王喜晨
(晉能控股集團晉圣潤東煤業有限公司,山西 晉城 048000)
當前,回采巷道掘進作業中很多礦井應用的是沿空掘巷方式進行掘進,這樣預留的煤柱間距對其支護的有效性有很大的影響。如果煤柱太大,則會產生較大的承載量,對井筒的養護更為有利。一方面,對于高突礦井而言,需要加大的消突工作量;另一方面又會導致大量的資源消耗。如果小煤柱太窄,巷道就會受到鄰近回采工作面的支承應力的嚴重影響,而且需要長達半年的穩定期之后才可以掘巷,對煤礦的持續生產不利。在這種情況下,晉能控股煤業集團某礦為了提高礦山的資源利用率、降低巷道維修費用、保障礦井的正常生產、延長礦山的使用壽命,在2502 工作面進風巷采用了沿空掘巷的超前切頂卸壓技術[1]。
晉能控股煤業集團某煤礦25 采區在+240 m 的底端,2504 采區東側為25#采區的邊界線,西側為25#回風巷,南側為2502,北側為2506。二疊系下統山西組3#煤為主要的煤種,其煤種為貧煤。根據回采區的采礦技術規范,在工作面的中段有一背斜結構,兩側的斜坡為5°~7°,背斜的軸部趨向于WN。由于背向斷層的作用,整個采場呈現出兩側低、中部高的特點,高度落差為22 m 左右。2504 工作面的進風巷截面為凈寬×凈高為5 m×3.2 m 的矩形截面;在2502 工作面回風巷預留15 m 長的小煤柱,其截面尺寸為:凈寬×凈高=5 m×3.5 m。
確定了在采煤過程中,上覆煤體為A 型煤體,下采煤體為B 型煤體。在鄰近的順槽沿巷道軸線上采取了爆破預裂的方法,隨著工作面的不斷向前,B 型巖石沿著原裂縫滑行,A 段和B 段斷裂,由于煤層之間的斷裂,導致了煤體柱沿空巷道圍巖的應力再分配,從而對周圍的應力狀況改善起到積極效果。通過采用爆破削頂,可以加速B 型煤體沿預裂面上的剪切速率,使采空區提前穩定,降低沿空巷的水平支承壓力對煤層的作用;另一方面,促進A、B 兩個區塊的連接斷開,防止B 區塊在斷裂部位的彎曲形變區域對沿空巷道的支撐造成影響。結果表明,在鄰近的采煤工作面順槽進行切頂卸壓等措施,沿空巷道所處部位的頂板應力顯著減小,從而大大減輕了巷道的支撐困難。避免了先挖后補的情況[2]。
對于窄煤柱沿空掘巷,其切頂高度的計算公式如式(1)所示:
式中:Hm為切頂高度,m;hi為頂板分層厚度,1 m;M為采高,3 m;KP為垮落矸石碎脹系數,取1.2。
通過上述的公式可以計算得到Hm的取值:Hm=15 m。根據關鍵層的原理和基礎頂板的厚度,確定了切頂面得到高度為20 m。
利用3 DEC 仿真軟件,對頂板破碎部位和頂板受力狀態的影響進行了數值模擬,得出了最合理的切頂角,以保證頂板順利切落,減少頂板支承應力。根據其它礦山的實際情況,運用工程模擬方法,分別分析了切頂角在0°、±5°、±10°和15°時的不同條件下,頂板應力的變化情況。
在不同的切頂角條件下,頂板的垂直應力分布曲線都發生了急劇的變化,表明采用了切頂和卸壓法,可以成功地將頂板從頂部切割下來,并將其與基礎頂部的連接斷開,從而降低了頂部的懸臂梁的高度,從而使得頂板產生了一個彎曲的、下沉的、由崩塌的巖體所支持的頂板[3]。
如圖1 所示,6 個切頂角豎向應力曲線進行比較,其中豎向應力急劇降低的部位是預裂平面。在切頂角分別為0°、±5°、±10°和15°時,豎向應力急劇降低的部位在距2502 回風巷附近的小煤柱左邊[4]。由于小煤柱的作用,不能將層間的連接斷開,對采空區側頂板的切割不利,而且頂板豎向應力較大。結果表明,在5°和10°的切頂角下,兩種頂板的應力分布規律相近,但在10°的情況下,頂板的豎向應力幾乎為零,說明這種夾角有利于頂板的切割,從而使頂板與基礎頂板的層間失去聯系;在切頂角增加到15°時,豎向應力顯著增高,波動幅度較大,說明在小煤柱上部形成的懸臂結構隨傾角的增加而增加,造成了小煤柱承受一定的壓力。最后,確定采用10°的切頂角,確保了采空區側頂板的順利切入,并將頂板的豎向應力降到最低。

