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增加回火工序?qū)Cr15軸承鋼套圈變形的影響

2022-11-23 01:35:00王一博李淑欣舒建明陳銀軍
機(jī)械工程材料 2022年11期
關(guān)鍵詞:變形

王一博,李淑欣,舒建明,陳銀軍

(1.寧波大學(xué)機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院,寧波 315211;2.中國環(huán)馳軸承集團(tuán)有限公司,慈溪 315318)

0 引 言

滾動軸承是機(jī)械裝備中重要的基礎(chǔ)零部件,廣泛應(yīng)用于汽車、航天、軌道交通、風(fēng)電等領(lǐng)域[1]。滾動軸承套圈是軸承的主要部件,運(yùn)行中承受交變疲勞載荷[2]。套圈滾道的尺寸精度直接影響著軸承的裝配精度和質(zhì)量,從而影響軸承的運(yùn)行負(fù)載分布、動態(tài)性能和最終使用壽命[3]。

在生產(chǎn)加工、儲存以及服役期間,軸承套圈會發(fā)生變形,其圓度和尺寸會發(fā)生變化,最終導(dǎo)致軸承零件精度下降,嚴(yán)重影響使用壽命。軸承套圈的變形與多種因素有關(guān),主要包括熱處理溫度與時(shí)間、退火處理、鍛造以及是否及時(shí)回火等[4]。研究人員通過改進(jìn)裝夾方法、改良淬火方式以及延長研磨時(shí)間等方法來減小變形[5-6];這些方法雖然不能完全消除變形,但可以將變形量降低到可接受范圍,這樣引起變形的主要原因就只是材料中殘余應(yīng)力、殘余奧氏體含量以及相轉(zhuǎn)變等。當(dāng)軸承套圈整體應(yīng)力失去平衡時(shí)必然發(fā)生變形,一切減小或減慢應(yīng)力變化的方法都可以減小變形[7],其加工過程中的回火工序就是為了去除應(yīng)力[8]。此外,殘余奧氏體組織也是影響軸承套圈變形和尺寸精度的關(guān)鍵因素[9-16];殘余奧氏體是一種亞穩(wěn)相,在軸承存放及服役過程中很容易發(fā)生馬氏體轉(zhuǎn)變,由于奧氏體組織與馬氏體組織有比容差異,導(dǎo)致軸承套圈產(chǎn)生變形,引起軸承套圈尺寸的變化[17]。對精密軸承的回火研究表明,增加回火工序、延長回火時(shí)間、提高回火溫度,都能夠有效減少殘余奧氏體含量,提高組織穩(wěn)定性,從而減小變形[14-15]。

軸承套圈的常規(guī)制造工藝為原材料鍛造→退火→車削加工→淬火→回火→磨削→裝配,整個過程僅進(jìn)行了一次回火。經(jīng)過一次回火處理后的軸承套圈在儲存以及服役期間容易發(fā)生變形,圓輪廓不均勻。在實(shí)際生產(chǎn)過程中為了解決零件的變形問題,往往在磨削工藝之后增加回火工藝,以提高零件的尺寸穩(wěn)定性[18-19]。因此,為了減小軸承套圈的圓度,亦即減小變形不均勻性,增加套圈尺寸的穩(wěn)定性,可考慮在常規(guī)制造工藝中再增加一次回火工序(二次回火)。作者以GCr15軸承鋼套圈為研究對象,在其原制造工藝的套圈磨削之后增加了一道150 ℃×2 h回火工序,對比研究了工藝改進(jìn)前后軸承套圈的顯微組織、殘余應(yīng)力和圓度,分析了工藝改進(jìn)對其變形的影響,為后續(xù)軸承套圈的大批量生產(chǎn)提供理論支持。

1 試樣制備與試驗(yàn)方法

試驗(yàn)對象是軸承型號為6311的GCr15軸承鋼套圈,其尺寸如圖1所示,化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)為0.94C,0.30Mn,0.002S,1.62Cr,0.23Si,0.003P,余Fe。采用原制造工藝和改進(jìn)工藝制造的GCr15軸承鋼套圈,套圈原制造工藝為原材料鍛造→退火→車削加工→淬火→回火→磨削→裝配,改進(jìn)工藝在原制造工藝磨削工序后增加了二次回火(150 ℃×2 h)和超精研磨過程。

