李奔鋒
(鄭煤集團 鄭新公司,河南 鄭州 450000)
煤礦生產過程中提升機是重要的輔助運輸設備,作用是對生產用的物品、人員以及開采的煤炭資源等進行運輸,所以其穩定可靠運行對于保障煤礦生產效率和安全至關重要。隨著煤礦生產機械化程度越來越高,產量越來越大,對煤礦提升機的綜合性能要求也越來越高,尤其是控制系統方面,變頻調速技術的應用越來越廣泛。本文以平煤十二礦JK-2.5×2P 型提升機為研究對象,對該礦提升機變頻控制系統進行設計,通過實踐應用發現效果良好。
以平煤十二礦使用的JK-2.5×2P 型提升機為對象進行分析,圖1 為煤礦提升機變頻控制系統整體方案框圖。可以看出,整個變頻控制系統以PLC控制器為核心,同時配合使用專業的傳感器對設備的關鍵狀態信息進行采集,比如利用編碼器對電機轉速進行檢測,利用磁開關對罐籠位置進行采集。傳感器采集得到結果通過工業網絡上傳到PLC 控制器中,利用內置的算法程序對數據信息進行綜合分析處理,根據處理結果下達控制指令,實現變頻器輸出電壓頻率的精確控制。

圖1 煤礦提升機變頻控制系統整體方案框圖Fig.1 Overall scheme block diagram of frequency conversion control system of coal mine hoist
根據異步電機的工作特點,電機的電壓頻率不同時輸出的轉速也存在差異,以此實現電機輸出轉速的控制,最終達到控制提升機運行速度的效果。PLC 控制器與上位機監控系統進行連接,可對提升機的運行狀態進行可視化展示,以便工作人員及時了解提升機設備運行狀態,同時可在操作臺上對PLC 控制系統進行控制。提升機的制動單元通過變頻器接受控制系統的指令,緊急情況下可對提升機滾筒進行液壓制動,保證設備的運行安全。
平煤十二礦JK-2.5×2P 型提升機的速度變化曲線如圖2 所示??梢钥闯?,提升機運行時的速度經常變化,主要經歷了加速、恒速、減速等不同階段,因此對速度控制方面的要求非常高,控制不好就會影響設備運行的穩定性和可靠性。

圖2 提升機的速度變化曲線Fig.2 The speed change curve of the hoist
JK-2.5×2P 型提升機從靜止開始到達最大運行速度經歷2 個加速階段,加速度分別為0.3 m/s2和0.5 m/s2,平穩運行時速度為3.81 m/s。減速過程同樣經歷2 個階段,對應的加速度與加速階段相同。為實現提升機速度的精確控制,需利用編碼器對主電機的輸出轉速進行檢測,利用磁開關對罐籠的位置進行準確檢測。
控制系統由很多硬件裝置組成,以PLC 控制器為核心,對PLC 控制器的綜合性能提出了一定的要求,PLC 控制器的性能越好,控制系統的綜合性能越優越。基于此,根據平煤十二礦JK-2.5×2P 型提升機實際情況,設計的控制系統選用西門子S7-400 型PLC 控制器,具有標準化、速度快、體積小等眾多優勢,可以滿足該礦提升機的實際使用要求。
S7-400 型PLC 控制器在硬件結構上采用模塊化設計,各項功能由不同的硬件模塊實現。CPU 模塊是核心部分,型號為CPU224,作用是存儲軟件程序,并對輸入的數據信息進行分析處理;電源模塊型號為PS 405,作用是對輸入的電壓進行轉換,根據實際需要獲得不同等級的直流電壓,供不同的模塊使用,保證各個模塊的正常工作;通信模塊的作用是進行各個硬件裝置之間的連接,實現數據交互,具體型號為CP 440。S7-400 型PLC 控制器的接線如圖3 所示。
提升機變頻控制系統中,變頻器的作用是根據PLC 控制器下達的控制指令,調整輸出的電壓頻率,實現電機轉速的控制。此次工程案例中,S7-400 型PLC 控制器為西門子公司產品,為了確保變頻器與控制器的兼容性,變頻器同樣選擇西門子6SL3210-5BE21-5UV0 型變頻器,如圖4 所示。

圖4 變頻器的基本構成原理圖Fig.4 The basic schematic diagram of the inverter
該變頻器主要由3 部分構成,分別為整流電路、直流中間電路和逆變電路。對于外部輸入的交流電,首先利用整流電路對其進行處理,將交流電轉換得到直流電,再利用直流中間電路對電流進行處理,提升其穩定性,最后利用逆變電路將直流電轉換得到交流電。整個過程接受控制回路的控制,在進行逆變轉換時可以根據實際需要獲得不同的電壓頻率。
為此次設計的提升機變頻控制系統的軟件程序主要流程如圖5 所示。由圖5 可知,控制系統的軟件程序主要由1 個主程序和多個不同的子程序組成,主程序運行時根據控制系統的實際需要調用對應功能的子程序。主程序工作時,依次啟動信號輸入功能塊和計算功能塊,對傳感器的數據信息進行收集并分析計算。系統運行時有2 種控制模式,分別為檢查方式速度給定、自動或手動方式速度給定,默認為前者。
除可以實現提升機運行速度的精確控制外,軟件程序還包括CPU 啟動組織模塊、通信組織模塊、報警診斷功能組織模塊、固定值參數組織模塊等。這些子程序模塊在保障提升機系統正常運行方面發揮著重要作用,比如報警診斷功能組織模塊能夠及時發現故障問題并進行聲光報警,實現故障診斷的效果,縮短系統故障時間,為系統穩定可靠運行奠定了的基礎。
將設計的提升機變頻控制系統應用到平煤十二礦提升機工程實踐中,在現場對設計的控制系統進行調試,確定各項設計功能都正常后投入使用。目前,控制系統在平煤十二礦提升機工程實踐中的應用時間已經超過1 a,通過對提升機控制系統服役過程中的數據信息研究,認為系統的性能達到了預期效果,設計的控制系統能夠對提升機設備進行高效精準控制,顯著提升了設備運行過程的可靠性和安全性,同時達到了節能降耗的目的。提升機故障率降低大約10%,節省了設備維護成本;變頻調速技術使提升機的運行轉速可以根據實際需要進行調節,所以在運輸相同重量物質的情況下,設備整體能耗有所降低,降低幅度在15%左右,降低了生產成本。
以平煤十二礦JK-2.5×2P 型煤礦提升機為對象,結合煤礦的實際需要對提升機的變頻控制系統進行研究與設計,工程實踐應用表明,系統性能良好。設計的變頻控制系統以PLC 控制器為核心,利用編碼器實現主電機轉速檢測,利用磁開關實現罐籠位置檢測,實現提升機不同階段速度的精確控制;PLC 控制器和變頻器選用西門子S7-400 和6SL3210-5BE21-5UV0,保證硬件之間的兼容性;系統的軟件程序方面,根據系統的功能需要設計多個子程序,主程序運行時可以調用子程序,且能夠嵌套調用。設計的控制系統在平煤十二礦實際生產中應用1 a 以上,設備故障率降低了10%,提升機能耗降低了15%,達到了預期效果,安全效益和濟效益顯著。