袁新,周少華
(銅陵國星化工有限責任公司,安徽 銅陵 234000)
全球經濟下行疊加新冠肺炎疫情的常態化,給企業的生產經營帶來嚴重的挑戰。因此,企業需要不斷進行內部挖潛,降本增效,提高經濟效益,才能在已趨白熱化的市場競爭中保有立錐之地。在復合肥加工企業生產過程中,設備是企業資產的重要組成部分,如何使企業各類設備高效正常運行,挖掘設備潛力給企業降本增效,逐漸成為重要的課題。設備管理是企業生產經營中的重要一環,設備技術改造及創新是設備管理的重要手段,可以為企業降本增效,提升產品質量,降低勞動強度等為企業經濟效益。
筆者整理了近年來自身在生產設備管理實踐過程中的一些實踐,介紹了企業設備管理及技術創新的具體做法,給企業降本增效管理活動提供一些借鑒。
復合肥產品在生產加工后,一般是散裝顆粒,為便于銷售,需要進行包裝,包裝規格主要是為40 kg每袋或50 kg 每袋,也有極少量其他規格的包裝需求。包裝后的袋裝產品,為便于轉運、儲存,往往需要進行碼盤,即將包裝后的袋裝產品在托盤上以“五花”或“六花”的形式碼放,每托盤碼放數量為2 t,碼放層數為8 層(50 kg/袋)或10 層(40 kg/袋)。
企業原系人工作業碼垛,由2 名作業人員將包裝好的肥料人工碼垛在托盤上,然后用叉車將碼好的托盤插走入庫儲存,勞動強度大,人工費用高。后經多方考察,了解到機器碼垛設備主要是高位碼垛機及機械手碼垛機,而機械手碼垛機應用較為廣泛,使用綜合評價較高,公司最終上馬了碼垛機器人,代替了人工碼垛作業方式,減少了生產作業人員,節約了人工費用,也給企業的人員安全管理減輕了負擔。如原人工碼垛方式,每班需要2 人,企業采用“四班三運轉”模式,合計需要8 人,每人每月工資及保險約5 000 元,每年人工費用約48 萬元。碼垛機器人設備及安裝調試費用約30 萬元,一年就可以收回投資成本,每年可為企業節約人工費用48 萬元左右。
復合肥產品由于原料組成復雜、吸濕性強等原因,包裝后若未及時銷售,在庫房內長期存儲易結塊。隨著耕作方式機械化及科技化程度的提高,種肥同播逐漸成為主流的肥料施用方式,有研究表明[1],將玉米種肥同播條件下氮肥、磷肥、鉀肥的肥料利用率分別為40.7%、20.8%、48.0%,較常規施肥利用率有所提高。耕作方式的進步,對肥料產品的質量提出了更高的要求,產品結塊會影響種肥同播機械的正常運行,會損害企業的形象,危及企業的正常生產經營。因而,對儲存周期較長的產品,出現不同程度結塊現象的,發貨前需要進行摔包處理,使板結的肥料變得松散,以便于銷售和施用。振散機投用前,企業原采用人工摔包方式對結塊產品進行處理,兩名工人將肥料抬至1 m 左右高度,自由落體摔下,然后翻一面重復一次;這種作業方式,工人勞動強度大,且效率低下,費用也很高。振散機主體結構是皮帶輸送機,輸送機中部上方設置一彈性壓輥,工人將結塊肥料放在皮帶機上一側,肥料隨皮帶機運動,運動至壓輥下方時,壓輥對結塊肥料產生向下的壓力,將肥料變得松散,然后從皮帶機另一側輸送出去。振散機投用后,工人只需將袋裝肥料放在振散機上,機器會自動對板結的肥料進行振動按壓,使其松散。
如原人工摔包處理結塊產品,每噸人工費用約15 元,使用振散機后,每噸產品人工費用約為9 元,按年處理30 000 t 結塊產品計算,該項措施可節約人工費用18 萬元左右。
肥料從生產線上下來是散裝顆粒,為便于銷售需要進行包裝。為進一步提高肥料質量,在包裝前需要進行最后一次篩分,以去除顆粒中粉末、機械雜質及大顆粒。企業包裝工段篩分裝置原為平面振網篩,平面振網篩為雙層結構,上下層各五塊條形篩網,上層篩網孔徑為4.5 mm,下層篩網孔徑為2.5 mm,篩網的振動通過布置在篩體上方的振動電機實現。然而振網篩隨著使用時間延長,篩網上會結料,影響篩分效率,進而影響產品質量,此時需要對篩網表面結料進行清理。因振網篩兩層之間間隙較小,約200 mm,振網篩結料不便清理,且清理頻次較高,平均每班次需要清理5~8 次,每次清理20 min 左右,人員勞動強度較大。同時,隨著環保要求逐漸提高,振網篩揚塵較明顯的不足已不能滿足使用要求。因振網篩若完全密封,則篩網清理不便;若采用快開式密封門,隨著開關次數增多,密封門會很快損壞,從而失去密封效果。