圖1 GCr15軸承鋼套圈的尺寸Fig.1 Size of GCr15 bearing steel ring

使用電火花線切割機(jī)在軸承套圈外表面上取樣,用丙酮超聲波清洗,研磨,機(jī)械拋光,最后用體積分?jǐn)?shù)4%的硝酸酒精溶液進(jìn)行腐蝕,使用SU-5000型場發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM)觀察顯微組織。在軸承套圈外圓周表面選擇4個測試點(diǎn)(A~D),測試點(diǎn)間隔90°,如圖1所示,切割成尺寸為8 mm×8 mm×6 mm的塊狀試樣,采用D8 Discover型X射線衍射儀(XRD)進(jìn)行物相分析,掃描速率為2(°)·min-1,2θ在30°~100°,殘余奧氏體含量由(200)α、(211)α、(200)γ、(220)γ、(311)γ衍射峰強(qiáng)度計(jì)算得到[16];采用PROTOX iXRD型殘余應(yīng)力測試儀進(jìn)行周向殘余應(yīng)力測試,采用鉻靶,Kα射線,2θ在145°~165°,測試電壓和電流分別為25 kV和5 mA。采用RA-2200AS型臺式圓度測量儀的0.25 mm拐角測量探針對軸承內(nèi)外表面的圓度進(jìn)行檢測,濾波器設(shè)置為高斯低通150UPR。采用HV-1000型顯微硬度計(jì)測試硬度,載荷為0.15 N,保載時(shí)間為15 s。

2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

2.1 對顯微組織的影響

由圖2可見,增加回火工序前后軸承套圈的顯微組織均由板條馬氏體、殘余奧氏體以及球形碳化物顆粒組成,但在增加回火工序后,顯微組織分布更加均勻[20-21],并且有細(xì)小的碳化物顆粒析出。

圖2 增加回火工序前后軸承套圈的SEM形貌Fig.2 SEM images of bearing ring before (a) and after (b)adding tempering process

由圖3可以看出:增加回火工序前后軸承套圈中的碳化物顆粒尺寸基本都小于1 μm,且尺寸分布均呈現(xiàn)近似正態(tài)分布。增加回火工序前,碳化物顆粒尺寸大多集中在0.3~0.6 μm,且尺寸在0.3~0.4 μm的碳化物顆粒數(shù)量最多;增加回火工序后,碳化物顆粒尺寸大多集中在0.4~0.7 μm,且尺寸在0.5~0.6 μm的碳化物顆粒數(shù)量最多,此外尺寸在0~0.3 μm的細(xì)小碳化物顆粒數(shù)量也有所增加。通過統(tǒng)計(jì)分析可知,增加回火工序后,碳化物顆粒總體數(shù)量稍有增加,細(xì)小碳化物顆粒數(shù)量增多[22-23],并且碳化物顆粒的平均尺寸略微增大[24]。

圖3 增加回火工序前后軸承套圈組織中碳化物顆粒的尺寸分布Fig.3 Size distribution of carbide particles in bearing ring structurebefore and after adding tempering process

回火過程中碳化物的析出會導(dǎo)致馬氏體收縮,而由于相對較軟的奧氏體被較硬的馬氏體包裹,因此殘余奧氏體也受到了額外的壓縮作用[25],積累了相對較高的壓應(yīng)力。這種壓應(yīng)力不利于應(yīng)變誘導(dǎo)馬氏體相變,因此材料組織穩(wěn)定性提高,不易發(fā)生變形。

2.2 對殘余奧氏體含量的影響

由圖4可知,增加回火工序后,軸承套圈的XRD譜中奧氏體衍射峰強(qiáng)度有所減小。由表1可知,增加回火工序前軸承套圈外表面的殘余奧氏體平均體積分?jǐn)?shù)為5.63%,增加回火工序后為3.24%。回火處理可以使部分殘余奧氏體發(fā)生轉(zhuǎn)變,降低殘余奧氏體含量[13],同時(shí)還可以使沒有轉(zhuǎn)變的殘余奧氏體變得更加穩(wěn)定,從而提升軸承套圈尺寸的穩(wěn)定性以及減小變形;另外回火溫度越高,回火時(shí)間越長,回火后的殘余奧氏體也會變得越穩(wěn)定[26]。

圖4 增加回火工序前后軸承套圈外表面的XRD譜Fig.4 XRD patterns of outer surface of bearing ring before (a) andafter (b) adding tempering process

表1 增加回火工序前后軸承套圈外表面的殘余奧氏體含量

2.3 對殘余應(yīng)力的影響

由表2可以看出:在增加回火工序前,軸承套圈外表面的殘余應(yīng)力分布不均勻,在點(diǎn)B和點(diǎn)D處為拉應(yīng)力且應(yīng)力值較大,在點(diǎn)A和點(diǎn)C處為壓應(yīng)力;增加回火工序后,軸承套圈外表面的殘余應(yīng)力分布較為均勻且應(yīng)力值較小,均為壓應(yīng)力。對比可知,增加回火工序后,軸承套圈外表面的殘余應(yīng)力全部轉(zhuǎn)變?yōu)閴簯?yīng)力,且應(yīng)力值明顯減小。

