孫友文,張東旭,陳 強
(兗礦新疆煤化工有限公司,烏魯木齊 830000)
兗礦新疆煤化工有限公司標準醇氨聯產項目,其污水處理工段循環水崗位主要為生產用戶一循工段(供給空分、熱電、氣化)和二循工段(供給甲醇、氣化、尿素)提供合格的工藝冷卻用水。一循、二循工段循環水經過泵加壓后作為冷卻水送往各生產工序,經過換熱后的循環水返回污水崗位處理,通過涼水塔與空氣逆流直接接觸換熱降溫后[1]進入集水池,收集后重回循環水系統使用。其中,體積分數為3%~5%的循環回水進入循環水過濾器以降低循環水濁度,減少循環水系統排污水量。
由于循環水處理采用敞開式設計,且新疆地區屬于溫帶大陸性氣候,降水少、溫差大、空氣干燥,導致循環水系統濁度高、含泥沙量大,其影響如下:
(1)長期過濾高濁度來水,導致填料板結,循環水過濾器使用周期變短。
(2)過濾器濾料反洗不徹底,其截污能力下降,出水濁度高,導致一循、二循工段中各換熱器管束存在黏泥聚集、結垢嚴重現象(見圖1),影響換熱效果[2]。

(a)堵塞閥門
(3)增加反洗次數,反洗水量增大,造成成本增加。
(4)循環水排污量增大,導致污水處理負荷增大。
從集水池引出循環水系統中的部分回水,去除循環水中的懸浮顆粒等雜質,降低循環水濁度,過濾凈化后的循環水重新返回系統。循環水過濾器單臺設計處理水量為210 m3/h,循環水過濾器進水濁度≤20 NTU、出水濁度≤5 NTU[3-4]。
技改前,循環水回水進過濾器時,其濁度約為60 NTU,最高可達100 NTU,處理后的循環水回水濁度不達標。
要求單臺循環水過濾器處理水量為210 m3/h,按循環水回水進過濾器的濁度≤60 NTU、出水濁度≤5 NTU進行設計改造。
(1)摘除循環水過濾器底部布水器,在布水器原位置設置圓形鋼板鑲嵌水帽,讓反洗水更均勻地通過整個過濾層。改造材料清單見表1。

表1 材料清單
(2)將原反洗水進水管由側面進水改為過濾器底部進水,反洗進水改為從底部經由鋼板水帽分流,以保證反洗水水流在過濾器中均勻分布,濾料全方位利用與清洗,大幅改善過濾效果,全面徹底進行反洗。
(3)反洗水進水處新增1條空氣反吹管線,在反洗時吹入空氣,產生氣液混擊破碎板結,進而活化濾料的過濾作用。
(4)預制多孔鋼板(鋼板厚度為16 mm),每個多孔鋼板安裝200個不銹鋼水帽,將多孔鋼板焊接于過濾器原布水器位置,形成隔層。在過濾器弧形底端側面開出直徑為φ600 mm的圓形人孔,便于檢查維修。循環水過濾器改造前后示例見圖2和圖3。

(a)循環水過濾器內部布水器分布圖

(a)過濾器內部水帽分布圖
2021年8月,先對其中一臺過濾器進行改造,其他過濾器仍照常運行。采集分析過濾器近2個月的運行數據,認定其完全達到預期效果。于是在10月下旬完成全部過濾器的改造。循環水濁度完全達到了改造目標出水濁度≤5 NTU的要求。
按照目前工況計算,共有8臺循環水過濾器。優化前,每天必須反洗4臺過濾器,消耗一次水(反洗水)體積流量為500 m3/d,按一次水價格為4.856元/m3計算,則每年(330 d)反洗消耗一次水費用為801 240元。
優化后,3 d需反洗2臺過濾器,則每次消耗一次水(反洗水)體積流量為250 m3。優化后,每年反洗消耗一次水費用為133 540元,每年可節省一次水費用為667 700元。
通過改造循環水過濾器,使出水濁度符合設計要求(≤5 NTU),改善了循環水的水質;減少了反洗水的用量,符合企業降本增效的要求。尤其新疆地區水資源匱乏,企業如何更好地節水是永恒的主題,也是每位化工人的職業要求。