秦延山
(聊城市特種設備檢驗研究院,山東 聊城 252000)
工業鍋爐在實際運行時,爐中水質污染程度高低,將直接影響鍋爐運行的效率與節能效益。并且如果不及時進行鍋爐排污,對鍋爐本身也會造成嚴重的損害。如今隨著節能環保理念的普及,傳統手動排污方式已經難以滿足節能環保要求。基于此,有必要加強對智能排污裝置在工業鍋爐節能技術中的應用探討,從而有效提高鍋爐水質,提高鍋爐運行安全經濟性。
在工業鍋爐實際運行時,采用的水一般僅僅是經過簡單的處理,雖然顯著降低了水的硬度,但水中其他一些污染有害物質尚未得到有效去除。比如在鍋爐水質中,存在一些可溶性鹽類,比如硫酸鹽等。一旦沒有及時進行排除,很容易對工業鍋爐運行帶來以下危害。首先,工業鍋爐排污效果不佳,會直接對鍋爐的運行效率造成不利影響,從而導致鍋爐消耗更多燃料,才能達到預期的生產效果。其次,如果鍋爐中存在大量污染有害物質,沒有及時進行排出,還會削弱鍋爐的機械強度,導致鍋爐一些裝置發生故障問題。比如鍋爐管壁會發生鼓包,嚴重時還會直接出現裂縫問題。最后,鍋爐中的一些可溶性鹽類物質如果無法進行排出,還會進一步加重鍋爐的電化學腐蝕,同時受工業鍋爐污染物的影響,還會引發鍋爐汽水共騰現象,導致水位出現較大的波動,影響水位信息的真實性,造成相關技術人員誤判,最終帶來更為嚴重的后果。基于此,加強工業鍋爐排污非常重要,通過抓住信息化時代機遇,在工業鍋爐中應用智能化排污裝置,從而在提高工業鍋爐排污效果的同時,降低能耗,這對推動工業鍋爐生產發展也有著重要意義。
相較于傳統鍋爐排污裝置,鍋爐智能排污裝置最大的特點在于,能夠自動進行排污。在智能化鍋爐排污裝置中,一般配置有專業的電導率儀探頭,從而能夠對工業鍋爐中的水質變化情況進行實時的監測,了解鍋爐水中溶解性鹽濃度數值變化信息。在監測過程中,一旦發現當工業鍋爐水的水含鹽量超出設定允許值時,便會自動觸發排污功能。此時排污閥會自動打開,進行排污工作。隨著排污不斷進行,工業鍋爐內的水待含鹽量也會逐漸下降。在下降至允許值范圍內后,將會觸發排污閥門關閉功能,自動將閥門關閉。整個過程由裝置智能化控制,無需進行人工操作。
從智能排污裝置原理來看,在檢測溶解固形物難度較高的情況下,可將檢測對象換為電導率或氯離子,從而實現對水質污染情況的間接檢測。但在這一過程中,為保障檢測的
準確性,還需要結合具體的試驗,明確溶解固形物與電導率或氯離子比值關系。并在此基礎上,還需要應對上述比值關系進行復試與調整,確保比值關系始終正確合理。一般而言,如果工業鍋爐水質正常,還能為電導率大小測定帶來便利,并以此為依據。完成對工業鍋爐排污率的計算。在實際計算過程中,可以選擇參考以下計算公式:P=X給/(X鍋-X給)×100%。在上述公式中,X給表示給水的電導率數值,X鍋表示工業鍋爐中的電導率數值。上述數值單位是μS/cm。
在上述計算原理的幫助下,并嚴格按照GB1576-2008要求,選擇在對應壓力下,做好試驗的開展。結合實驗結果,計算出鍋爐最大允許溶解固形物(氯離子)時的電導率數值。最后,再將這一數值作為智能排污裝置上限允許值。還需要結合實際,合理預測出鍋爐排污下限允許值,如此一來,鍋爐排污便會更加的智能化。在實際應用智能排污裝置的過程中,需要先進行電導率儀電極(探頭)的安裝,一般情況下,安裝位置可選擇在鍋爐爐水污水出口管線上。然后通過PLC智能控制器,結合探頭實際對工業鍋爐水質的結果,實現對鍋爐電動排污閥自動化控制。 在工業鍋爐實際運行過程中,電磁閥定期預先開啟取樣器冷卻水。隨后需要等待約5min左右時間,此時冷卻器內的水溫會逐漸下降,一般溫度在降至70℃以內后,控制器再控制爐水取樣管上電磁閥,使其能夠自動打開。此時,工業鍋爐中的爐水經過取樣器出口管上平衡筒。而平衡簡之上配置有電極,能夠對工業中的水離子雜質電導率進行檢測,結合檢測結果,實現對鍋爐排污的智能化控制。
