夏 凱
(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)
風管機作為一拖一式空調器,多采用暗藏式安裝,具有美觀大氣、節約空間的特點,廣泛應用于家庭、酒店和辦公室等場所。風管機的噪聲水平直接關系到用戶體驗,在設計階段應嚴加控制。一方面,應做好風機系統中風葉、電機轉軸、聯軸器等旋轉結構的動平衡設計,以避免殼體振動過大導致的螺釘松動及碰響問題[1];另一方面,對于直流風管的高頻噪聲問題,應從電機結構優化角度加以分析解決[2],對于交流風管機,應特別注意100 Hz峰值異常噪聲問題,從電機、風管機殼體[3]、風葉[4]等結構加以優化解決。本文針對某型交流風管式室內機評審測試時出現的顯著100 Hz異常噪聲問題,從動力源和傳遞路徑兩個層面分析,確定問題產生原因及解決方案。
某型交流風管機搭配的電機為FG**H單相電容運轉異步電機,電源頻率為50 Hz,該電機搭配的電容值為3 μF,包含SL、L、M、H四個檔位,分別為超低檔、低檔、中檔和高檔,記該電機為FG**H-3μF。嗡嗡聲噪聲問題在超低檔時表現尤為明顯,同時電機振感強烈,通過噪聲頻譜分析可知該問題主要由100 Hz峰值噪聲過大引起,噪聲總值與100 Hz峰值噪聲之差僅有10.3 dB。
將機組水平放置(與實際安裝一致),打緊卡箍,選擇電機殼體中部、端部共3個測點(記為右、中、左),如圖1所示,測試3個測點處的三向(切向、徑向和軸向)振動加速度,積分提取振動速度,最終振動速度取三個測點的平均值。

圖1 振動測點示意圖
初步測試分析可知,電機帶載時切向振動遠大于軸向、徑向振動,因此這里僅對切線振動速度進行分析。電機切向振動速度數據見表1,可以看出100 Hz峰值占主導,與噪聲頻率異常點一致,可以初步判定100 Hz峰值噪聲是由100 Hz峰值振動直接相關。

表1 電機切向振動速度(mm/s)
基于“從源頭控制”的思想,嘗試先著手從電機這一動力源來分析問題的成因,為解決噪聲問題提供思路和有效方案。從電機噪聲振動理論可知,單相異步電機2倍電源頻率(100 Hz)切向振動是由電機正序磁場、逆序磁場相關作用引起的。對于單相電容運轉異步電機,副繞組支路串聯電容,一直接入電源工作,副繞組電流相位超前主繞組電流,選擇合適的電容可以使旋轉磁場接近于圓形,有利于改善振動噪聲[5]。為此,改變FG**H的搭配電容,考查整機噪聲變化情況。
表2給出了搭配幾種電容下風管機噪聲總值和100Hz峰值噪聲,可以看出隨著電容的增大,噪聲總值成增大趨勢,而100 Hz峰值噪聲先減小后增大,存在極小值,噪聲總值與100 Hz峰值差也呈先增大后減小的趨勢。電容取4.5 μF或5.0 μF時,風管機聲品質有明顯改善,但仍能聽到輕微嗡嗡聲,未能徹底解決問題,這說明FG**H電機本體或傳遞路徑上存在優化空間。從成本方面考慮,優化電機本體可行性低。采用類似于FG**H電機的電容設置方法,發現選用FG**F電機搭配3.5 μF電容時,風管機所有風檔下異常噪聲消失,可有效解決問題。

表2 電機電容對風管機噪聲的影響
電機載荷通過隔振膠圈和電機支架向殼體傳遞,力傳遞率可表示為[6]:
式中:
Ft—電機載荷;
F0—電機支架響應載荷;
ζ—隔振膠圈阻尼比;
λ—激勵頻率與隔振系統固有頻率之比。
由公式(1)我們知道,為了達到理想的隔振效果,隔振系統的固有頻率應遠離激勵頻率,以避免共振帶來的噪聲振動問題。工程實際應用中,一般設計隔振系統的固有頻率小于激勵頻率的0.8倍或大于激勵頻率的1.2倍。對于本例而言,有必要分析電機-減振膠圈隔振系統的固有頻率,排除共振的影響。
應用LMS Test.Lab噪聲振動測試儀,采用錘擊法開展模態試驗,振動加速度測點布置在電機殼體中部,敲擊點選擇在電機殼體切向,獲取不同狀態下模態頻率,見表3。可見,FG**F和FG**H電機隔振系統固有頻率均遠離100 Hz切向激勵頻率,排除了共振的可能。而FG**F電機隔振系統明顯低于FG**H,說明前者隔振效果優于后者。此外,從表3還可以看出,風葉對電機隔振系統固有頻率影響很小,電機卡箍會明顯增大電機隔振系統的固有頻率。綜合來看,電機隔振系統設計良好,不是本案中風管機100 Hz異常噪聲的誘因。

表3 電機隔振系統固有頻率(Hz)
采用同樣的方法,對電機轉子系統和風管機殼體開展模態試驗。其中,FG**H電機轉子系統的模態測試結果顯示,轉子系統前兩階模態頻率為82 Hz和122 Hz,均遠離100 Hz激勵頻率,轉子系統不會發生共振,因而可排除轉子系統對風管機異常噪聲的貢獻。
風管機上蓋板、下蓋板、蝸殼均存在100 Hz附近的固有頻率,其中上蓋板96 Hz,下蓋板101 Hz,蝸殼97 Hz和107 Hz,均有可能在電機振動激勵下發生共振。但是,殼體面積大、壁薄,低頻段的固有頻率密集,很容易落入(100±10)Hz范圍內,從結構設計上難以控制,因此仍建議采用更換電機優選搭配電容的方案從源頭上加以解決。
針對某型風管機100 Hz嗡嗡聲問題,開展噪聲試驗、振動試驗和模態試驗研究,分析了風管機音質與電機振動的關系,研究了異常噪聲形成機理。主要結論如下:
1)100 Hz峰值噪聲主要為電機的切向振動激勵引起的殼體共振輻射噪聲,且在低風檔時由于氣動噪聲較小,異常噪音尤其突出。
2)隨著電機電容的增加,各檔的轉速提高,相應的噪聲總值也隨之增加,100 Hz峰值噪聲先減小后增大。電容不變時,風機轉速越高,噪聲總值和100 Hz峰值噪聲也越大,而轉速增加帶來的氣動噪聲增加量大于峰值噪聲增加量。
3)風機電機隔振系統設計避開了100 Hz激勵頻率,不是風管機異常噪聲的誘因。