張秀芹
(中山蘇特寶新材料有限公司,廣東 中山 528441)
隨著聚烯烴高分子材料應用的不斷增加,其極易燃的特性存在很大的危險,因此,阻燃劑的研究受到越來越多的重視[1-3]。
對比鹵素阻燃劑、無機阻燃劑,無鹵膨脹型阻燃劑阻燃效果更好,性能更優異,可滿足阻燃劑阻燃、抑煙的要求[4-6],此外,法規IEC 61249-2-21[7]明確提出“所有鹵化阻燃劑被禁止在電子顯示器的外殼和支架中使用”,因此膨脹型阻燃劑由于無鹵、毒性低、優異的阻燃特性得到了廣泛的關注與應用。
IFR一般由炭源、酸源、氣源組成。在燃燒時,通過形成多孔泡沫碳層,實現阻燃的目的。各組分的作用與代表物如表1。

表1 成炭劑各組分作用與代表物
可以得知,成炭劑是形成泡沫炭層關鍵物質,直接影響了阻燃效果。以往研究的多數是羥基成炭劑,成炭性能優異,但其相容性、耐水性、熱穩定性有待提高,無法在高溫或潮濕環境應用[8-9]。
近年來,成炭劑三嗪類化合物由于無毒、穩定、抗水性能好受到了廣泛的關注,與膨脹型阻燃劑分子設計方向研究趨勢一致,三嗪類化合物利用了N和P的協同效應,與發泡劑共同作用下有優異的成炭效果[10-12]。
正目前,三嗪類成炭劑的制備方法有:
專利CN202010485930.6[13]提出了氮氣為保護氣體,以丙酮為溶劑,原料為三聚氯氰、多巴胺的水溶液、氫氧化鈉、賴氨酸,在鹽浴下進行反應獲得三嗪類成炭劑。
專利CN200710170519.4[14]提出了一種大分子三嗪類成炭劑的制備方法,以丙酮為溶劑,原料為三聚氯氰、醇胺,在堿性條件下,與二元胺反應獲得。
專利CN201510973115.3[15]以甲醛為溶劑,以二乙醇胺、次磷酸為原料,在HCl作用反應獲得中間產物,加入三聚氰胺,最終獲得高純產品。
專利CN201610824987.8[16]使用丙酮為溶劑,原料三聚氯氰、氨水反應獲得中間產物,中間產物溶于DMF,與焦磷酸、哌嗪、氫氧化鈉反應獲得目標產品。
張琪[17]用三聚氯氰、單元胺為原料,與乙二胺、哌嗪通過反應后獲得中間體,再與丁胺反應,獲得分子三嗪成炭劑,并對側鏈、主鏈單體對產品合成與性能的影響展開了研究。
隋曉彤[18]以丙酮為有機溶劑,以三聚氯氰、乙醇胺為原料,加入堿性物質在低溫條件下縮合,中間產物與乙二胺反應獲得產品,同時,為了提升產品性能,對產品進行改性,分別使用了丁胺、苯胺獲得改性產品。
現有的合成方法,大多數采用有機溶劑,或者需要保護氣,反應工藝復雜,反應時間長,部分反應條件苛刻,目標產品的收率、純度偏低,難以實現規模化生產。
本實驗主要使用的儀器設備與主要原料見表2與表3。

表2 實驗主要使用的儀器設備

表3 實驗主要原料
本實驗是以純凈水作為溶劑,以三聚氯氰、25%NH3·H2O、C4H10N2為原料,加入堿性物質及C3H3N3O3反應后獲得高純三嗪類成炭劑產品。其中n(C3Cl3N3)∶n(NH3·H2O)=1∶2~25;n(中間產物1)∶n(C4H10N2)∶n(NaOH)=2∶0.8~1.5∶0.5~2.5;m(中間產物1+C4H10N2+NaOH)∶m(H2O)=1∶1.5~10。具體的反應步驟如下:
步驟1:于反應釜中加入純凈水,反應釜帶回流、攪拌。將反應釜中純凈水降溫至10 ℃,加入C3Cl3N3,在純凈水中懸浮并均勻分散。在溫度10~20℃范圍內,加入25%NH3·H2O溶液,加入的速度不能過快。待NH3·H2O溶液完全加入后,在溫度35~70 ℃范圍,反應1~6 h。
步驟2:在壓濾機中加入將步驟1中獲得的溶液,經過壓濾后得到中間產物1,中間產物1的固含量在20%至50%,同時壓濾后的液體可重復使用。
步驟3:反應釜中加入上述步驟2獲得的中間產物1與純凈水,將其分散均勻,加入C4H10N2,加入C4H10N2時反應釜的溫度保持在15~60 ℃的范圍;滴加完畢后再加入NaOH溶液,滴加過程要求溫度在80~100 ℃的范圍,pH為7至10。滴加NaOH溶液完畢后在溫度80~100 ℃的范圍下,持續反應1~12 h。最后加入C3H3N3O3再反應2~3 h。
步驟4:在壓濾機中加入將步驟3中獲得的溶液,經過壓濾后得到中間產物2,使用耙式干燥器,維持一定的真空度與溫度,持續真空脫水1~12 h,最終獲得高純的三嗪類成炭劑產品。
其配比與反應條件如表4。

表4 為不同原料配比及反應條件下獲得的三嗪類成炭劑樣品
三嗪類成炭劑的制備工藝流程如圖1所示。

圖1 三嗪類成炭劑制備流程圖
對上述獲得的樣品進行測試分析,分別對純度、結構、水分、氯含量、熱失重等進行測試分析。測試結果如表5。

表5 三嗪類成炭劑樣品檢測結果
從表5可以看出,通過本方法制備的三嗪類成炭劑產品,產品收率在90%以上,其中三個有樣品高達97%以上,樣品2收率較低也達到93%,對比4個樣品,收率較低的樣品2其氨水與堿性物質的加入量稍高,其容易造成目標產物的產出量偏低,因此,在實際工業化生產,需控制氨水與堿性物質的加入量,收率得以提高,也可以使生產成本降低,經過測試,本方法獲得的產品純度高達98%以上,水質量分數低于0.08%,氯質量分數低于400×10-6,符合RoHS標準中氯含量的要求,產品熱穩定性高,分解分度均高達300℃以上,綜上測試數據,采用本方法制備的三嗪類成炭劑產品性能明顯優于業內同行水平。
本文以純凈水作為溶劑,以三聚氯氰、25%NH3·H2O、C4H10N2為原料,加入堿性物質、C3H3N3O3反應后獲得高純三嗪類成炭劑產品,采用液相色譜、核磁、庫倫、熱重分析等手段對產品進行分析檢測。通過分析測試可以得知,采用本方法制備的產品收率、純度均優于同行,產品熱穩定性非常優異。與現有技術對比,本方法拋開傳統的有機溶劑,使用廉價環保的純凈水為溶劑,降低了廢液處理成本。同時,本方法可以在較寬的溫度范圍與原料配比下進行反應,反應條件溫和,工藝穩定,獲得的產品為白色粉末,無毒、無味,效果良好的成炭劑,適合連續的規?;a。