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新型分程控制在筒體溫控中的應用

2023-08-01 08:04:38眭天武
云南化工 2023年7期
關鍵詞:調節閥筒體信號

眭天武

(云南云天化股份有限公司聚甲醛產品事業部本部,重慶 長壽 401221)

1 工藝簡介

以造粒機溫控系統為例:造粒工段造粒機主要有18段筒體,每一段所處的位置不同,SP不一樣,工藝反應激烈情況也不同,只能是一段一控制策略。原來是用PLC S7-300系統,每一段有加熱和冷卻兩個獨立的PID控制回路。加熱回路由控制器的OP輸出,經過一個脈沖占比模塊轉換成一個DO點,然后送到動力的可控硅控制加熱器回路接通。冷卻回路原理一樣,只是轉換成一個DO控制一個冷卻水角閥,用于降溫冷凝。由于是有機化學反應,對溫度比較敏感。一方面如果控制超溫將會烤糊物料、粘連螺桿、造成黑料,直接影響產品質量。另一個方面溫度波動大,造粒機震動劇烈,反應不充分,影響產量及造粒機的壽命。因此對溫度的控制要求比較嚴苛,盡量是“一條直線”為宜。

2 三種控制方式原理

2.1 兩路常規PID回路

2.1.1 偏差切換方式

仿照原控制系統采用兩路常規PID控制回路來實現加熱或冷卻,設置一個切換值,用聯鎖的方式來實現加熱或冷卻切換。比如給定值是 225 ℃,當PV高于 228 ℃ 時啟動冷卻PID回路,當PV=SP時,停止冷卻;當PV低于222 ℃時,啟動加熱PID回路,當PV=SP時,停止加熱。在實際投用后,最大偏差在 40 ℃ 左右,此方法淘汰。

2.1.2 速率切換方式

通過分析兩路常規PID回路偏差切換失調原因后,在此基礎上推出一種新的控制方法,即以溫度的變化速率來進行切換。偏差切換方式,存在滯后性且無法避免筒體溫度升溫或降溫慣性大的特性。為克服大慣性,采用溫度變化速率來進行切換,建立一個周期為T的循環采樣,在周期內選取三個采樣點進行數據比較,采樣數據在不斷增大就啟動降溫PID回路。當溫度達到聯鎖值1停止降溫,同時加入一個提前量,防止溫度上升過程不超溫,以相同的方式當變化速率連續三個采樣數據都下降,則啟動加熱PID回路,當溫度達到聯鎖值2時,則停止加熱PID回路。此控制方式自投用后比傳統以偏差來切換PID回路效果有明顯提升,偏差在2~3 ℃,與外方專用控溫方式接近,但仍未達到目標值 2 ℃ 以內。該方式也存在缺陷,即魯棒性差。當負荷變化大,必須重新整定PID參數,才能達到新的熱交換平衡。

2.2 新型分程控制回路

結合前兩種控制方式和西門子專用溫控進行分析,發現都存在缺陷。即PID回路切換問題,偏差為切換條件,切換過程存在死區,溫控效果始終達不到實際生產需求。又在原基礎上進行升級改造,打破傳統雙PID控制方式,采用新型分程控制方式來解決切換過程中的死區問題。將單PID控制器輸出信號進行分段控制,OP在0~50%時,控制冷卻回路,OP在50%~100%時,控制加熱回路。實際投用后的效果明顯,溫度偏差 ±1 ℃。

2.3 控制方式效果比較

不同控制方式效果比較見表1所示。

表1 效果對比表

3 新型分程控制系統的介紹

3.1 分程控制系統的定義

將控制器輸出信號全程分割成若干個信號段,每一個信號段控制一個控制閥(每一個控制閥僅在控制器輸出信號整個范圍內的某段內工段。另一個特征:多閥,一個控制器的輸出信號去帶動兩個或兩個以上的閥門工作。

3.2 分程控制的原理

從控制系統的結構來看,分程控制屬于單回路定值控制系統,其控制過程與單回路控制一樣。其結構原理如圖1所示:

圖1 原理方框圖

3.3 分程控制的目的

1)擴大總的可調范圍R

國產調節閥一般情況下R≤30,進口調節閥的R≤50。調節閥的可調范圍R等于調節閥的最大流通能力與最小流通能力的比值:

式中:Cmax為調節閥最大流通能力;cmin為調節閥最小流通能力。

當閥門小開度流通能力小于cmin時,閥門會產生抖動或嘯叫,嚴重影響調節品質和閥門的使用壽命。每種調節閥的可調范圍都有一定的限制,最大就是50。如果可調節范圍R≥80,單臺調節閥就不可能實現。此時就需要采用大、小調節閥分程并聯使用,當流量大時就用小閥全關,用大閥作調節。

比如設一個分程控制系統采用了兩個調節閥并聯工作,大閥A流通能力CAMAX=90;小閥B流通能力cBMAX=10。設兩閥的可調比R=40,則在作分程控制時,總的可調比為

