供稿|張艷龍,石鳳麗,彭飛,于文武
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針對本鋼煉鋼廠低氮鋼控制不穩(wěn)定的生產(chǎn)實(shí)際,調(diào)查研究了轉(zhuǎn)爐增氮環(huán)節(jié)并制定相應(yīng)的工藝優(yōu)化措施,其中增氮環(huán)節(jié)主要集中在過程化渣差,底吹控制不良,終點(diǎn)控制過氧化,轉(zhuǎn)爐補(bǔ)吹及等樣,出鋼控制不良及脫氧方式等方面。通過控制化渣情況,降低中后期底吹流量,采用低溫爐次加硅鐵及焦炭來防止終點(diǎn)過氧化,減少轉(zhuǎn)爐補(bǔ)吹和等樣時(shí)間,控制出鋼口形狀、出鋼前底吹氬吹掃空氣及添加活性灰,采用碳+鋁兩步脫氧法等措施,能夠有效控制鋼包氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤20×10?6。
煉鋼過程氮是有害元素之一,它會使鋼的塑性和沖擊韌性降低,引起鋼的冷脆;同時(shí)氮還會與鋼中的鈦、鋁等元素形成氮化物夾雜,惡化鋼的表面質(zhì)量,降低成材率[1?3]。
對轉(zhuǎn)爐冶煉企標(biāo)N 質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤35×10?6鋼種時(shí)的鋼包氮跟蹤調(diào)查和109 爐數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知,鋼包氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)均值為19×10?6,標(biāo)準(zhǔn)差為13×10?6,氮的控制不穩(wěn)定且偏差較大,具體如圖1 所示(圖中的正態(tài)分布曲線包含了負(fù)值,其并不意味鋼包N 含量為負(fù)值,而是由于鋼包N 含量極低,為了將正態(tài)曲線畫完整所致;密度為橫坐標(biāo)范圍內(nèi)出現(xiàn)的次數(shù))。對此問題,本鋼煉鋼廠成立攻關(guān)小組進(jìn)行轉(zhuǎn)爐冶煉控氮原因分析并制定工藝優(yōu)化措施,以解決轉(zhuǎn)爐控氮不穩(wěn)定問題。

圖1 優(yōu)化前鋼包N 質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布
根據(jù)轉(zhuǎn)爐冶煉過程可知,鋼中氮主要來源于鐵水、廢鋼、輔原料、頂?shù)讖?fù)吹的氣體介質(zhì)、合金、與鋼水發(fā)生接觸的空氣等。……