潘曉麗/文

周勇(中)與工程師在生產現場進行技術難點討論
有這樣一個汽車零部件總成:液壓模塊核心技術被具有一百多年歷史的國際一流外企掌握,卡住了國內變速器企業及整車企業的“脖子”。
有這樣一個人:從2008年開始,以執著的追求和超凡的毅力潛心鉆研這項技術。2020年8月,帶領團隊自主開發液壓模塊率先在某整車企業實現產業化。這是國內第一個自主車企擁有此項技術,徹底打破了外企長期價格壟斷的局面,并成功解決了產業鏈安全問題。他就是中國兵器裝備集團有限公司第三屆“最美兵器人”、重慶青山工業有限責任公司學科帶頭人周勇。
“我是一個倔強的人。認為重慶青山必須擁有這項技術,外企才能尊重你,才能挺直腰板來。否則他說多少價格就是多少,沒有話語權。”周勇告訴筆者,他聽從了自己內心最真實的選擇。
2011年小扭矩自動變速器的液壓模塊開發完成后,他沒有閑下來,而是基于公司戰略與行業變局,思考大扭矩多擋位自動變速器液壓模塊的開發。
開發大扭矩多擋位自動變速器液壓模塊談何容易?先期的設計是零散的拼湊,他像海綿一樣,搜集SAE 論文、解析技術專利、整理行業學報、參與論壇交流、研究行業同類產品,不停地推倒,然后重來……2015年,樣機出來,功能沒問題,但當時的供應鏈不能滿足產業化要求,他只能遺憾地擱置了這項設計。
2019年,他認為無論是法規、行業,還是企業自身,都有自制液壓模塊的迫切需求,且傳感器、閥板等核心零件供應商也有了長足進步,時機已然成熟。盡管內外部都有質疑的聲音,但他堅決秉承不負企業、不負韶華的信念,較著欲與國際一流公司比高低的勁,扛著壓力埋頭鉆進液壓模塊的開發中。
“此時有三種技術路線,基于高性能與低成本,我拋棄了拿來借鑒和成熟安穩的想法,系統構架必須全新設計,目標是BOM 零件數量降低50%,挑戰不可能。”周勇告訴筆者:“想到過失敗,不成功便成仁。”但是,他相信自己的科學判斷,不推翻重來就達不到“物美價廉”的效果。
無論是公司還是部門領導,都支持他這個想法。在小扭矩自動變速器的基礎上重置構架,他把多年來潛心研究的各家優秀技巧和方法注入進去,一個多月,新的構架出爐。為了在春節后就開始驗證,他5天出圖紙,發送到供應商,督促供應商一周內將刀具訂購到位并開始制造。春節后一上班便開始驗證,但因主油路壓力過高,沒成功。
周勇一下蒙了,領導碰見他回辦公室,便關切地問尋,可此刻的他仍沉浸在試驗數據中:“到底是哪個環節出了差錯?”
排查起來耗費大量精力和時間。重新梳理設計環節后,他才發現,原來是圖紙制作時為趕進度跳過了一個流程,導致孔加工大了。哎,忙中出了錯。他帶著愧疚重新來。安排人員到供應商蹲守,親自守著修磨刀具,一周后,零件出來了,引來其他同事驚呼:“沒見過像你這樣拼命的。我們公司又沒硬性考核你和你的團隊。”
零件驗證,合格啦!
可這只是萬里長征走過的一半。因為新系統構架的運用,涉及整車控制軟件的全新匹配開發。
為了趕進度,他通常是幾個試驗臺架一起上。DV 測試數據、軟件邏輯數據、整車標定數據……一組組的數據就好似周勇的孩子,他不分晝夜地等候孩子們的降臨。那段時間,周勇原本就不壯實的身體更加瘦弱了。
在變速器總成換擋測試的過程中,出現了“擠油聲”,周勇著急,設計所的小伙子們泡在試驗中心,擬定了多種不同的解決方案,連夜進行低溫、常溫、高溫測試,但效果并不明顯。
小伙子們再次進行液壓原理分析,從電磁閥入手,對每個特性進行逐一排查,終于打破試驗僵局,成功消滅掉“擠油聲”。
又經過8輪樣件開發,通過37項功能、性能與可靠耐久檢測,10余輪次的整車可靠性道路試驗,夏季標定、冬季標定的反復驗證……“我們的產品是要交給用戶使用的,問題必須充分暴露然后解決,否則將造成不可挽回的損失。”周勇說道。
2020年8月,自制液壓模塊終于實現量產。
專業人士評價:“‘重慶造’7擋DCT 液壓模塊,成本低、系統高度集成、可靠性與壽命提升、抗污染能力增強。”
而搭載這款產品的車企則表示:與國外和外資液壓模塊相比,“青山造”在系統泄漏、換擋響應、功率密度等方面具有性能優勢,且成本顯著降低,市場競爭力更強。
“卡脖子”技術的突破,大長了國人的志氣,提升了青山的聲譽。旁人都能看得出周勇那種興奮和自豪:“能夠看到自己設計的產品,可以理直氣壯地與外企談判,談好的價格一分都不能少!”
創新永無止境。周勇帶領他的團隊,還在不斷優化現有工藝,探索新領域,研發新產品,向著新的科技高峰攀登……