楊慧武,彭乃強
(江西銅業集團七寶山礦業有限公司,江西 上高 336403)
江西銅業集團七寶山鉛鋅礦屬復雜難選多金屬硫化礦,礦石含銅、鉛、鋅、硫等多種有用金屬[1]。選廠建成于1990年。2004年,湖南有色金屬研究院對七寶山鉛鋅礦中的銅回收進行了試驗研究,采用硫酸鋅、亞硫酸鈉作抑制劑,Z200輔助少量黃藥作捕收劑,精選作業添加DF的技術手段,運用優先選銅的浮選工藝,對銅與鉛、鋅、硫進行分離,并取得了較好效果,2005年5月底,投入現場使用,獲得的選銅指標為銅精礦品位15% ~17%,含鉛加鋅12% ~15%,銅回收率42%~48%,由于原礦條件的一系列變化,鉛精礦中的含雜進一步上升至20%以上,2011年,被迫終止了選銅作業。后續年份,湖南有色金屬研究院、北京礦冶科技集團有限公司,先后多次圍繞七寶山銅的回收開展了研究,小試結果較好,但由于多種原因,主要是原礦性質變化太大,現場調試結果不理想而終止。銅作為一種有價元素,具有良好的回收價值,通過富集到鉛精礦中發揮公司具有冶煉廠的優勢,通過冶煉方法回收也是一種好的途徑。
七寶山鉛鋅礦年處理原礦量27萬t,其中銅金屬量為675t,近兩年來,平均每年在鉛精礦中的銅金屬量為337t,平均銅回收率為50%,為了達到進一步多富集銅金屬量到鉛精礦中的目的,選廠和研究單位開展研究。
原礦多元素化學分析結果見表1。

表1 原礦多元素化學分析結果%
其中,銅、鉛的主要礦物特征及嵌布特性為:
黃銅礦:黃銅礦常以細粒集合體與閃鋅礦、方鉛礦緊密共生,在閃鋅礦中呈乳滴狀、細脈狀、星點狀或呈脈狀分布于黃鐵礦中[2]。
方鉛礦:往往呈不等粒狀集合體和粒狀集合體與閃鋅礦緊密共生,嵌布于脈石礦物顆粒間,粒度不均,一般0.3~0.037mm。部分方鉛礦呈細脈狀沿閃鋅礦解理或碳酸鹽類礦物解理交代,粒度微細,鏡下截面寬度大部分<1μm或更細。
2015年選廠進行了一次擴改,由北京恩菲設計院設計的選礦工藝流程采用優先浮選工藝流程,按選銅-選鉛-選鋅-選硫,依次選出銅精礦、鉛精礦、鋅精礦,硫精礦。但由于技術問題,停止了選銅作業,改為選銅鉛-選鋅-選硫,銅礦物富集到鉛精礦中。
銅鉛混選流程采用BF-6浮選機,其中各作業,粗選、掃一、掃二、掃三,分別為4槽、3槽、2槽、1槽;銅鉛精選流程采用BF-2浮選機,其中,精一、精二、精三、精四、精五分別為3槽、2槽、1槽、1槽、1槽。2015年到2021年,銅金屬富集到鉛精礦中的回收率在48%~50%之間。
1.原生產工藝日補加球制度采用Φ100mm、Φ80mm 兩種球,磨礦細度偏粗,最終磨礦度為-0.074mm占65%~67%。
2.銅鉛精選工藝中使用單槽太多,精二、精三泡沫過于擁擠,銅的作業回收率僅為58%,偏低。
3.原藥劑制度采用苯胺加乙硫氮為捕收劑浮銅鉛,雖拉力較大,但鋅、硫上浮偏多,分選效果并不理想。抑制劑為硫酸鋅和亞硫酸鈉,抑制鋅硫的效果還不夠好。
根據原生產工藝中存在的問題,本著提高鉛精礦中的銅回收率為目的,開展了銅鉛粗選的捕收劑種類試驗、抑制劑條件試驗、磨礦細度試驗等。
試驗流程圖如圖1所示,試驗結果見表2。

圖1 銅鉛粗選捕收劑種類試驗流程

表2 銅鉛粗選捕收劑種類試驗結果%
由表2試驗結果可以看出:采用苯胺黑藥和25#黑藥有較好的效果,使用乙硫氮的試驗,銅粗精品位和回收率,均低于苯胺黑藥和25#黑藥。因25#黑藥氣味大且腐蝕性強,從環保考慮選擇苯胺黑藥[3]。
本試驗的抑制劑采用硫酸鋅、硫化鈉、亞硫酸鈉等。
3.2.1 銅鉛粗選硫酸鋅用量試驗
試驗流程如圖2所示,試驗結果見表3。

