質量不合格進行返工處理的次品4N碲共計0.5 t[1],而這些不合格4N碲產品中,化學成分鈉含量超標占全年次品4N碲的89.8%。精碲生產工藝流程如圖1所示。

圖1 精碲生產工藝流程
為降低4N精碲產品鈉含量[2],開展試驗探索,通過調節電解液游離堿度、調節析出碲煮洗時長、選擇不同除雜劑、調節澆鑄溫度,跟蹤各因素對4N碲產品含鈉的影響[3]。
在控制析出碲煮洗時長為80 h、澆鑄溫度500℃、硼砂作為造渣劑的條件下,跟蹤不同電解液游離堿度的析出碲澆鑄情況,探究不同電解液游離堿度對4N精碲產品鈉含量的影響,結果見表1。

表1 電解液游離堿度化驗結果統計表
由表1可知,在選用除雜劑硼砂,控制煮洗時長為80 h、澆鑄溫度500℃,4N碲產品含鈉與電解液游離堿度不存在線性變化,考慮到試劑消耗和電解液成分,電解液游離堿度控制100 g/L為宜。……