李振武,閔 祺,邊新永,郭文佳
(1.濟寧能源發展集團有限公司,山東 濟寧 272000;2.濟寧礦業集團,山東 濟寧 272000;3.霍州煤電集團,山西 臨汾 041000)
煤體瓦斯既是潛在的清潔能源,也是瓦斯爆炸以及煤與瓦斯突出事故的有害源,據2020 年統計,在我國有840 處高瓦斯及719 處煤與瓦斯突出煤礦[1]。因此,合理地對煤體瓦斯進行抽采,既能夠保障礦井安全,也能夠充分利用清潔能源。然而,我國煤體滲透率普遍偏低,地質構造形態復雜多樣,瓦斯抽采難度大、效率低,煤體增透是實踐礦山綠色開采、安全高效發展的必然選擇[2]。
目前,被廣泛應用的增透技術主要有水力壓裂技術、C02氣體增透技術、深孔爆破增透技術。水力壓裂技術,常用于石油開采業,是指利用地面上的高壓泵,通過井筒向油層后者巖層擠注具有化學壓裂液,進行壓裂作業,以產生人造裂縫,釋放氣體,該技術常會伴隨各種環境問題,如自來水自燃,誘發小幅地震等[3-5],趙寶友采用文獻綜述的方法研究了水力壓裂增透技術的適用性,說明水力壓裂在煤層增透上獲得理想效果,需要針對煤層、地下水資源的二次污染、高壓水抑制瓦斯解析、高壓水堵塞裂紋等重要問題在理論基礎上以及增透工藝進一步研究[6]。二氧化碳致裂技術,利用液態二氧化碳受熱氣化膨脹原理,快速釋放高壓氣體,常用于土木、礦山鑿巖作業,具有可重復操作優點[7]。深孔爆破增透技術是指利用低爆速炸藥在爆孔內被引爆,產生沖擊波沖擊、致裂煤體[8-9],與前兩種增透技術相比,具有技術成熟穩定、經濟效益好的特點,適用于堅硬煤層[10]。
目前,研究控制孔直徑大小對瓦斯抽采效果的影響較少,本文以沙坪煤礦堅硬煤層深孔爆破增透技術為背景,采用離散元方法開展了不同控制孔大小爆破增透實驗,研究應力波傳播規律,分析爆破裂隙演化機制,通過工業試驗檢驗瓦斯抽采應用效果。
沙坪礦18204 工作面所在8 號煤層,平均煤厚6.5 m,煤體的堅固性系數f=2.63,節理裂隙不發育,為堅硬煤層,滲透率0.009 14×10-15~0.019 45×10-15m2,屬于低滲透煤層。采用順層鉆孔方式對18204 工作面原巖應力區煤體瓦斯進行預抽作業,由于爆破后煤體破碎程度增大,不利于控制孔成孔效果,故在爆破前打設控制孔,孔間距2 m,鉆孔布置圖如圖1 所示。爆破增透作業炸藥類別為礦用許可乳化炸藥,爆破孔孔徑為60 mm,采用耦合裝藥。

圖1 18204 工作面順層鉆孔爆破增透布置方式示意Fig.1 No.18204 Face bedding borehole blasting antireflection arrangement diagram
以18204 工作面煤層賦存條件,建立煤體爆破增透離散元模型,模型長為6.5 m,寬為6.5 m,采隨機三角形節理算法表征煤體細觀尺度節理,zone單元最小尺寸為2 mm。塊體采用彈性本構模型,節理采用庫侖摩爾本構模型,材料參數見表1,采用文獻[11]記錄的質點壓力爆破應力波。

表1 煤體材料參數Table 1 Coal material parameters
圖2 為臨近控制孔的監測點質點速度-時間監測曲線,由圖2 可知,3 種工況質點峰值速度分別為1.59、1.12、0.78 m/s,較無控制孔監測點峰值速度分別降低了29.6%、50.9%。當時間超過0.9 ms 時,監測點速度呈衰減的特點,隨著控制孔的半徑增大,質點的振動幅度逐漸減弱。說明控制孔直徑越大,用于振動的能量越少,而用于破碎煤體的能量越多,利于瓦斯抽采。

圖2 監測點速度曲線Fig.2 Monitoring point velocity curve
圖3 為最大主應力云圖。由圖3(a)可知,當無控制孔時,在應力波的疊加作用影響下,爆孔中間區域,最大主應力數值為181 MPa,由圖3(b)~圖3(d)可知,當存在控制孔時,臨近控制孔的最大主應力數值分別為107.1、28.1、9、1.5 MPa。說明隨著控制孔的直徑增大,應力波的耗散作用增強,在控制孔周圍形成的應力松弛區逐漸增大,控制孔周圍的煤體被破壞的趨勢逐漸增強。

圖3 最大主應力場計算結果Fig.3 Maximum principal stress field calculation results
圖4 為不同工況下的裂隙場計算結果,圖4(a)為無控制孔方案,圖4(b)~圖4(d)分別為控制孔半徑為60、80、100 mm 工況的計算結果。從圖中可以看出,當無控制孔時,2 個爆孔之間在應力波的疊加作用影響下,裂隙沒有充分連接,以孤立狀為主,整體發育程度較差;當控制孔半徑為60 mm 時,在應力波的反射作用下,在爆孔周圍形成了1 組貫通爆孔的宏觀裂隙;當控制孔半徑為80 mm 時,爆孔之間的裂隙貫通趨勢增強,形成了3 組貫通爆孔的宏觀裂隙;當控制孔半徑為100 mm 時,形成了4 組貫通爆孔的宏觀裂隙,由于應力波的反射作用持續增強,此時裂隙以網格狀為主,整體發育程度最好。說明隨著控制孔的孔徑增大,煤體爆破裂隙發育密度明顯增大,透氣性提升明顯,有利于保障礦井煤層瓦斯抽采效果。

圖4 裂隙場計算結果Fig.4 Fracture field calculation results
18204 工作面爆破試驗段1 號控制孔、2 號控制孔孔深分別為18.1 m 和19.3 m,平均18.7 m,孔半徑為100 mm,1 號爆破孔、2 號爆破孔、3 號爆破孔孔深分別為17.6、19.8 及18.5 m,平均18.6 m,孔半徑為50 mm。1 號控制孔爆破前平均瓦斯濃度為16.1%,爆破后為32.1%,增加了99.3%;2號控制孔爆破前平均瓦斯濃度為15.4%,爆破后為30.3%,增加96.7%,如圖5 所示。

圖5 控制孔爆破前、爆破后瓦斯抽采濃度Fig.5 Gas extraction concentration before and after control hole blasting
采用離散元方法和工程實踐,研究了不同孔徑控制孔的爆破增透效果,計算了不同方案的煤體爆破速度場、應力場、裂隙場,最后通過工業試驗驗證,得到以下結論。
(1)隨著控制孔直徑的增大,應力波的反射程度越大、應力集中區范圍越大,爆破的效果越好。
(2)隨著控制孔的直徑越大,控制孔周圍裂隙發育頻次、連通程度越大,越有利于裂隙沿著“爆孔-控制孔-爆孔”連心線的方向擴展。
(3)通過工業試驗瓦斯抽采濃度數據,表明采用大直徑控制孔爆破技術,平均瓦斯濃度顯著增加,經濟效益明顯,有利于瓦斯抽采效果。