圖1 頂板在不同切頂角度下的垂直應力曲線
1)炮孔間距。通過工程模擬和深孔預裂爆破的現場試驗,得出了沿隧道軸線方向的炮眼間隔為2 m 的情況下,頂板易于發生連續崩塌。爆破鉆孔布置示意圖,如圖2 所示。

圖2 爆破鉆孔布置示意圖
2)爆破時機選擇。由于2502 風巷的爆破施工比2502 工作面的回采要早,因此,要合理地布置爆破時間,保證了切頂的順利實施,同時,也能保證工作面的正常開采。根據工作面首次和周期來壓步距,在2502風巷的前部40 m 處進行了爆破,確保了工作面在周期性來壓的影響下進行;采空區的頂板可以沿著預裂平面進行切割[5]。
在2502 風巷施工中,應用了“錨索+支承”技術進行預應力處理。頂板加固和支撐剖面,如圖3 所示。

圖3 頂板補強支護斷面圖(未標單位:mm)
1)錨索規格。在工作面靠近煤柱面500 mm 處沿巷道軸方向設置一列加固錨桿,間隔1 500 mm。錨索采用預應力鋼絞線制成,規格為Φ22 mm×9 300 mm,抗拉強度為1 860 MPa,其錨固力為35 kN。托盤采用16 mm 高強度鋼板,規格為300 mm×300 mm。
2)托梁規格。支架由12#工字鋼制造,長3 200 mm,在每個托梁上開3 個直徑為25 mm 的鉆孔,孔間隔1.5 m,并與錨桿一起加固支護,以增強表面的強度[6]。
1)在爆破切割、卸壓后,在頂板預開裂部位進行了鉆孔,隨后利用鉆孔窺視儀進行了切割和卸壓試驗。從圖4 可以看出,在鉆孔內,在洞壁的兩邊都有貫穿裂紋,其他部位的巖體完全度良好,從而實現了定向預裂[7]。

圖4 爆破切頂卸壓效果圖
2)在2502 回風巷頂板上爆破預裂面,采空區一側的頂板成功地切下了20 m 的頂板,小煤柱的頂板豎向應力為零,它與基礎頂部的層間連接被截斷,從而實現了預期目標[8]。
3)在40 m 超前工作面上進行爆破,并隨著工作面推進到爆破區,在周期性的壓力作用下,采空區的頂板沿著預裂面成功地切割下來,并實現了連續崩塌[9]。
晉能控股煤業集團公司某煤礦從原理上進行了分析,得出了切頂卸壓技術的關鍵技術指標,對爆破和回采時間進行了科學的調度,并采用了提前加強的方法,通過對2502 風巷的爆破切割和卸載工藝的研究,取得了較好的效果。
1)為了減少采空區的頂板和基礎頂面的分層連接,將小煤柱柱沿空巷周圍的巖體應力進行再分配,從而降低頂板所受的壓力,從而改善了周圍巖石的應力。
2)極大地減少了支護的困難,使頂板和兩幫的變形都得到了顯著的減少,避免了先挖后修的情況。該巷道擴修費用為4 200 元/m,長度為1 400 m,節省了維修資金588 萬元。