溫海生
(中國煤炭地質(zhì)總局 第三水文地質(zhì)隊,河北 邯鄲 056006)
抽水試驗是以地下水井流理論為基礎(chǔ),通過在井孔中進行抽水和觀測,來測定含水層水文地質(zhì)參數(shù)、評價含水層富水性和判斷某些水文地質(zhì)條件的一種野外試驗工作。抽水試驗在各個勘查階段都很重要,其成果質(zhì)量直接影響著對調(diào)查區(qū)水文地質(zhì)條件的認識和水文地質(zhì)計算成果的精確程度。若抽水試驗結(jié)果不準確,將直接導(dǎo)致鉆探成果不合格。所以作為抽水試驗前提的洗井作業(yè)就顯得尤為重要,而國內(nèi)目前主要的洗井作業(yè)仍然是采用機械洗井為主,化學洗井僅僅作為一種輔助手段,因此以化學方式為主、機械作為輔助的鹽酸洗井就有著很大的探索價值。本文以冀中能源峰峰集團九龍礦O2-3水文觀測孔抽水試驗為工程背景,論述鹽酸洗井在該孔中的應(yīng)用。
九龍礦O2-3 水文觀測孔孔位于河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)新坡村村北,為奧灰水位觀測孔。設(shè)計孔深1 425 m,實際終孔深度為1 389.68 m。終孔層位為進入奧陶系灰?guī)r100 m,抽水層位為奧陶系峰峰組。該孔的鉆孔結(jié)構(gòu)見表1。

表1 九龍礦O2-3 水文觀測孔鉆孔結(jié)構(gòu)Table 1 Drilling hole structure of O2-3 hydrological observation hole in Jiulong Mine
O2-3 鉆孔在施工過程中消耗量平均值均為0.25 m3/h,僅在孔深376.3~380.0 m 處以及454.0~458.0 m 處,發(fā)生大漏,漏失量約為80 m3/h,并及時處理,未影響施工。該孔施工至奧陶系地層時,消耗量均值為0.2~0.3 m3/h,正常消耗。三開鉆進至奧陶系灰?guī)r含水層時采用廣譜護壁劑(GSP)化學泥漿做沖冼液,泥漿的性能指標為粘度20~22 S,相對密度1.05~1.13 g/cm3,含砂量≤3%,失水量≤10 mL/30 min,泥皮厚度<1 mm,pH 值8~10。
O2-3 鉆孔在施工過程中消耗量平均值均為0.25 m3/h,僅在孔深376.3~380.0 m 處以及454.0~458.0 m 處,發(fā)生大漏,漏失量約為80 m3/h,并及時處理,未影響施工。該孔施工至奧陶系地層時,消耗量均值為0.2~0.3 m3/h,正常消耗。三開鉆進至奧陶系灰?guī)r含水層時采用廣譜護壁劑(GSP)化學泥漿做沖冼液,泥漿的性能指標為粘度20~22 S,相對密度1.05~1.13 g/cm3,含砂量≤3%,失水量≤10 mL/30 min,泥皮厚度<1 mm,pH 值8~10。
根據(jù)九龍礦O2-3 水文觀測孔所揭露的地層情況及以往九龍礦區(qū)地質(zhì)資料綜合分析,九龍礦區(qū)奧陶系中統(tǒng)地層按照年代地層由老到新的順序可分為3 組8 段,包括峰峰組3 段,上馬家溝組3 段,下馬家溝組2 段。本鉆孔所揭露的峰峰組地層,全組厚140~158 m,上段以角礫狀灰?guī)r、白云質(zhì)角礫巖為主;中段以厚層純灰?guī)r及花斑灰?guī)r為主;下段以白云質(zhì)灰?guī)r為主。且奧陶系峰峰組含水層存在局部裂隙不發(fā)育的特征。該孔所揭露的奧陶系峰峰組地層根據(jù)現(xiàn)場巖芯鑒定可以看出裂隙不發(fā)育,灰?guī)r較致密;且鉆探時的消耗量僅為0.2~0.3 m3/h。若在此地層中做抽水試驗,傳統(tǒng)的洗井方法很難確保洗井的效果,影響抽水試驗的成果。
九龍礦O2-3 水文觀測孔在鉆進至終孔深度達到抽水試驗條件時,需先進行洗井工作,以疏通奧灰含水層。依據(jù)以往施工經(jīng)驗,決定采用六偏磷酸鈉加活塞洗井。具體過程如下。
(1)先將六偏磷酸鈉和清水配制成合適濃度的溶液,然后用鉆具將配制好的溶液注到井底浸泡24 h。
(2)下入鋼絲刷采用上下活動加鉆具轉(zhuǎn)動的方式將抽水層段反復(fù)洗刷6 h,之后再浸泡12 h。
(3)用清水將井底的六偏磷酸鈉溶液替換出來。
在洗井之后觀測靜水位24 h,直到水位穩(wěn)定,下入潛水泵進行試驗抽水。按照煤田地質(zhì)勘探抽水試驗規(guī)范,試驗抽水只做一個最大降深,具體數(shù)據(jù)見表2。

