王磊,郭天星,王琦,衣方宇,張司藝,白潤飛
(1.中國石油集團長城鉆探工程有限公司工程技術研究院,遼寧 盤錦 124010;2.中國石油集團長城鉆探工程有限公司蘇里格氣田分公司,遼寧 盤錦 124010)
隨著長慶油田的深入開發,為了有效的挖掘井間剩余油氣藏,提高油田的整體動用程度,未來,側鉆水平井開發將會越來越多。長城鉆探自2006開發長慶蘇里格,12年開展側鉆水平井以來,截至目前,已經完成側鉆水平井40 口,極大的提高了井間剩余油氣資源,為蘇里格的穩產上產做出了重大貢獻。
在前期實施的這些側鉆水平井,為了提高開窗成功率和窗口質量,分體式導斜器及復式銑錐應用較多,但其施工工序多而影響側鉆水平井的整體時效與成本。針對此情況,蘇里格二項目開展了側鉆水平井提質提效工作,依托長城工程技術研究院,開展了一體化開窗工具的研究與應用。該工具在現場應用后,減少了開修窗起下鉆次數,規避了起下鉆過程中窗口問題,提高了窗口質量,在降低了成本和提高窗口的安全性方面起到了積極作用。目前該工具已經成功應用5 口井,結果表明,該工具提高了側鉆井效率,操作簡單,具有很好的推廣應用前景。
深井一體式開窗工具主要由送入銑錐、剪切螺栓、連通裝置、斜面總成、液壓總成(卡瓦牙)、封隔器總成等部分組成,如圖1。
工具到井后,認真檢查外部結構,檢查銑錐母水眼內清潔無雜物、連接處固定牢靠無裂痕、導斜器液壓總成處卡瓦牙固定牢靠、封隔器總成固定牢靠。
工藝原理:
1)準備工作:工具下到預定位置后,調節方入,保證方鉆桿入轉盤(頂驅不考慮),鎖死剎把,連接管線。
2)坐封工作:小排量鉆具內灌液,觀察泵壓;泵壓升高,液體推動工具的液壓總成內的活塞上下移動,推動卡瓦牙外神,直至與套管內壁接觸,泵壓繼續上升至坐封壓力(23~25 MPa);連續打壓3次以上,每次穩壓5~10 min,使卡瓦牙錨定在套管內壁上,保證導斜器一次完全坐封在套管上;同時,在打壓過程中,封隔器總成也開始工作,保證對下部套管實現完全密封。
3)檢查坐封情況及實現銑錐與導斜器脫離:憋壓3 次后,上提鉆具,觀察懸重變化(一般上提20~30 kN),下放鉆具,觀察懸重變化(一般下壓20~30 kN),檢查導斜器是否坐封,坐封到位后,放置鉆具至中和點(建議:現場指重表鉆壓為零或上提10~20 kN),以20~40 r·min-1低速正轉鉆具,觀察扭矩變化(3 000 m 鉆具限定扭矩設置20 kN·m),鉆具突然釋放扭矩,正常剪切分離,然后下壓80 kN,檢查導斜器坐封效果。
4)開窗:與導斜器面接觸,上提下放至鉆具懸重為0,標記為“0 刻度線”,開泵返出正常,正常磨銑開窗作業。
注:一體式開窗工具下入前一定要用標準通井規(外徑大于導斜器2~3 mm)通洗井,其導斜器部分為先置球設計,采用的是單流閥方式,下鉆過程中嚴禁開泵。
工具優點有:(1)工具采用液壓式坐封,較機械式坐封更為可靠,操作更為簡單;同時該工具采用的預先內置球,坐封更安全;(2)與常規分體式相比,可減少一趟起下鉆,一次完成工具坐封直接進行開窗與修窗作業;(3)在深井中進行開窗側鉆,提高側鉆效率明顯;(4)下部帶有封隔器總成,實現了下部老井套管的有效密封。
一體式開窗工具主要參數見表1,施工參數見表2。

