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串焊機焊頭冷卻改造方法研究

2023-09-15 09:14:48劉攀劉丹王鑫
機械工程師 2023年9期
關鍵詞:變壓器設備

劉攀,劉丹,王鑫

(1.山西潞安太陽能科技有限責任公司,山西 長治 046000;2.北京北方車輛集團有限公司,北京 100072)

0 引言

串焊機是制作光伏組件的重要設備,焊頭是焊接機的核心部位,其主要功能[1]為:在焊帶和電池片柵線周圍產生交變的磁場,使處于磁場當中的焊帶及電池片柵線產生渦電流,從而使焊帶和電池片柵線產生熱量,將焊帶融化并與電池片柵線上的銀漿融合,通過冷卻達到將焊帶焊接到電池片上的目的[2]。連續生產過程中由于焊頭部位散熱不良,持續出現由于散熱不良導致的焊頭變壓器、電路板燒壞的現象[3]。在車間未改造前1個月焊頭變壓器被燒壞20~30塊,焊頭電路板被燒壞3~4塊,導致焊接機設備停機故障,嚴重影響車間生產效益。本文針對此現象提出有效改進措施,以便為后續發生類似問題提供參考。

1 焊接機工作原理

1.1 設備原理及功能

串焊機設備工作原理[4-5]是利用機械傳動機構進行電池片搬送,在加熱底板上利用熱風管的高溫氣體對電池片進行焊接。串焊機主要用途是:AB兩側可獨立運行,把電池片吹分開,經過檢測矯正后,放置于傳輸帶上,然后根據要求,在紅外線照射下,用焊帶電池片焊接成串,實現從電池片上料到電池串出料的全自動加工。

1.2 設備技術要求

設備要求焊帶規格為9柵,焊帶直徑范圍為0.3~0.45 mm(±0.05 mm),隨機配?0.35 mm規格;焊絲外觀要求:表面無漏銅、錫珠、黑斑、傷痕和超過允許偏差的錫渣等缺陷,涂層同心度一致,表面呈光亮金屬色,收卷排線平整均勻。焊接方式為紅外線焊接,助焊劑為焊帶浸泡式。焊接底板有預熱功能,焊接溫度可調,上料方式為電池片堆疊式,可暫放3個以上的承載盒。機器人為雅馬哈四軸機器人,串焊機自帶保養提醒功能,AB側可獨立設定保養周期。焊帶供料預留到共12個焊帶盤位置,最大焊帶盤質量為12 kg/盤,可兼容不同焊帶廠家的卷盤裝置。焊帶用完,串焊機自動結束當前串,并具有提示更換焊帶的功能。下料電池片串由輸送帶送至串焊機尾部。

1.3 電磁焊頭功能及原理

串焊機電磁焊頭的主要功能為[6-7]:在焊帶和電池片柵線周圍產生交變的磁場,使處于磁場當中的焊帶及電池片柵線產生渦電流,從而使焊帶和電池片柵線產生熱量,將焊帶融化并與電池片柵線上的銀漿融合,通過冷卻達到將焊帶焊接到電池片上的目的。電磁焊頭結構如圖1所示。

圖1 電磁焊頭結構圖

2 焊頭散熱不良引發的設備故障

由于焊接機焊頭長期工作在交變磁場作用下,渦電流產生的高溫極易燒壞焊頭變壓器、電路板,造成現場設備故障停機,影響車間正常生產?,F場焊接機焊頭部位散熱不足,大量高溫堆積后將焊頭電路板燒壞,焊接機每塊電路板都帶有程序,電路板和變壓器的購買價格昂貴,且電路板更換后被燒壞的可能性依舊較大。車間現場焊頭散熱不良引發的設備故障現象如圖2和圖3所示。

圖2 焊頭變壓器不良對比圖

圖3 焊頭電路板不良對比圖

3 焊頭冷卻改造的技術方案

3.1 單螺紋連接改為雙螺紋連接

將焊頭變壓器連接由單螺紋連接更換為雙螺紋連接,如圖4所示。雙螺紋連接可以增加其接觸面積,相當于增大其導電面積,根據電阻公式R=ρL/s,密度ρ和長度L不變的情況下,導電面積s增大后,電阻R減??;根據發熱量公式Q=I2RT,電流I和時間T不變的情況下,電阻R減小后,焊頭變壓器發熱量Q減少。方案實施后,焊頭變壓器散熱比此前有所提高,但是仍舊出現焊頭變壓器、電路板被燒壞的現象。

圖4 雙螺紋連接圖

3.2 增加冷卻管

考慮到現有冷卻管數量不足,采取增加冷卻管的措施,如圖5所示。正常運行狀態下,冷卻管跟隨機器不停地往焊頭上吹氣、持續降低焊頭溫度,經過實際驗證,可有效降低焊頭變壓器、電路板燒壞比例。

圖5 增加冷卻管圖

3.3 更改冷卻方式

水冷是通過冷卻液把熱量帶走,保持了熱源接觸處的溫差,提升了導熱效率,而且由于水的比熱容高,升溫慢,吸熱能力強[8],再加上水是流動的,主動提升了交換速度,所以水冷要比風冷效果好,故將焊頭冷卻方式改為液體冷卻。經過實際驗證,焊頭散熱得到很大提升。焊頭冷卻方式對比如圖6所示。

圖6 焊頭冷卻方式對比圖

3.4 增加排煙風機

由于設備高溫焊接后產生白色顆粒煙霧,容易附著于焊頭部位,影響焊接機焊頭溫度,間接導致高溫燒壞電路板故障。增加焊頭處的排煙風機,正常運行狀態下風機轉動,高溫白煙經過風扇吹走,可以有效降低焊頭溫度,如圖7所示。

圖7 增加排煙風機圖

經過以上技術方案的改進,目前焊接機運行1個月內未出現變壓器、電路板被燒壞的現象。

4 改造后故障率和效益分析

4.1 焊頭改造后故障率對比分析

如圖8所示,通過焊頭改造后故障率對比分析可以看出:焊頭變壓器和焊頭電路板燒壞個數明顯減少,焊接機焊頭故障率呈直線下降趨勢。

圖8 改造后故障率對比分析圖

4.2 焊頭改造后的綜合效益

1)生產效益。由于電路板價格昂貴,車間檢修儲存的電路板配件有限,再加上生產過程中的電路板持續性頻繁燒壞,造成現場設備停機等待電路板現象。焊接機是制作組件工藝的第一個流程,焊接機出現停機故障后,車間生產數量降低,不能按時完成客戶訂單要求。

2)經濟效益。經過改造后的焊接機不再出現燒壞電路板現象,設備故障率明顯降低,購買帶程序的每塊電路板約需4000~5000 元,購買每塊變壓器價格需800~1500元,經過設備改造后,平均每月節省2.5 萬元的設備零配件費用。焊頭改造后經濟效益分析如圖9所示。

圖9 改造后經濟效益分析圖

5 結語

本文將焊頭與變壓器連接由單螺紋改為雙螺紋連接,在焊頭變壓器上增加冷卻管,在焊頭上增加排煙風機,更換焊頭冷卻方式,通過這些措施降低了焊頭變壓器、電路板燒壞比例,提高了光伏組件的生產效率和焊接質量。

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