黃潤滋,謝仲陽,農春玲
(廣西柳化氯堿有限公司,廣西 柳州 545600)
傳統合成爐點火方式是點燃點火棒后,把點火棒伸入合成爐內,將火焰放在石英燈頭上。點火棒放置位置要合適,此時需要從合成爐爐門處觀察火焰燃燒情況和所處位置。若爐內有少量的氯氣,會發生反應,點火瞬間將大量往外噴火,嚴重時會爆炸;由于進爐氫氣管內有空氣存在,在通入氫氣時,若氫氣和空氣混合比例不當,會生產爆炸,造成人員傷亡、設備損壞。
廣西柳化氯堿有限公司(以下簡稱“柳化氯堿”)氯化氫合成爐采用傳統人工手動方式點火,存在重大安全隱患,必須進行升級改造,以保證人身、生產安全。
利用DCS實現合成爐自動點火,操作人員只要按下點火按鈕鍵,系統就會自動發出指令完成一系列自動化點火過程,操作非常便捷。
自動點火由PLC點火系統完成。PLC點火系統由PLC控制柜、現場點火與氣控柜、高壓變壓器、點火槍、火焰檢測器、多級火焰調節等組成。將該PLC自動點火系統引入氯化氫生產控制系統DCS,點火操作和控制在DCS控制室完成。DCS可控制點火,也可通過PLC柜操作面板就地模式控制實現現場氯化氫合成爐點火。
在DCS上可顯示點火狀態與進程,圖1中自動點火控制界面的整個DCS組態包括3部分:點火條件準備,點火過程,停車聯鎖。
點爐前,全面檢查設備、儀表、管道、閥門、壓力是否處于正常狀態,由分析人員取樣分析爐內的混合氣體含氫≤0.4%時合格,且滿足工藝條件。
(1)主控打開DCS上的自動點火操作畫面,將“就地/遠程S-00”按鈕切換至“遠程”。確認HV-5459(氫氣切斷閥)和HV-5458(氯氣切斷閥)關閉后,打開XV-5454(尾氣放空開關閥)和FSL-5450(循環水流量開關閥),關閉XV-5450(爐門開關閥),條件滿足后“允許吹掃”燈常亮。
(2)氮氣吹掃。主控設定氮氣吹掃時間為180 s,關閉XV-5454(尾氣放空閥),按“吹掃”按鈕進行氮氣吹掃,完成吹掃后“吹掃完成”燈常亮。
(3)空氣補充。設定空氣補充時間為600 s,按“空氣補充”按鈕,則PLC啟動程序自動打開XV-5450(爐門開關閥)和關閉XV-5454(尾氣放空閥)向合成爐補充空氣,直到“空氣補充完成”燈常亮,此時,主控人員通知分析人員進行爐內含氫分析(取樣時須停下水流泵,負壓恢復為常壓后取樣)。

圖1 自動點火控制界面圖
(4)爐內含氫分析合格(體積分數≤0.4%),合成爐具備點爐條件后,主控人員即按“點火允許”按鈕,當“點火允許L-31”燈常亮后可進行點爐操作。按“總停S-34”按鈕復位,然后按“吹掃點火S-31”按鈕進行空氣吹掃,吹掃時間約10 s;點火槍吹掃時“點火狀態L-32”燈閃爍;吹掃完成后“點火狀態L-32”燈常亮,啟動內置定時器,到時點火。在此過程中“點火狀態L-32”燈由常亮再次變為閃爍,直至點火成功為常亮。“槍火焰狀態”燈常亮,表示點火槍點火成功,火焰溫度顯示“TTI-200”的溫度值會逐漸上升,延時適當時間,程序自動打開HV-5459(氫氣切斷閥)和HV-5458(氯氣切斷閥)。
此時“氫氣切斷閥開”指示燈和“氯氣切斷閥開” 指示燈變為常亮,程序自動打開“氫氣小火閥XV-5452”,檢測點火信號送入PLC和DCS;如在40 s內未見“L-32點火狀態”燈常亮,表示點火失敗。如點火失敗,則程序自動關閉氣控柜內的氫氣控制閥、空氣控制閥和空氣調節閥,關閉高壓放電,開啟氮氣控制閥對燃燒器進行吹掃,吹掃180 s后停止吹掃。再點火時,須對點火裝置進行復位,按“總停S-34”,保證重新進行點火的一系列過程。
(5)合成爐中心火焰點燃后(即氫氣已燃燒),火焰溫度顯示“TTI-200”的溫度值會迅速升高到200 ℃左右,“火焰狀態L-33”燈常亮,火焰檢測器檢測到火焰后“火焰狀態1”燈和“火焰狀態2”燈會分別變為常亮,主控按“開氯氣閥S-32”啟動按鈕,自動打開“氯氣小火閥XV-5451”時序檢測點火信號。信號有效,點火將順序進行保持;無效則聯鎖,主控同時打開FIC-5455(吸收水流量調節閥)加適量吸收水。
(6)通過火焰攝像確認合成爐內氫氣和氯氣已燃燒,主控分別按“氫氣調節閥(電磁閥)”按鈕和“氯氣調節閥(電磁閥)”按鈕,適當調節FIC-5452(氫氣調節閥)和FIC-5451(氯氣調節閥)開度加大進爐氫氣量和氯氣量,保證合成爐火焰穩定,同步增加該爐吸收水流量。火焰穩定后,按先后順序關閉XV-5450(關閉爐門)→開XV-5454(開尾氣放空)→關HV-5454(停下水流泵)→按“停點火槍” 按鈕停點火槍→合成爐投入“聯鎖”。
(7)待合成爐提量穩定運行后,按“總停S-34”按鈕,點火槍處于安全狀態,合成爐主管道氫氣與氯氣小閥處于安全關閉狀態,此時可以退出自動點火操作畫面,完成自動點火整個流程。圖2為部分DCS自動點火組態圖。