表1 工具參數

表2 施工推薦參數
YD-118 一體式開窗工具主要施工工藝:
1)預先內置球設計,通過管內灌液憋壓壓方式,實現液壓總成作用,推動上下卡瓦牙塊,實現導斜器坐封。
2)導斜器坐封到制定位置后,銑錐轉動,與斜面分離,開始開窗工作。
3)開窗完成后,利用銑錐本體和鉆鋌本體,實現對窗口的反復磨銑和修復。
4)完成開修窗,取出銑錐,改換鉆頭繼續鉆進。
注:本工具能實現窗口位置精確坐封,規避套管接箍,利于開窗側鉆。
應用一體化開窗工具施工中需要注意的幾個問題:
1)原井筒必須通暢,滿足一體化導斜器下入的需要。
2)下工具前,檢查工具水眼,是否暢通,下鉆過程中,確保鉆具水眼通暢,灌液過程中,保證鉆井液清潔,無結塊情況。
3)下鉆過程中,均勻送鉆,如遇阻,下壓不得超過20 kN,不能通過后,記錄井深,起鉆修復井筒。
4)開窗過程中,送鉆平穩,參數參考施工參數設計,時刻關注轉盤扭矩、懸重、泵壓變化,觀察好鉆井液返出情況,出口處放置磁性裝置。
5)開窗磨銑過程中,長時間進尺慢或無進尺,嘗試改變施工參數進行施工。
以S10-1XCH 井為例,該井構造位置在伊陜斜坡北部中帶,位于內蒙古自治區烏審旗西,該井老井為直井,于2006年9月完井,于2020年11月停產封井,為了挖掘剩余油氣資源,決定進行側鉆水平井施工。
S10-1XCH 井老井井型直井,完鉆井深3 417 m,最大井斜3.69°/885 m。
井身結構為311 mm 鉆頭*244.5 mm 表層套管+215.9 mm 鉆頭*139.7 mm 套管,側鉆位置為氣層套管139.7 mm,鋼級N80,壁厚9.17 mm。
為了保證窗口質量和降低側鉆施工難度,窗口位置選擇同時遵守以下基本原則:
1)根據老井測井解釋,選擇固井聲幅質量優質的井段。
2)根據錄井巖屑草圖,選擇砂巖穩定地層。
3)核實新老井的補芯差,規避老套管接箍位置,選擇套管中部開窗。
4)S10 區塊區域性漏失嚴重,尤其在劉家溝組地層,根據地質分層,避開劉家溝組地層,選擇石千峰組地層開窗。
S10-1XCH 井側鉆剖面如表所示,根據側鉆軌跡和窗口選擇,下入一體化開窗工具,從2 985 m開始側鉆,側鉆井段4 m,井斜由0.72°,增加至3°,方位從34.53°調整至156.05°。

表3 側鉆水平井剖面設計表
窗口的品質不僅與開窗工具有直接關系,同時與修窗過程中的鉆具組合密切相關,建議采用下面開窗鉆具組合:
開窗鉆具組合:YD-118 mm 一體式開窗工具+105 mm鉆鋌2根+88.9 mm加重鉆桿15根+88.9 mm鉆具若干。
優點:
1)提高開窗效率,施加鉆壓。
2)使用鉆鋌修窗,提高窗口質量。
開窗過程中,隨時調整和完善鉆井液性能,尤其是攜砂性和防塌性:
1)開窗過程中,保證鉆井液粘度,保證開窗過程中的鐵屑、巖屑及時攜帶出井口,保證不影響之后的儀器的下入。
2)開窗進入裸眼地層后,鉆井液要有充足的防塌性能,保證出窗后的裸眼段井壁穩定,不影響工具的下入。
長城鉆探蘇里格自營區塊S10-1XCH 井應用YD-118 一體式開窗工具。
1)封堵原射孔井段,試壓合格后,組織開窗工具組合:
①通井組合:118 mm 通井規(3~5 m)+轉換接頭+88.9 mm 鉆具,通井至窗口以下5 m,不刮不卡,目的模擬一體式導斜器下入。
②開窗鉆具組合:YD-118 一體式開窗工具+105 mm 鉆鋌2 根+轉換接頭+88.9 mm 加重鉆桿15根+88.9 mm 鉆桿若干。
2)工具坐封:下至預定深度后,連續憋壓3 次,每次達到24 MPa,穩壓5 分,憋壓完成后,上提鉆具懸重增加30 kN,下放鉆具至懸重減少30 kN,確保工具坐封,然后上提鉆具20 kN,頂驅正轉17 圈后,扭矩突然釋放,泵壓下降,鉆井液返出,上提不刮不卡,下壓80 kN 懸重無變化,完成丟手坐封。
3)磨銑開窗:初始階段:鉆壓5~10 kN,轉速50~60 r·min-1;騎套階段:鉆壓35 kN,轉速65 r·min-1;出套階段:鉆壓30~40 kN,轉速65 r·min-1。(具體依據現場情況,開窗過程中,如果出現進尺變慢,在保證安全的情況下,可以停泵停轉盤鉆具下壓來破壞套管,導斜器承重能達到35 t 以內)。
4)修窗階段:修窗,采用高轉速,低鉆壓,上下反復修窗,做到停泵停轉盤,上提下放不刮不卡,控制在10 kN 以內完成開窗作業。
由表4可以看出,YD-118 一體式開窗技術在三口井中均取得了一次坐封開窗成功,成功率100%,平均開窗時間7 h,與分體式相比,減少時間5 h,節約時間比為41.67%。

表4 開窗數據
經后期起下鉆及完井下尾管檢驗,應用一體式開窗技術的窗口,與分體式銑錐開窗效果一致,未出現窗口起下鉆刮卡現象,同時,未出現與順延老井套管情況,窗口質量滿足施工需要。
1)開窗位置選擇點極為重要,是成功開窗和成功側鉆的基礎條件。
2)對于造斜段施工井段短、大斜度段、降斜段、水平段開窗,建議必須采用陀螺擺工具面,降低開窗后側鉆后期施工難度,增加側鉆的成功率。
3)針對于大斜度井和水平段開窗井,有必要使用倒裝鉆具組合,提高開窗成功機率。
4)應用一體式開窗工具,較其他普通分體式導斜器平均節約時間18.25 h,目前應用的5 口井,成功率達到100%,為下一步老井開窗側鉆提供了借鑒和指導意義,下一步將固化開窗工藝模塊,在全區域進行推廣應用,促進側鉆井整體提質提效。