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矸石充填刮板輸送機的改造研制及應用

2023-05-19 00:49:38李亞雄
煤炭與化工 2023年3期

李亞雄

(冀中能源股份有限公司 邢東礦,河北 邢臺 054000)

1 研究背景

由于巖巷進尺、整修進尺及原煤篩分系統正常運行將會產生大量矸石,為保護環境,防止地面沉降,保護地表附著物及地面建筑物,邢東礦井下矸石不允許升井,不在地面設立矸石山,生產過程中產生的矸石全部用于井下充填。近幾年來該礦為解決矸石處理問題,專門設計了矸石充填工作面。

目前11235 矸石充填工作面正在回采,該工作面切眼長度約56 m,采用了SGZ800/200 矸石充填刮板輸送機,該型矸石充填刮板輸送機在11235 工作面使用良好,但也反映出了充填效率不夠高等問題。11215 矸石充填工作面切眼長度約91 m,為滿足生產需要,保證矸石充填率以滿足生產需求,改善地面沉降,利用現有設備對矸石充填刮板輸送機進行重新研制。

2 整體改造方案

傳統鑄焊結構耐磨性差,使用壽命低。目前11235 工作面所使用的刮板機中部槽中板采用進口NM450 材質,也僅能保證過矸量20 萬t,而該工作面的月產量為7 萬t 左右。也就意味著一套全新的刮板機使用3 個月后就要升井大修,維修費用大,影響生產進度。現有設備槽寬800 mm,其落煤孔設計較小,整體充填效率低,嚴重制約了綜采工作面的產能。11215 工作面預期產能是月產10萬t 左右,現用的刮板輸送機更加不能滿足生產需求。

此次配套采用SGZC900/400 刮板輸送機,在立項時的設計指標是400 t/h,按每天兩班16 h,每月工作24 d 計算,月產量約為15 萬t,完全滿足該工作面月產10 萬t 的既定標準。

(1)SGZC900/400 矸石充填刮板輸送機采用3D 打印凈成型整鑄技術中部槽(圖1)及獨有的TNZ 系列貝氏體鋼,具有高強度、高耐磨、耐腐蝕,免于維護等優點,該材料的機械性能,抗拉強度1 242 MPa,硬度42(HRC),耐磨性為悍達500材料的1.623 倍。性價比高,能大幅度降低生產成本,為煤礦帶來顯著的經濟效益。

圖1 SGZ900/400 刮板輸送機中部槽Fig.1 Middle trough of SGZ900/400 scraper conveyor

(2)現用的SGZ800/200 型刮板輸送機工作時鏈速1.05 m/s,為保證充填效率,SGZC900/400 型刮板輸送機提高鏈輪速度至1.1 m/s,動力部由原有的200 kW 電機改為400 kW,同時機頭、機尾傳動部采用對稱結構設計,機頭、尾可互換安裝;電機旋轉90°固定,防止與皮帶輸送機干涉,但電機、減速機外形尺寸不增加。

機頭組件改進后主要由固定架、活動架、伸縮油缸、鏈輪組件、機頭軸、舌板等部件組成。固定架體與活動架體間采用油缸連接,通過液壓控制系統控制油缸伸縮,使活動架體前伸,從而達到緊鏈的目的。

(3)SGZC900/400 型刮板輸送機增大開窗尺寸至350 mm×660 mm(寬×長),增加了落料粒度及落料量(圖2)。

圖2 SGZ900/400 刮板輸送機Fig.2 SGZ900/400 scraper conveyor

(4)原輸送機中部槽槽體、槽幫采用焊接技術,由于輸送機吊掛不平整等因素造成了槽幫磨損程度加大,現采用整鑄技術大大提高了槽幫的耐磨性能。

(5)插板機構采用兩側導向,其中千斤頂側設計有導向滑塊,采空區側有導向輪及導向滑塊雙重導向設計,可以有效解決卸料插板開閉過程中的卡滯、歪斜、閉合不嚴等情況。

(6)中部槽采用3D 打印凈成型整鑄技術,槽寬由之前的800 mm 增大至900 mm,中部槽采用特殊的波浪紋減摩槽設計,有效地減少刮板與中板的接觸面積,并極大地緩解煤及矸石對中板、刮板的磨損,使整機運行能耗大幅降低10%~30%。中部槽中板采用高強度耐磨材料,中部槽之間通過高強度啞鈴銷連接,提高了強度,增加了可靠性,減少了工人維護工作量。

(7)刮板采用模鍛制造,以保證強度及特殊形狀的要求,調質處理加工。該機型采用的刮板,中間具有足夠的強度,兩端提高耐磨性,受力分布更加合理。

(8)刮板鏈條采用34×126-C 礦用加強型高強度扁平鏈,鏈環間距為200 mm,通過U 型螺栓固定在圓環鏈上,鏈條之間采用高強度接鏈環連接,U 型螺栓采用模鍛制造,緊固螺母采用特制自鎖六角螺母,提高了刮板輸送機運行的平穩性。

(9)機尾鏈輪、盲軸形式改為鏈輪組件形式。機尾部無動力部,增加漲緊底鏈裝置,以方便上底鏈。

SGZC900/400 矸石充填刮板輸送機運量計算見式(1)。

式中:F 為中部槽裝載截斷面積,m2,F=0.122 7 m2;Ψ 為裝載系數,取0.9;v 為刮板鏈速度,取1.1 m/s;γ 為矸石容重,取1.5 t/m3。

計算Q=656 t/h。

3 應用效果

(1)采用的TNZ 系列貝氏體鋼,具有高強度、高耐磨、耐腐蝕的特性,免于維護,據數據統計可減少大修費用200~240 萬元;中部槽使用報廢后,廠家承諾高價回收,并可以舊換新,實現廢舊物資處置效益最大化,極大降低生產成本。

(2)整鑄刮板機核心部件具有耐磨性好、高強度等優點,相對鑄焊結構中部槽,在使用過程中免于維護,可極大地降低維修成本30%~50%。

(3)提高運輸矸石刮板輸送機工作時的速率,加大矸石刮板輸送機的電機功率,增大開窗尺寸從而提高矸石充填效率,能滿足11215 矸石充填工作面正常生產的充填需求。

(4)地面矸石投料系統建成投入使用,邢東礦今后所有回采工作面均為矸石充填工作面,因此提高矸石充填效率勢在必行。邢東礦技術人員反復研究討論,最終通過SGZC900/400 矸石充填刮板輸送機的研制項目,提高矸石充填工作面后部充填刮板輸送機充填效率,保證了邢東礦每月的產量要求,且節省了新設備購置費用。原SGZ800/200 矸石充填工作面使用的刮板輸送機運輸能力為350 t/h,而升級改造后SGZC900/400 矸石充填刮板輸送機,運輸能力提高至656 t/h,提高產量1.87 倍,過去矸石充填工作面月均產量為5 萬t,該項目完成后可增加產量至9.35 萬t 煤,按噸煤價格562 元計算,每月合計新增銷售額為2 444.7 萬元。

4 結 語

矸石充填開采在工作面防火管理、防止瓦斯超限、防止地面沉降、頂板控制和防治水方面的效果顯著,同時項目的成功實施降低工人的勞動強度,解決矸石處理問題,保證了矸石充填率、充填效果及原煤產量,實現了“矸石不升井、采煤不見煤”綠色礦山的目標,對煤炭行業矸石充填方面的研究有借鑒意義。項目完成后將產生極大的經濟效益和社會效益,產生良好的社會影響,具有推廣應用前景。

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