崔文廣,陳峰(蘭州石化公司催化劑事業部,甘肅 蘭州 730060)
布袋除塵器是分子篩生產過程中的關鍵設備,也是產品收率控制性設備和環保重點關注設備。通過布袋除塵器對產品顆粒狀物料進行分離、撲集,達到預想的產品收率和環保要求,一旦分離出的產品不能及時送出,就會造成物料跑損和收率下降,也極易造成環保事故。布袋除塵器主要依靠兩方面來實現除塵、撲集卸料,一方面是依據布袋的差壓來設定相應的可調工作頻率,通過脈沖反吹風反向逐排周期性反吹抖動布袋,實現清灰、撲集卸料目的;另一方面因物料流動性差的特性,物料會在箱體底部堆積懸空,存在“搭橋”想象,造成物料跑損。在布袋箱體底部外安裝氣動振打器來清除箱體底部的堆積物料,從而實現物料連續輸送的目的。布袋除塵器正常運行在-95 mmH2O負壓狀態,若運行正常時箱體底部幾乎為空置狀態。
布袋除塵器是分子篩生產過程中的關鍵設備,也是產品收率控制性設備和環保重點關注設備。在干燥工藝中,交換好的漿液通過高壓泵輸送至噴霧干燥塔,在干燥塔中分子篩漿液自塔頂噴下,與熱空氣并流接觸干燥。干燥后的分子篩粉料,一部分經過干燥塔底部的旋轉隔氣閥,進入一焙進料螺旋輸送機;另一部分隨干燥塔尾氣進入袋式除塵器,進入袋式除塵器后,經過脈沖反吹風振蕩后卸入布袋除塵器底部,再通過旋轉隔氣閥卸入一焙進料螺旋輸送機,送入焙燒爐進行超穩化處理。尾氣穿過布袋后經引風機進入尾氣塔處理系統,尾氣中的氨離子、粉塵被吸收后排入大氣。
由于物料的堆積度60°,物料流動性較差,物料易堆積在箱體底部,導致分離出來的物料不能及時輸送或不均勻輸送,異常處理時物料會從下工序跑損、冒粉塵引發環保事故。由于振打器長期敲擊作用,箱體經常出現破損、開裂情況,一旦物料從開裂處泄漏,處理不當,物料會從裂縫處逸散出,同時系統正常運行時為負壓狀態,若布袋下料不暢會使下一個工序兩臺焙燒爐進料不均勻,造成下游負壓系統成正壓系統,另一臺焙燒爐出現冒粉塵的現象,造成環保事件。
為使箱體底部的物料振動發生位移流動,解決下料不暢的問題,技術人員增加了氣動振打器,以實現物料獲得移動的能量。但振打器與箱體連接為整體結構,在振打器長期敲擊作用下,布袋箱體的板材會出現疲勞撕裂情況,如圖1 所示。如果一旦出現箱體開裂,振動過程中低溫空氣進入箱體內部,會加劇降低物料流速直至停止,物料堆積。且每次修補箱體時,都要對損壞部位的保溫進行拆除,箱體修補完成后再進行保溫恢復,設備的維修頻次增加,相應的維護費用也隨之增加。同時維修作業過程中涉及到高空、動火等特殊作業,存在人員墜落、物體著火風險,作業過程安全風險隨之增加。布袋除塵器原有的振打器采用的型號為VR100,每臺備件采購費用約2 300 元,平均每年更換8~12 臺次,備件維修費用消耗大,同時布袋每年補焊2~3 次,嚴重影響生產正常運行。

圖1 布袋箱體的板材疲勞撕裂情況
由于生產過程中物料流動性差,物料不能被及時輸送,當箱體底部物料堆積過多時,振打器無法及時清除箱體底部物料,這時需要崗位人員敲擊或疏通來卸料,物料滯留時間越長,物料熱量自然損耗越大,物料越不易流動,增加了崗位操作人員的工作量和和工作強度。此外,振打過程中的噪音比較大,操作人員長期在噪音環境中工作,噪音對身體健康影響較大。
根據布袋現場損壞情況以及操作人員日常處理方式,通過分析認為,原有的振打器在工作時,作用在箱體底部,箱體為整體結構,剛性箱體無法自由擺動,當振打器作用到箱體,作用力被箱體和物料同時吸收。為了確保物料流動通暢,需要比較大的動能,崗位人員不斷提高氣動的風量,確保足夠大的動能作用到物料上,同時在氣動振打器長期作用下,且作用在箱體同一個位置,導致箱體局部的材料疲勞破裂。從歷次的破裂檢修現場的情況看,也印證了氣動振打器方式的使用效果不理想,也是造成箱體破損的主要原因。同時崗位人員為了避免發生物料“搭橋”現象,確保物料通暢,使用外力進行敲擊,加劇箱體的局部破裂。由于振打器方式存在以上弊端或效果不明顯,需要對振打器直接敲擊的振動物料方式進行改進。主要實現以下兩點[1]:
一是確保物料易堆積部位的箱體能夠盡最大可能的自由活動,避免剛性連接;二是振動源作用到物料的作用力效率要更高,減少振動傳遞物體對振源能量的消耗,從而實現物料的最大限度的動能,保證布袋長周期運行和下料的通暢。
經過初步討論分析后,技術人員借鑒本裝置內液體放料采用振蕩篩的方式,以及傳統豆腐制作過程的搖擺原理,結合粉料溢出的問題。設計加工了的一臺原理相近但結構完全不一樣的“振蕩篩”,考慮到物料堆積角60°的要求,將布袋箱體下部的錐體部分高度約1.2 m 箱體拆除,安裝天方地圓過渡件,下部設計圓錐體結構,圓錐體與天方地圓通過軟連接方式進行連接,錐體下部也用軟連接與工藝管線進行連接,實現了局部自由活動,減少剛性連接[2]。
因為系統正常運行時為負壓狀態,軟連接擬采用增強型蒙皮材料,降低連接對動能的吸收。在圓錐體的側面安裝震蕩電機,錐體由四根帶橡膠墊的連桿相連,如圖2 所示,與上部天方地圓箱體連接。選用閑置振蕩電機額定電壓:380 V,最大激振力:8 kN,額定功率:0.75 kW,實現了局部“搖擺”的設想。