因此可見,用了這兩臺調節閥,總的可調范圍大大擴展。分程后的可調比為原來單臺的10倍。

2)滿足工藝生產的特殊要求

某公司的筒體溫度控制就需要設置兩種調節閥,一個用于加熱的加熱器,一個用于冷卻的角閥控制,像這種情況就需要分程控制。

3.4 分程的類型

按調節的開、關型式可以劃分為兩類。一是兩臺調節閥都是同向作用,即隨著調節器輸出信號的增大(或減少),兩臺調節閥的開度都增大(或減少),其動作過程如圖2所示。

(1)

(2)

圖2中(1)A閥動作的函數表達式為:YA=K1X,K1為2,X的取值范圍為0~50%;YB=K2(X-50),K2為2,X的取值范圍為50%~100%。(2)A閥動作的函數表達式為:YA=K1(50-X),K1為2,X的取值范圍為0~50%;YB=K2(100-X),K2為2,X的取值范圍為50%~100%。

圖3中(1)A閥動作的函數表達式為:YA=K1·(50-X),K1為2,X的取值范圍為0~50%;YB=K2(X-50),K2為2,X的取值范圍為50%~100%。(2)A閥動作的函數表達式為:YA=K1X,K1為2,X的取值范圍為0~50%;YB=K2(100-X),K2為2,X的取值范圍為50%~100%。

(1)

(2)

3.5 分程的實現類型

從實現的角度來分可以分為硬件實現和軟件實現。硬件實現是將調節器輸出的4~20 mA 電流信號分成兩段,一段為4~12 mA,將A閥的定位器調整輸出 20~100 kPa,另一段為12~20 mA 將B閥的定位器調整輸出 20~100 kPa,在定位器上實現分程,有一個缺點是電流信號串聯在兩個定位器上,一旦一個有問題將影響兩個閥門;另一個缺點是換定位器時又得重新調整。軟件分程是居于DCS的分程模塊(拆線數字表)來實現,只要知道分程的參數,一一填寫好數據就可以輕松實現分程。兩個調節閥回路都是標準的4~20 mA 信號且相互獨立,有故障時只影響其自身回路另一個回路仍然能正常工作,影響大大降低了。在分程實施過程中尤其要注意在一個閥是進氣,另一個閥是排氣,PID的輸出信號已經到50%時,進氣閥要求全關了,但存在一個動作滯后的問題,閥門沒有全關而排氣閥已經打開了一定開度進行排氣,造成又進氣又排氣的情況,浪費能源。針對此種情況就需要一個死區段,讓閥門關到位。如圖4所示。

圖4 帶死區的分程圖

圖4中48%~52%就設為“死區”,A和B閥均保持原來的狀態不變,等輸出信號越過死區后再進行動作。就能很好避免又進氣又排氣的情況。

3.6 調節閥的氣開、氣關 調節器的正、反作用 分程區間的確定

在圖5中PIC41026就是一個典型的分程控制,以這個流程圖為例來分析上面的問題:PV41026B是進氣閥,在故障時需要全關,所以選氣開閥;PV41026A是排氣閥,在故障時需要全開,所以選氣關閥,當PIC41026的壓力升高時,需要PV4126B關小,所以選為反作用。PV41026A是氣關閥,它的輸出特性為反作用,其具體分程的實現過程如下表格:

圖5 流程圖

表2 A閥拆線數據表

圖6 兩閥分程點上的流量變化圖

表3 B閥拆線數據表

3.7 新型分程控制實施后效果驗證

本公司筒體溫控制系統有兩個原則,其一:不能同時存在加熱和冷卻,那樣會浪費能源,控制也不穩定。這種現象不會出現,因為0~50%是冷卻階段,50%~100%是加熱階段,不存在交叉的階段,從原理上就避免出現象上述情況。其二:被控制對象(筒體溫度)在切換過程中不能出現階躍突變,溫度也很穩定,達到公司所規定的指標在 ±1 ℃。從表4中具體數據分析看:

表4 筒體實時溫度及偏差數據表

從表4中可以看出來,從6條生產線隨機提取3段筒體溫控數據來看,每一段的平均偏差都在0.25以下,非常理想了。最大偏差也只有 0.6 ℃,符合公司的指標要求的。

從圖7中可以看出,最上面那根線是給定與PV的趨勢線,幾乎重合成一條一直線了,效果很好,也從另一個側面驗證了新型分程控制系統是成功的。

圖7 筒體溫度趨勢圖

4 下一步的優化調整

目前雖然溫控系統投用后效果很好,但現場的加熱器是只要一啟動就是全功率加熱,比較浪費電。下一步考慮在每一段的加熱器上加裝一個功率調節器,根據溫控調節的OP值來調整加熱器的加熱功率,實現精準加熱。每一條生產線每一段加熱的功率如表5所示:

表5 加熱器功率數據表

從表5中可以看出,加熱器功率是比較大的,節能的潛力還很大,值得進一步的優化與調整。

5 結束語

對筒體溫度控制,西門子專門推出了溫度控制模塊,但畢竟它是專用功能塊,投資費用高,控溫效果仍不及新型分程。另外增加點數比較麻煩,也不方便。如果在DCS上實施溫控系統,有兩大優勢:一是費用低、二是程序簡單,施工周期短,效果還好。新型分程控制系統有廣闊的應用范圍和市場前景。

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