圖2 部分DCS自動點火組態圖
(8)點火槍停止。按S-33可先停點火槍;關閉氫氣控制閥,關閉空氣控制閥,開啟氮氣控制閥對點火燃燒器進行吹掃,氮氣控制閥始終保持開啟,并通過減壓閥調節合適的流量(3 m3/h),減壓閥出口壓力應始終大于合成爐爐內壓力。
聯鎖動作設計如下(聯鎖邏輯關系如圖3所示):氯氣緩沖罐壓力PSL_5451D過低聯鎖報警,氫氣緩沖罐壓力PSL_5452D過低聯鎖報警,循環水流量FLS_5450D關閉狀態聯鎖報警,合成爐火焰BE_001D和合成爐火焰BE_002D同時不亮狀態聯鎖報警,合成爐緊急停車按鈕按下。滿足以上其中一個條件就觸發聯鎖以下動作:①打開氮氣切斷閥HV_5462D,②氫氣調節閥(電磁閥)FSV_5452D失電,③關閉氫氣切斷閥HV_5459D,④氯氣調節閥(電磁閥)FSV_5451D失電,⑤關閉氯氣切斷閥HV_5458D,⑥打開尾氣放空閥HV_5452D。

圖3 停車聯鎖邏輯關系簡圖
點爐完成后,合成爐工序DCS全部投入聯鎖狀態,以保證合成爐安全運行。火焰檢測有2個,確保準確監測到爐內火焰是否正常燃燒,防止誤動作引起非正常停爐。
DCS停車聯鎖組態如圖4所示。
緊急停車控制采用DCS操作人員按緊急停車按鈕聯鎖停車,當發生特殊情況,可快速切斷合成爐Cl2進氣切斷閥和H2進氣切斷閥,開啟HV_5462(氮氣閥)向合成爐充氮氣,逐漸打開HCl去吸收系統的閥門,同時調節FIC_5455(吸收水流量調節閥),逐漸降低吸收水流量至1 m3/h左右,約5 min后,關閉FIC_5455(吸收水流量調節閥),充分確保氯化氫完全吸收。
火焰檢測采用紫外火焰探測器,為開關量輸出,置于合成爐視鏡外,主要是防止非正常息爐的情況還進Cl2和H2。
值得注意的是:停爐檢修后,在點火前,要檢查火焰檢測器(關系到點火槍點火是否正常工作),發現污垢,要及時清理。

圖4 DCS停車聯鎖組態圖
調試過程出現如下問題。①畫面太零散、組態程序錯誤。經過優化后,效果較好,便于工藝人員操作。②爐內正常情況時,火焰檢測器信號經常閃爍,后經廠家更換后,穩定性得到提高。③自動點火停車聯鎖未能與原HCl生產停車系統銜接,通過溝通,改變工藝流程解決問題。
鹽酸合成爐PLC自動點火系統與DCS控制相結合,實現了氯化氫合成爐自動點火及聯鎖控制,點爐時不直接與氫氣接觸,生產更安全、穩定。