經過系列考察,公司決定將該振網篩改為自清理式滾筒篩。滾筒篩結構為回轉圓筒,直徑約1 500 mm,長度6 000 mm,從進料口到出料口一共布置10 塊篩網,篩網為方孔篩,前6 塊篩網孔徑為2.0 mm,將篩下粒徑小于2.0 mm 的肥料顆粒返回生產系統二次造粒,后4 塊篩網孔徑為5.0 mm,將篩下粒徑在2.0~5.0 mm之間的肥料顆粒,作為最終產品進行包裝,最后粒徑大于5.0 mm 的肥料顆粒由篩體尾部排出,返回造粒系統二次加工。改為滾筒篩后,篩分設備有較好的密封效果,現場揚塵改善顯著,生產環境有很大改善。且經過技術創新,滾筒篩設置了有效的從動式毛刷自清理裝置,基本不用人工清理,既能保證密封性能又能滿足篩分需求。該舉措可減少4 名清篩作業的作業人員,每年可節約人工費用20 余萬元。
復合肥生產過程中有大量的設備連接溜槽、除塵管道,由于復合肥原料(尿素、磷酸一銨、氯化銨、硫酸銨等)品種較多,原料溶解度各異,按生產配方配伍后混合溶解度更低,粘性更強,特別容易粘結在溜槽及除塵管道上,若不及時清理會造成堵塞,造成停產及跑冒滴漏,影響裝置連續穩定運行,造成生產現場環境較差。清理則需要停車,一般每周需停車清理3~4 次,每次停車1~2 h,一則損失產量,二則增加人工清理費用。
經周密設計,在易結料處安裝振動電機,并將所有振動電機控制系統集成在一起,設置為自動振動模式,每隔10 min 10 s,管道上粘附的物料就會脫落,不會造成越結越多的情況,也避免了頻繁停車造成的產量損失,減少了人員清理費用。據統計,該措施實施后,每月非計劃停車時間可減少20 h 左右,可增加產量500 t 左右。
隨著復合肥行業的發展,復合肥配套設備也日新月異,新設備在節能降耗、減員增效方面無不產生積極作用。
復合肥生產原料為氯化鉀、氯化銨、硫酸銨、磷酸一銨、尿素等,上述原料吸濕性均較強,混合制作成復合肥顆粒后,其吸濕性更強,導致肥料顆粒具有較強的吸濕結塊現象。為緩解產品結塊現象,就需要在其他方面做得更好,以抵消吸濕性造成的結塊傾向。比如降低產品的包裝溫度,特別是夏季,較低的包裝溫度可以明顯改善產品結塊情況。
企業原有成品冷卻裝置是兩級流化床冷卻器,每一級冷卻器配備一臺鼓風機,使肥料顆粒在流化床內達到流化狀態,同時進行熱量交換,降低顆粒溫度,同時配備一臺引風機,對顆粒進行除塵,并帶走換熱后多余的熱量。因為肥料吸濕性較強,在鼓風機進口需要設置空氣加熱裝置,一般需要將空氣溫度加熱到高于環境溫度5 ℃左右,降低空氣相對濕度,避免流化床內肥料顆粒吸濕潮解。如此,冷卻系統配備兩臺引風機、兩臺鼓風機,及空氣加熱裝置,電能及蒸汽消耗較高,且高溫季節由于空氣需要加熱以降低相對濕度,冷卻效果不理想(不能控制產品包裝溫度小于40 ℃)。
隨著技術進步,越來越多的新型冷卻設備被研發出來并用于肥料產品的冷卻,粉體流冷卻器就是一種新型的冷卻設備。粉體流冷卻器自上而下設置進料倉、冷卻板組(根據實際產能及冷卻需求設置冷卻板組數量,我公司經設計采用了兩層冷卻板束)、放料皮帶機,肥料顆粒自上而下通過冷卻板組,冷卻水自下而上在換熱板內部流動,進行間壁逆流傳熱,將肥料顆粒溫度降下來,同時設置有冷卻水循環系統及粉體流料位控制系統。冷卻水循環系統主要是將冷水輸送至傳熱板,與肥料顆粒進行間壁換熱,降低肥料顆粒溫度,并將熱交換后溫度上升后的水送至冷卻塔降溫,便于再次輸送至傳熱板給肥料顆粒降溫。粉體流料位控制系統是在進料倉設置料位傳感器,將其信號與底部放料皮帶機連鎖,根據料位傳感器信號控制放料皮帶機速度,使冷卻器內物料均勻通過傳熱板,獲得較為理想的冷卻效果。將流化床冷卻器改為粉體流冷卻器后,冷卻效果顯著降低,同時節約大量電能。技改前后工藝路線如圖1 所示。