圖2 圓錐體的側面安裝震蕩電機
安裝的震蕩電機工作時,帶動圓錐體振動,從而實現底部物料振動,由于錐體上下通過軟連接方式進行連接,同時由帶橡膠墊的四根連桿固定,當電機振動時,錐體可以自由小幅振動,從而減少了箱體吸收震蕩電機的振源能量,降低振動過程中對箱體的應力作用,增加振動動能的傳遞效率,避免了箱體破裂,從而實現物料振動下料,整個結構如同在箱體底部安裝的一個“振蕩篩”。圓錐體的側面安裝震蕩電機如圖2所示。
安裝振蕩篩實現振動下料還不能徹底解決問題,因物料的堆積度為60°這一特性,說明物料流動性較差,生產異常時物料會出現堆積底部“搭橋”現象。為解決這一問題,在布袋振動錐體內設計安裝了一個倒錐體,同時也考慮錐體底面積和倒錐體之間物料的流通需要的最小面積。因布袋出口管線的截面積為0.05 m2,這就要求兩錐體底面積差必須大于0.05 m2,才能確保物料及時輸送[3]。以上條件和措施完成后,當出現堆積物料時,物料就會接觸這個倒錐體,倒錐體在震蕩電機的作用下破壞了堆積物料的靜平衡,吸收到振動的物料會始終緩慢均勻地從振蕩器四周送出,從而解決物料堆積“搭橋”的現象,實現正常均勻卸料的目的。
在設備安裝投用后,現場環境和下料情況得到很大改善,噪音降低、下料通暢比較完美的解決下料不暢問題。但在設備運行約兩個月后,崗位人員巡檢發現安裝錐體底部處出現裂紋,箱體內也有異響。打開箱體內部檢查發現,在倒錐體與錐體三根連接件中兩根出現開裂,且斷口整齊,初步判斷作用力過大,發生應力斷裂可能,同時檢查也發現震蕩電機偏心塊角度在最小位置,說明激振力也是額定最大狀態。
經過對箱體開裂損壞情況和位置進行分析,認為可能存在倒錐體的角度過小,錐高過高,在振蕩電機最大激振力的作用下,連接件在切應力作用下發生了剪切斷裂,導致出現斷裂現象。要解決這一問題,通過兩種方式來實現:一是降低錐高,減小倒錐體的重量,從而降低倒錐體振動對錐體連接件的作用力。但實施時需要裝置停工時長增加,同時錐高降低會導致錐體結構對“搭橋”物料的平衡破壞力減弱,不利于物料的卸出。二是保持錐高不變,調整振動電機偏心塊的角度,減低震蕩電機的激振力,從而實現錐體的振動時,連接件所受的反作用力也會降低,進行修復即可,實施時快捷,影響停工時間短,通過調節偏心塊的夾角來調整激振力也方便。經過現場比對和摸索,因偏心塊的夾角處于0°時,錐體的振動最大,作用力也最大,通過不斷調整其夾角角度,同時關注物料的下料情況,最終將角度確定在30°,最終完成后效果圖如圖3 所示。

圖3 效果圖
改進后物料下料不暢的情況得到了顯著改善,布袋平穩運行6 個多月,未發現物料堵塞和班組人員敲擊處理現象,有效減輕了崗位人員的工作量。同時新型振蕩器結構在運行過程中噪音小,布袋除塵器箱體破損的情況得到根本性改善。系統運行平穩,也極大改善了焙燒爐系統負壓狀態,減少了系統粉塵溢出的現象,預防且解決了安全環保事故的發生,實現了企業清潔化生產,環保作用明顯。