圖2 銅鉛粗選硫酸鋅用量試驗流程

表3 銅鉛粗選硫酸鋅用量試驗結果
由表3可知,當硫酸鋅用量為500g/t時,獲得了銅品位2.18%,鉛品位10.45%,含鋅品位4.92%,銅回收率87.04%,鉛回收率88.41%的指標,銅品位接近,銅回收率最優。綜合考慮,硫酸鋅最佳用量為500g/t[4]。
3.2.2 銅鉛粗選硫化鈉用量試驗
試驗流程圖如圖3所示,試驗結果見表4。

圖3 銅鉛粗選硫化鈉用量試驗流程

表4 銅鉛粗選硫化鈉用量試驗結果
根據表4試驗結果,前三組試驗,硫化鈉用量低,銅鉛粗精礦中鋅損失率太高。當硫化鈉用量為66g/t時,銅鉛粗精礦中銅品位2.04%、鉛品位10.11%、含鋅4.99%、銅回收率85.96%、鉛回收率87.38%的指標。隨著硫化鈉用量上升為88g/t時,銅鉛粗精礦中鋅損失率在下降,銅鉛回收率也在下降,綜合考慮,硫化鈉最佳用量為66g/t[5]。
3.2.3 銅鉛粗選亞硫酸鈉用量試驗
為了達到降低銅鉛粗選粗精礦含鋅,調整了苯胺黑藥的用量為20g/t,開展亞硫酸鈉用量試驗,試驗流程如圖4所示,試驗結果見表5。

圖4 銅鉛粗選亞硫酸鈉用量試驗流程
由表5試驗結果可知,降低苯胺黑藥用量和使用亞硫酸鈉后,銅鉛粗精礦中鋅上浮量大幅下降,而銅鉛回收率較為穩定。當亞硫酸鈉用量300g/t時,可獲得銅鉛粗精礦中銅品位3.75%,鉛品位18.07%,含鋅品位5.71%,銅回收率84.30%,鉛回收率83.08%的指標,根據試驗結果,綜合考慮,亞硫酸鈉最佳用量為300g/t[6]。
試驗流程如圖5所示,試驗結果見表6。

圖5 銅鉛粗選磨礦細度試驗流程

表6 銅鉛粗選磨礦細度試驗結果 %
由表6試驗可知,當磨礦細度-0.074mm占71%時,可獲得銅鉛粗精礦中銅品位3.42%,鉛品位17.22%,含鋅品位6.78%,銅回收率81.75%,鉛回收率84.35%的指標,銅鉛回收率較好且銅回收率最優。
根據原生產工藝中存在的問題,依據試驗結果,提出了如下技改方案:
1.對精二、精三,各增加了1槽浮選機,改進后,適當延長了精選的浮選時間,這對控制和減少精選作業的中礦循環量創造了條件,為銅創造了更多的上浮機會。
2.改進原一段磨礦日補加鋼球規格為Φ90 mm、Φ80mm、Φ60mm三種尺寸,改進后,磨礦細度由原來的-0.074mm占65%~67%提高到-0.074 mm占68%~72%,達到了磨礦細度要求。
3.現場采用銅鉛混選工藝流程,以苯胺黑藥為捕收劑,取消了乙硫氮;增加了硫化鈉,采用硫酸鋅、硫化鈉、亞硫酸鈉組合抑制劑,較好地改善了分離效果。
改進前后選礦生產指標對比見表7。

表7 改進前后選礦生產指標對比%
由表7可知,改進后鉛精礦中的銅回收率比改進前的近兩年平均值50%提高了5.34%,創造了較大的經濟效益。按年處理原礦27萬t,銅原礦品位0.25%計算,年可多回收銅金屬量36.045t。
1.原生產工藝存在磨礦細度偏粗、銅鉛精選時間偏短、捕收劑拉力過強、上鋅、硫多等問題。
2.通過改進日補加球種類、擴充浮選機數量、采用以苯胺黑藥為捕收劑,以硫酸鋅、硫化鈉、亞硫酸鈉聯合抑制鋅硫的方案等措施改善了磨礦細度和浮選時間,優化了分選效果。
3.通過采取上述技術措施,磨礦細度提高了3%以上,銅鉛精礦中的含鋅由5.5%降為4.36%,銅的回收率提高了5.34%。