圖1 冷卻系統技改前后工藝流程圖
技改前流化床冷卻系統有兩臺鼓風機、兩臺引風機,合計功率為480 kW,技改后改為粉體流冷卻器,僅一臺循環水泵及涼水塔風扇耗能,功率約60 kW。按電機效率80%,開車率85%,電費0.7 元/kW·h,則每年可節約電費:(480-60)×0.8×0.85×365×24×0.7=1 751 299.2 元,即175 萬元左右。
復合肥產品琳瑯滿目,品種繁多,企業生產過程中需根據市場需求不斷進行產品品級轉換(如將NPK養分配比由16-16-16 轉換為25-10-5),轉換過程中會產生部分不合格品(主要是養分不合格,距轉換前后產品養分均不合格,養分合格指標見GB/T 15063—2020《復合肥料》[2]),不合格品統一儲存在半成品庫內獨立區間,以免造成成品質量不合格,這些不合格品需要返料再加工,形成合格品后再包裝銷售。不合格品再加工,需要將不合格品由半成品庫轉運至原料庫,在原料庫內通過相應設備返料進生產系統。我司半成品庫和原料庫距離有200 多米遠,每次將不合格品轉運到原料庫都需要用車輛進行短倒,這就產生了大量短倒運輸費用。經過合理規劃,在半成品庫增加料斗、皮帶機和斗提機,將不合格品直接輸送至包裝工段返料皮帶機上(利舊),直接回爐再加工,省去了不合格品在半成品庫和原料庫之間短倒運輸的過程。具體流程如圖2 所示。

圖2 廢料返料系統示意圖
效益測算:每月轉換產品次數為8~10 次,按平均9 次計算,每次轉換會產生不合格品40~60 t 不等,按平均50 t 計算,則每年轉換產品產生不合格品約5 400 t。每噸短倒費用約5 元,則每年可節約短倒費用27 000 元。
3.2.1 直包系統
企業復合肥包裝流程原為:生產系統加工的肥料顆粒經過皮帶輸送機,分布至半成品庫相應庫區,有產品包裝需求時,根據工藝師要求,將不同庫區的顆粒用鏟車上料至加料斗,再由加料斗下方皮帶輸送機輸送至包裝車間進行包裝。
產品直包指生產系統加工的復合肥顆粒不再落入半成品庫配包,而是進入包裝車間直接包裝。直包改造具體流程是,在入半成品庫皮帶機上增加了二分閥,在包裝工段增加了一臺斗提機,生產的散裝產品通過二分閥進入新增斗提機,直接輸送至包裝工段料倉進行包裝作業,不再進入半成品庫。該措施一方面節約了大量的鏟車費用及人力資源費用,另一方面也減少了半成品庫鏟車上料過程中潑灑浪費的產生,杜絕了上料過程中的揚塵,改善了半成品庫的現場環境。此外,該措施可以避免肥料在半成品庫內長期散裝堆放,從而免于產品吸潮粉化,改善了產品質量。流程打通后,企業制定了合理的產品直包管理制度,狠抓落實,該措施實施以來,生產狀態穩定,產品質量能得到有效控制。
3.2.2 效益核算
(1)鏟車費用
原包裝流程需鏟車上料,按年包裝量20 萬噸計,鏟車上料噸成本2.7 元,此項成本約為44 萬元,施行直包作業后,該部分費用基本可節省下來。
(2)多產生廢料成本
原包裝流程,半成品入散裝庫,半成品在庫內因吸潮、潑灑、粉化等原因,每年會產生廢料1 000 t 左右。廢料如果變為成品,按100 元/t 計利潤,多創造利潤約10 萬元;同時廢料產生的二次加工費用為122.5 元/t(水電汽、防結劑/粉、維修成本等),則二次加工成本=122.5×1 000=12.25 萬元。
少產生廢料帶來的經濟效益約為22.25 萬元。
(3)其他效益
直包后包裝返料為各班當班產生,不存在扯皮現象,可鞭策班組用心操作,提高產品產量和質量;規避了產品在散裝庫吸潮粉化易引起包裝后產品結塊的情況。
隨著市場經濟的發展,化肥生產企業已進入微利時代,降低成本等于利潤已得到廣泛共識??茖W技術進步推動著設備的更新換代,設備技術創新代表了更高的生產效率,代表著更低的生產成本,代表著核心競爭力的提高。設備技術創新及改造是設備管理,乃至企業管理的重要環節。我們要向管理要效益,就要加強生產經營每一環節的管理,要堅持設備技術創新,不斷降低企業成本,提高企業競爭力。