表2 增加回火工序前后軸承套圈外表面的殘余應(yīng)力

2.4 對圓度和硬度的影響

圓度作為評價(jià)軸承精度的一個重要指標(biāo),影響著軸承服役后的受載均勻性,決定著軸承的使用壽命。圓度越小,實(shí)際圓輪廓(實(shí)測圓直徑與基準(zhǔn)圓直徑之差形成的曲線)越規(guī)則。規(guī)則的圓輪廓將有助于提高接觸表面載荷的均勻性,從而提高服役壽命和可靠性。由圖5可見,軸承套圈內(nèi)外表面的實(shí)際圓輪廓并不規(guī)則。測得增加回火工序前,套圓內(nèi)表面和外表面的圓度分別為8.737,16.973 μm,增加回火工序后分別為1.574,6.766 μm。可見增加回火工序后,軸承套圈內(nèi)外表面的圓度都得到了大幅降低,實(shí)際圓輪廓變得更加規(guī)則,軸承套圈的尺寸精度提高,變形減小。

圖5 增加回火工序前后軸承套圈的圓輪廓Fig.5 Round profile of bearing ring before (a-b) and after (c-d) adding tempering process:(a, c) inner surface and (b, d) outer surface

將殘余應(yīng)力沿圓周的變化曲線與展開的圓輪廓曲線繪于同一圖中進(jìn)行對比分析。由圖6可以看出:殘余應(yīng)力相對較大的位置,軸承套圈的尺寸變化(實(shí)測圓直徑與基準(zhǔn)圓直徑之差)較大,說明套圈變形嚴(yán)重;殘余應(yīng)力相對較小的位置,尺寸變化也較小,套圈變形也小。殘余應(yīng)力與套圈的變形存在正相關(guān)性[27]。將軸承套圈緩慢加熱到150 ℃,保溫2 h回火使其材料內(nèi)部發(fā)生弛豫,然后緩慢冷卻到室溫,可以釋放套圈內(nèi)部應(yīng)力并且使應(yīng)力分布變得更加均勻[28],從而減小軸承套圈的變形,提高其尺寸穩(wěn)定性。此外,增加回火工序后,軸承套圈中的殘余奧氏體含量減少,顯微組織分布更加均勻,并且析出了較多的細(xì)小碳化物顆粒,使得殘余奧氏體更加穩(wěn)定,從而提高了軸承套圈的尺寸穩(wěn)定性,減小了變形。

圖6 增加回火工序前后軸承套圈外表面的殘余應(yīng)力與尺寸變化曲線Fig.6 Residual stress and size change curves of outer surface of bearing rings before and after adding tempering process

增加回火工序后,軸承套圈的平均硬度為732.7 HV,略高于未增加回火工序的729.1 HV。在回火過程中馬氏體基體中析出少量碳化物,其彌散析出強(qiáng)化作用彌補(bǔ)了碳從馬氏體中析出導(dǎo)致的弱化[20],可見回火處理對材料硬度的影響很小,因此增加回火工序不會對軸承套圈的耐磨性能產(chǎn)生不良影響。

3 結(jié) 論

(1) 在軸承套圈磨削后增加一次150 ℃×2 h的回火工序,制造的軸承套圈組織仍主要由板條馬氏體、殘余奧氏體和球形碳化物顆粒組成,相比于未增加此次回火工序,顯微組織分布更加均勻,細(xì)小碳化物顆粒數(shù)量增多,但碳化物平均尺寸略微增大,同時(shí)殘余奧氏體含量減少。

(2) 增加回火工序可以消除由變形不均勻引起的套圈各點(diǎn)處殘余應(yīng)力的差異,使得軸承套圈周向的殘余應(yīng)力分布趨于均勻,且均為較小的殘余壓應(yīng)力。

(3) 增加回火工序后,軸承套圈的變形減小,其內(nèi)外表面圓度分別減小了80%和60%,尺寸精度得到較大提高。增加回火工序后,軸承套圈的殘余應(yīng)力減小且分布變得更加均勻,同時(shí)組織中細(xì)小碳化物增多,使得殘余奧氏體不易發(fā)生應(yīng)變誘導(dǎo)馬氏體相變而變得更加穩(wěn)定;在上述兩種因素作用下,軸承套圈的尺寸穩(wěn)定性提高,變形減小。

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