表2 試驗抽水數(shù)據(jù)Table 2 Test pumping data
根據(jù)試驗抽水數(shù)據(jù)可知,抽水前靜止水位128.54 m 與抽水后恢復(fù)水位130.21 m 不一致,且出水溫度25 ℃與礦方給出的30 ℃水溫不一致。與該礦區(qū)奧灰區(qū)域水位資料對比,鉆孔奧灰水位標高與以往礦方的奧灰水位標高存在較大誤差。且本次抽水出水量僅為1.44 m3/h,遠未達到礦方要求,洗井效果較差。
經(jīng)過分析研究,根據(jù)現(xiàn)場巖芯鑒定資料和鉆探時泥漿消耗推測,九龍礦O2-3 水文觀測孔所揭露的奧陶系灰?guī)r存在裂隙不發(fā)育的特點,造成出水量小的原因有可能是鉆進時的巖粉堵住了奧灰裂隙,造成含水層堵塞,從而影響抽水結(jié)果。經(jīng)過研究決定采用稀鹽酸重新洗井。
基于化學反應(yīng),鹽酸與奧陶系灰?guī)r中碳酸鈣和碳酸鎂反應(yīng)生成氯化鈣和氯化鎂,同時生成二氧化碳和水。氯化鈣和氯化鎂都是可溶于水的物質(zhì),溶于水時所生成類似膠水的物質(zhì),不會沉淀,可由抽水泵抽出孔外;反應(yīng)生成的二氧化碳會在封閉的井口下產(chǎn)生很大的壓力,有利于將鹽酸壓入更深的含水層中,增加灰?guī)r的反應(yīng)率,一定程度上提高了含水層的滲透率和出水量。
(1)鹽酸洗井前首先要檢查泥漿泵及鉆探管線的密封情況,確保泥漿泵及管線無破損。
(2)將鉆桿連接注酸管線下入奧灰層段并將井口密封,保證鹽酸的完全反應(yīng)。
(3)洗井前需要把井底的巖粉清理干凈。
(4)注酸時需要把配制好的酸放在一個鐵箱子里,然后開泥漿泵將酸緩慢注入孔底,并將井口封閉使鹽酸充分反應(yīng)12 h。注酸完成后須立即將鉆具及管線里的鹽酸用清水替出來,防治鹽酸腐蝕鉆具。
(5)鹽酸洗井后開潛水泵進行抽水,及時將孔底的鹽酸反應(yīng)物抽出,以防止時間長了堵塞含水層。
(6)由于鹽酸具有強烈的腐蝕性氣味,長時間接觸會對人的呼吸道造成傷害,因此注酸時配備護目鏡、防毒面具等勞保用品。
鹽酸具有不同的濃度,濃度過高,會造成鹽酸的浪費,還會腐蝕鉆具,濃度過低會造成反應(yīng)不徹底,洗井效果就會打折扣。根據(jù)九龍礦現(xiàn)場試驗情況,并結(jié)合其他工程實踐,此次鹽酸的濃度取10%左右,同時為提高鹽酸洗井的效果,在1 m3酸中加入防腐劑甲醛(38%)6 kg,穩(wěn)定劑醋酸(98.5%)15.8 kg,表面活性劑酒精20 kg,加入的順序依次為防腐劑、穩(wěn)定劑,最后加入表面活性劑攪拌均勻。
在經(jīng)過鹽酸洗井后,經(jīng)過礦方同意,在觀測穩(wěn)定靜水位后繼續(xù)抽水。抽水結(jié)果見表3,鉆孔涌水量、單位涌水量和降深如圖1、圖2 所示。

表3 鹽酸洗井后抽水成果Table 3 Pumping results after hydrochloric acid cleaning well

圖1 Q-S 曲線圖Fig.1 The curve of Q-S

圖2 q-S 曲線圖Fig.2 The curve of q-s
通過表3 可知,鹽酸洗井后鉆孔出水量由原先的1.44 m3/h 增加到5.47 m3/h,水溫由原先的25℃增加到33 ℃,符合概況奧灰區(qū)域情況。通過圖2 及圖3 可知,此次抽水試驗Q-S 以及q-S 曲線符合煤田地質(zhì)勘探抽水試驗規(guī)范,滿足了礦方的要求。
通過鹽酸洗井,九龍礦O2-3 水文觀測孔的出水量由1.44 m3/h 增加到5.47 m3/h,出水量增加了3.8 倍,表明鹽酸洗井可以有效疏通奧陶系灰?guī)r含水層,鹽酸可以與奧陶系灰?guī)r中的碳酸鈣成分反應(yīng),生成溶于水的氯化鈣和氯化鎂,能使水井的井徑擴大,從而相對增加了含水層的出水面積;同時還可以奧灰中局部發(fā)育的裂隙形成橫向擴張和縱向延伸,極大的溝通了奧灰水的水力聯(lián)系,從而增加出水量。鹽酸洗井的成本便宜,快捷高效,對井深超過1 000 m 的奧灰深井鉆孔洗井可廣泛使用,具有較高的經(jīng)濟價值。