某工業鍋爐在安裝智能排污裝置后,通過進行實驗,獲取鍋爐在實際運行中,在相應的壓力與流量條件下,工業鍋爐水含有的氯離子、堿度、PH值、電導率等數據信息。以下是數據統計分析:
(1)2020年6月27日,在原鍋爐水中,硬度為4.225mmol/L;含有的氯離子為9mg/L;鍋爐水的堿度為3.8mmol/L。水質在軟化后,硬度為0。含有的氯離子含量沒變,依然是8mg/L。最終測得軟化水的電導率為:486μs/cm。
(2)2020年6月29日,在原鍋爐水中,硬度為4.225mmol/L;含有的氯離子為9mg/L;鍋爐水的堿度為3.7mmol/L。水質在軟化后,硬度為0。含有的氯離子含量沒變,依然是8mg/L。最終測得軟化水的電導率為:488μs/cm。
(3)2020年6月30日,在原鍋爐水中,硬度為4.225mmol/L;含有的氯離子為9mg/L;鍋爐水的堿度為3.7mmol/L。水質在軟化后,硬度為0。含有的氯離子含量沒變,依然是8mg/L。最終測得軟化水的電導率為:482μs/cm。
最后,通過將鍋水各項指標值,對照鍋水及鍋爐的軟化水的數據,可以進行如下的對比分析:
首先,在2020年6月27日下午13:00,通過智能排污裝置測得數據如下:在工業鍋爐中,測得水堿度為19.5mmol/L。原水的堿度是3.7mmol/L.那么堿度濃縮倍數為19.5/3.7=5.27。而在該工業鍋爐中,測得水中氯離子的含量為45mg/l,原水的氯離子為9mg/l.那么氯離子的濃縮倍數為45/9=5。通過進行檢測,測得該工業鍋爐實際的鍋水電導率為2381μs/cm,原水的電導率為486μs/cm,那么電導的濃縮倍數為2381/486=4.90。另一方面,在2020年6月29日中午11:00,通過智能排污裝置測得數據如下:在該工業鍋爐中,鍋爐水堿度為19.8mmol/l,原水的堿度是3.7mmol/L。那么堿度濃縮倍數為19.8/3.7=5.35。通過進行檢測,測得該工業鍋爐水中的氯離子含量為48mg/l,原水的氯離子為9mg/l.那么氯離子的濃縮倍數為48/9=5.33。而該鍋爐中的鍋水電導率為3125μs/cm,原水的電導率為488μs/cm,那么電導的濃縮倍數為3125/488=6.403。
通過采用上述方式,來進行數據對比分析,我們能夠了解到,在鍋爐中,上述各種參數數值變化通常都是在一定范圍內,且整體波動較為穩定。因此我們可以結合上述數據,將鍋水堿度控制在18~27mmol/l,鍋水電導率上下限值控制在1800~3200μs/cm范圍內。
結合上述分析,當采用手動排污時,從實際生產來看,每班只能夠進行2次排污,每次排污時間為40s,鍋爐工作壓力為1MPa,排污管徑為40mm,結合上述信息和得出,每10s手動排污的鍋爐排污量為455kg,由于手動排污時間共80s,那么總排污量為1683kg。而在智能排污方式下,通過結合上述實驗分析數據,將鍋水堿度控制在18~27mmol/l,鍋水的電導率上下限值控制在800~3200μs/cm范圍內。在上述條件下,每班累積排污時間為37s,同樣按照每10s排污量455kg計算,最終可得出智能排污模式下排污總量為1683kg,兩者排污總量相差1967kg。結合經驗,每1t排污量所消耗的能量與135kg標準煤相等。而工業鍋爐實際排污消耗的是二類煙煤,每天三班,折合計算后,智能排污每天少消耗二類煙煤量為1008kg。假設每噸二類煙煤價格為850元,按照生產時間10個月進行計算,那么可以節省約25萬元,節能效益顯著。
總而言之,相較于傳統手動排污方式,采用工業鍋爐智能排污裝置,不僅能夠有效提高排污效率與排污效果,同時還能夠起到非常好的排污節能效益。基于此,在工業鍋爐排污生產過程中,應加強智能排污裝置的普及與應用,從而推動工業產業實現更好發展。